老油区钻井中油气侵及井漏复杂处理

2014-11-07 12:11丁路加
科技资讯 2014年16期

丁路加

摘 要:随着油田开发进入后期,一些老油区由于注水开采等原因,导致地下联通情况复杂,这样开发调整井在钻井过程中容易出现复杂情况,本文以X侧平1井为例,详细阐述了该井气侵及井漏复杂处理经过,并总结了经验教训,为以后老油区钻井中气侵及井漏复杂处理提供借鉴。

关键词:X侧平1 气侵 井漏 复杂处理

中图分类号:TE28 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)06(a)-0100-01

1 基本情况

X侧平1井开发蒙古林砾岩区块蒙10-14井区K1ba3油组。该井是一口开发侧钻水平井,斜度90.570(设计井深1098 m<垂深797.75 m>)目的层:K1ba3油组。

该井目前井深结构:

一开:套铣、扩眼φ311.1 mm×220 m+φ244.5 mm×165.1 m。

泥浆体系:搬土浆。

二开:φ215.9 mm×830 m。实际钻达:830 m。泥浆体系:聚合物钻井液。

井深:830 m,井斜:510,方位:2370。地层:腾格尔。

2 复杂经过

2.1 油气侵处理经过

8月19日,14:30定向钻进至井段789-799 m,地层:腾一段,岩性:灰褐色油浸细砂岩,发现槽面见大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡,泥浆量增加2 m3,密度下降,出口密度由1.11 g/cm3下降到1.03 g/cm3,粘度由45 s上升至52 s,泥浆发生油气水侵。油气水侵前的泥浆性能:密度1.11 g/cm3,粘度45 s,失水4 ml,泥饼0.5,pH 9,含砂0.4%,六速3 2,6 4,100 16,200 25,300 38,600 50,静切力1.5/2。受侵后的泥浆性能:密度1.03 g/cm3,粘度52s,失水3 ml,泥饼0.5,pH9,含砂0.4%,六速3 4,6 6,100 20,200 30,300 45,600 62,静切力2.5/4。

在1号罐中加入白油400 kg,消泡剂300 kg进行消泡,循环罐中的气泡明显减少,但返出的泥浆仍然有大量气泡和油花,到17:30继续钻进并开始循环加重,入口密度由1.09 g/cm3加重到1.20 g/cm3,出口返出泥浆密度降为1.04 g/cm3,最低1.01 g/cm3,钻井液量以2 m3/小时地增量增加,为了保护油气层加入一定量的细目碳酸钙和GN-YBJ-1,钻进至井深800 m停止钻进,继续循环加重到2:00,入口密度提至1.25 g/cm3,出口返出密度1.14 g/cm3,2:30起钻200 m关井观察,排放油气浆18方。

至8月20日19:00配加重浆(密度1.30 g/cm3,粘度52s,体积60方),到22:30时开始实施压井,循环时发生井漏。21日配堵漏泥浆50方(密度1.25 g/cm3,粘度71 s)循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。经请示甲方同意:继续边加重边钻进至830 m并利用现场LWD测电阻率,下技术套管后中完。

8月21日17:00至8月23日0:50钻进,钻至井深830.00 m,地层:腾一段,岩性:灰色泥岩。钻进过程中,持续见槽面大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡溢出。共溢出70方。

8月23日0:50至8月31日12:00下技术套管完,期间持续溢出油水混合液,溢出量为168 m3。

综上所述:全井共溢出油水混合液共238.0 m3。

2.2 井漏处理经过

8月21日2:00开始实施循环压井,发生第一次井漏,漏失压井液50 m3,漏速12.5 m3/h。后关井配堵漏钻井液20 m3(密度1.24 g/cm3,粘度76 s),所用材料:土粉2T,单封500 kg,GN-YBJ-1 400 kg,磺化沥青300 kg,重晶石10 t,纯碱160 kg。2:30至3:00时实施堵漏,井眼返出泥浆很少,循环漏失严重,第二次漏失压井液20方,漏速40.0 m3/h。至8:00关井时,共计漏失压井液70 m3,循环罐中泥浆全部消耗完。接班后继续配堵漏泥浆50 m3(密度1.25 g/cm3,粘度71S),所用材料:纯碱240 kg,片碱100 kg,土粉5T,细目碳酸钙1T,单封500 kg,GN-YBJ-1 500 kg,防塌剂500 kg,重晶石15T。17:00配完后泵入井中进行循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。

