摘要:浙江大唐绍兴江滨热电公司有2套日本三菱M701F4型燃气——蒸汽联合循环供热机组,为目前全国最大单轴燃气机组,分别于2013年3月、9月过168投入商业运行。为响应国家节能减排的号召,经过一年多的运行优化和设备治理,目前2台机组运行良好,节能效果良好并取得一定的经济效益。本文的主要就该厂所采取的节能措施和取得的效果进行简单的介绍,仅供同类型机组参考。
1、 机组概况
三菱M701F4型燃气——蒸汽联合循环供热机组主要配置由一台燃气机、一台余热锅炉、一台蒸汽轮机和一台发电机组成。燃机额定输出功率312MW,汽轮机额定输出功率133.7MW,联合循环功率452MW,联合效率58.36%,热耗6168KJ/KWh。空气经由燃气轮机的进气装置引入压气机压缩后,进入环绕在燃机主轴上的分管式燃烧室,天然气与进入燃烧室的压缩空气进行混合,通过燃料喷嘴喷入燃烧室燃烧后成为高温烟气进入透平膨胀做工,带动转子转动,拖动发电机发电,做功后的高温烟气进入余热锅炉加热锅炉给水,给水被加热成高温高压蒸汽去汽轮机做功,而充分被利用的烟气通过余热锅炉烟囱排入大气。
一、优化运行方式
1、采用一机双塔运行方式。虽然该公司有2台机组,但受到气源不足的影响,电网每次只调启一台机组,,每台机组都配备一个双曲线逆流式自然通风冷却塔,冷却面积3500㎡,为此该公司从优化运行方式就采用了一机双塔运行方式,将两台冷却塔联络门及#1、#2机循环水回水联络门打开,循环水回水进入两个冷却塔进行喷淋冷却,从而使冷却面积增大两倍,达到降低循环水温度来提高机组真空,从而达到降低煤耗增加效益。
环境温度 平均负荷 平均真空 发电煤耗
℃ MW KPa g/kWh
6月5日 28.0 409.590 7.302 213.59
6月6日 28.1 411.744 6.674 212.77
偏差 0.1 2.154 -0.628 -0.82
通过实验对比:其中6月5日为一机一塔运行方式,6月6日为一机双塔运行方式,在环境温度和机组平均负荷几乎相同的条件下,一机双塔比一机一塔运行方式真空提高了0.62Kpa,降低了发电煤耗0.8g/Kwh,而燃气电厂的燃气折算成标准煤为2700元/吨。
2、备用机组厂用电倒为高备变带。受到气源不足及上网电价过高等因素的影响,燃气电厂全年利用小时数比较少,该公司2014年就只有1000小时,机组大部分时间处于备用状态,每月机组启动时间都比较集中,为了经济效益最大化,一般来为了热态启动基本保持一台机组连续运行,另一台机组就处于备用状态。该公司两台主变为保定天威变压器厂生产的SFP-570000/220强迫油循环风冷变压器,每台变压器自带5组冷却风扇,空载损耗为208KW,高厂变为常州东芝变压器厂生产的SZ-20000/21.5油浸自冷变压器,空载损耗15.8KW。高备变为南通晓星变压器厂生产的SZ11-20000/220油浸自冷变压器,空载损耗19.83KW。如一台机组处于长期备用状态时,将该机组的厂用电倒至高备变带,节省了主变和高厂变的空载损耗,加上主变冷却风扇的损耗,每天能节约厂用电4500Kwh左右。
3、优化启停操作,合理安排辅机启停时间。为了提高运行