8月31日19:00开始固井,至19:20固井替浆过程中漏失水泥浆4.0 m3。水泥浆相对密度为1.79 g/cm3。

综上所述:全井共漏失钻井液74.0 m3。

3 原因分析

(1)发生油气水侵并出现溢流的主要原因是注水井没有提前停注,造成地层压力失衡(设计之外的蒙10-15,A209没有停注,停注的井没有缷压,仍有3 Mpa压力)。

(2)该地区注水井没有缷压渠道,一旦打开油气层只能从本井溢出,因此多次压井失败。

(3)发生井漏的主要原因是该地区地层压力系数不同,由于受注水井影响造成高低压不均衡地层,单纯用高比重泥浆压井,造成低压地层发生漏失,使压井失败。

4 结论与教训

(1)经过开发的油田老区由于长期注水、注聚合物等使得地下情况比较复杂,在井位论证时,应加强对钻井难度及风险的评估,并制定预案。

(2)进行调整井动态压力监测研究,弄清楚地下压力系统的真实情况,以便为钻井工程设计提供真实可靠的资料。

(3)为避免油气浸的发生,在老区块进行钻井时,应该尽可能的吧周围的注水井提前停掉,包括相邻层位的注水井。

参考文献

[1] 陈庭根,管志川.钻井工程理论与技术[M].中国石油大学出版社,2006.

[2] 王磊,曹贤,司万春,等.沙X37井井漏卡钻事故及其处理[J].西部探矿工程,2006,18(4).

[3] 李作宾.TasW-1井钻井复杂情况处理技术[J].石油钻探技术,2010,38(2).

[4] 杨振杰,刘志坤,张振活.钻井液工艺学[M].石油工业出版社.endprint

摘 要:随着油田开发进入后期,一些老油区由于注水开采等原因,导致地下联通情况复杂,这样开发调整井在钻井过程中容易出现复杂情况,本文以X侧平1井为例,详细阐述了该井气侵及井漏复杂处理经过,并总结了经验教训,为以后老油区钻井中气侵及井漏复杂处理提供借鉴。

关键词:X侧平1 气侵 井漏 复杂处理

中图分类号:TE28 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)06(a)-0100-01

1 基本情况

X侧平1井开发蒙古林砾岩区块蒙10-14井区K1ba3油组。该井是一口开发侧钻水平井,斜度90.570(设计井深1098 m<垂深797.75 m>)目的层:K1ba3油组。

该井目前井深结构:

一开:套铣、扩眼φ311.1 mm×220 m+φ244.5 mm×165.1 m。

泥浆体系:搬土浆。

二开:φ215.9 mm×830 m。实际钻达:830 m。泥浆体系:聚合物钻井液。

井深:830 m,井斜:510,方位:2370。地层:腾格尔。

2 复杂经过

2.1 油气侵处理经过

8月19日,14:30定向钻进至井段789-799 m,地层:腾一段,岩性:灰褐色油浸细砂岩,发现槽面见大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡,泥浆量增加2 m3,密度下降,出口密度由1.11 g/cm3下降到1.03 g/cm3,粘度由45 s上升至52 s,泥浆发生油气水侵。油气水侵前的泥浆性能:密度1.11 g/cm3,粘度45 s,失水4 ml,泥饼0.5,pH 9,含砂0.4%,六速3 2,6 4,100 16,200 25,300 38,600 50,静切力1.5/2。受侵后的泥浆性能:密度1.03 g/cm3,粘度52s,失水3 ml,泥饼0.5,pH9,含砂0.4%,六速3 4,6 6,100 20,200 30,300 45,600 62,静切力2.5/4。

在1号罐中加入白油400 kg,消泡剂300 kg进行消泡,循环罐中的气泡明显减少,但返出的泥浆仍然有大量气泡和油花,到17:30继续钻进并开始循环加重,入口密度由1.09 g/cm3加重到1.20 g/cm3,出口返出泥浆密度降为1.04 g/cm3,最低1.01 g/cm3,钻井液量以2 m3/小时地增量增加,为了保护油气层加入一定量的细目碳酸钙和GN-YBJ-1,钻进至井深800 m停止钻进,继续循环加重到2:00,入口密度提至1.25 g/cm3,出口返出密度1.14 g/cm3,2:30起钻200 m关井观察,排放油气浆18方。

至8月20日19:00配加重浆(密度1.30 g/cm3,粘度52s,体积60方),到22:30时开始实施压井,循环时发生井漏。21日配堵漏泥浆50方(密度1.25 g/cm3,粘度71 s)循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。经请示甲方同意:继续边加重边钻进至830 m并利用现场LWD测电阻率,下技术套管后中完。

8月21日17:00至8月23日0:50钻进,钻至井深830.00 m,地层:腾一段,岩性:灰色泥岩。钻进过程中,持续见槽面大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡溢出。共溢出70方。

8月23日0:50至8月31日12:00下技术套管完,期间持续溢出油水混合液,溢出量为168 m3。

综上所述:全井共溢出油水混合液共238.0 m3。

2.2 井漏处理经过

8月21日2:00开始实施循环压井,发生第一次井漏,漏失压井液50 m3,漏速12.5 m3/h。后关井配堵漏钻井液20 m3(密度1.24 g/cm3,粘度76 s),所用材料:土粉2T,单封500 kg,GN-YBJ-1 400 kg,磺化沥青300 kg,重晶石10 t,纯碱160 kg。2:30至3:00时实施堵漏,井眼返出泥浆很少,循环漏失严重,第二次漏失压井液20方,漏速40.0 m3/h。至8:00关井时,共计漏失压井液70 m3,循环罐中泥浆全部消耗完。接班后继续配堵漏泥浆50 m3(密度1.25 g/cm3,粘度71S),所用材料:纯碱240 kg,片碱100 kg,土粉5T,细目碳酸钙1T,单封500 kg,GN-YBJ-1 500 kg,防塌剂500 kg,重晶石15T。17:00配完后泵入井中进行循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。

8月31日19:00开始固井,至19:20固井替浆过程中漏失水泥浆4.0 m3。水泥浆相对密度为1.79 g/cm3。

综上所述:全井共漏失钻井液74.0 m3。

3 原因分析

(1)发生油气水侵并出现溢流的主要原因是注水井没有提前停注,造成地层压力失衡(设计之外的蒙10-15,A209没有停注,停注的井没有缷压,仍有3 Mpa压力)。

(2)该地区注水井没有缷压渠道,一旦打开油气层只能从本井溢出,因此多次压井失败。

(3)发生井漏的主要原因是该地区地层压力系数不同,由于受注水井影响造成高低压不均衡地层,单纯用高比重泥浆压井,造成低压地层发生漏失,使压井失败。

4 结论与教训

(1)经过开发的油田老区由于长期注水、注聚合物等使得地下情况比较复杂,在井位论证时,应加强对钻井难度及风险的评估,并制定预案。

(2)进行调整井动态压力监测研究,弄清楚地下压力系统的真实情况,以便为钻井工程设计提供真实可靠的资料。

(3)为避免油气浸的发生,在老区块进行钻井时,应该尽可能的吧周围的注水井提前停掉,包括相邻层位的注水井。

参考文献

[1] 陈庭根,管志川.钻井工程理论与技术[M].中国石油大学出版社,2006.

[2] 王磊,曹贤,司万春,等.沙X37井井漏卡钻事故及其处理[J].西部探矿工程,2006,18(4).

[3] 李作宾.TasW-1井钻井复杂情况处理技术[J].石油钻探技术,2010,38(2).

[4] 杨振杰,刘志坤,张振活.钻井液工艺学[M].石油工业出版社.endprint

摘 要:随着油田开发进入后期,一些老油区由于注水开采等原因,导致地下联通情况复杂,这样开发调整井在钻井过程中容易出现复杂情况,本文以X侧平1井为例,详细阐述了该井气侵及井漏复杂处理经过,并总结了经验教训,为以后老油区钻井中气侵及井漏复杂处理提供借鉴。

关键词:X侧平1 气侵 井漏 复杂处理

中图分类号:TE28 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)06(a)-0100-01

1 基本情况

X侧平1井开发蒙古林砾岩区块蒙10-14井区K1ba3油组。该井是一口开发侧钻水平井,斜度90.570(设计井深1098 m<垂深797.75 m>)目的层:K1ba3油组。

该井目前井深结构:

一开:套铣、扩眼φ311.1 mm×220 m+φ244.5 mm×165.1 m。

泥浆体系:搬土浆。

二开:φ215.9 mm×830 m。实际钻达:830 m。泥浆体系:聚合物钻井液。

井深:830 m,井斜:510,方位:2370。地层:腾格尔。

2 复杂经过

2.1 油气侵处理经过

8月19日,14:30定向钻进至井段789-799 m,地层:腾一段,岩性:灰褐色油浸细砂岩,发现槽面见大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡,泥浆量增加2 m3,密度下降,出口密度由1.11 g/cm3下降到1.03 g/cm3,粘度由45 s上升至52 s,泥浆发生油气水侵。油气水侵前的泥浆性能:密度1.11 g/cm3,粘度45 s,失水4 ml,泥饼0.5,pH 9,含砂0.4%,六速3 2,6 4,100 16,200 25,300 38,600 50,静切力1.5/2。受侵后的泥浆性能:密度1.03 g/cm3,粘度52s,失水3 ml,泥饼0.5,pH9,含砂0.4%,六速3 4,6 6,100 20,200 30,300 45,600 62,静切力2.5/4。

在1号罐中加入白油400 kg,消泡剂300 kg进行消泡,循环罐中的气泡明显减少,但返出的泥浆仍然有大量气泡和油花,到17:30继续钻进并开始循环加重,入口密度由1.09 g/cm3加重到1.20 g/cm3,出口返出泥浆密度降为1.04 g/cm3,最低1.01 g/cm3,钻井液量以2 m3/小时地增量增加,为了保护油气层加入一定量的细目碳酸钙和GN-YBJ-1,钻进至井深800 m停止钻进,继续循环加重到2:00,入口密度提至1.25 g/cm3,出口返出密度1.14 g/cm3,2:30起钻200 m关井观察,排放油气浆18方。

至8月20日19:00配加重浆(密度1.30 g/cm3,粘度52s,体积60方),到22:30时开始实施压井,循环时发生井漏。21日配堵漏泥浆50方(密度1.25 g/cm3,粘度71 s)循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。经请示甲方同意:继续边加重边钻进至830 m并利用现场LWD测电阻率,下技术套管后中完。

8月21日17:00至8月23日0:50钻进,钻至井深830.00 m,地层:腾一段,岩性:灰色泥岩。钻进过程中,持续见槽面大量片状及条带状棕褐色原油、小米粒状气泡溢出。共溢出70方。

8月23日0:50至8月31日12:00下技术套管完,期间持续溢出油水混合液,溢出量为168 m3。

综上所述:全井共溢出油水混合液共238.0 m3。

2.2 井漏处理经过

8月21日2:00开始实施循环压井,发生第一次井漏,漏失压井液50 m3,漏速12.5 m3/h。后关井配堵漏钻井液20 m3(密度1.24 g/cm3,粘度76 s),所用材料:土粉2T,单封500 kg,GN-YBJ-1 400 kg,磺化沥青300 kg,重晶石10 t,纯碱160 kg。2:30至3:00时实施堵漏,井眼返出泥浆很少,循环漏失严重,第二次漏失压井液20方,漏速40.0 m3/h。至8:00关井时,共计漏失压井液70 m3,循环罐中泥浆全部消耗完。接班后继续配堵漏泥浆50 m3(密度1.25 g/cm3,粘度71S),所用材料:纯碱240 kg,片碱100 kg,土粉5T,细目碳酸钙1T,单封500 kg,GN-YBJ-1 500 kg,防塌剂500 kg,重晶石15T。17:00配完后泵入井中进行循环堵漏,没有发生漏失现象,堵漏成功。

8月31日19:00开始固井,至19:20固井替浆过程中漏失水泥浆4.0 m3。水泥浆相对密度为1.79 g/cm3。

综上所述:全井共漏失钻井液74.0 m3。

3 原因分析

(1)发生油气水侵并出现溢流的主要原因是注水井没有提前停注,造成地层压力失衡(设计之外的蒙10-15,A209没有停注,停注的井没有缷压,仍有3 Mpa压力)。

(2)该地区注水井没有缷压渠道,一旦打开油气层只能从本井溢出,因此多次压井失败。

(3)发生井漏的主要原因是该地区地层压力系数不同,由于受注水井影响造成高低压不均衡地层,单纯用高比重泥浆压井,造成低压地层发生漏失,使压井失败。

4 结论与教训

(1)经过开发的油田老区由于长期注水、注聚合物等使得地下情况比较复杂,在井位论证时,应加强对钻井难度及风险的评估,并制定预案。

(2)进行调整井动态压力监测研究,弄清楚地下压力系统的真实情况,以便为钻井工程设计提供真实可靠的资料。

(3)为避免油气浸的发生,在老区块进行钻井时,应该尽可能的吧周围的注水井提前停掉,包括相邻层位的注水井。

参考文献

[1] 陈庭根,管志川.钻井工程理论与技术[M].中国石油大学出版社,2006.

[2] 王磊,曹贤,司万春,等.沙X37井井漏卡钻事故及其处理[J].西部探矿工程,2006,18(4).

[3] 李作宾.TasW-1井钻井复杂情况处理技术[J].石油钻探技术,2010,38(2).

[4] 杨振杰,刘志坤,张振活.钻井液工艺学[M].石油工业出版社.endprint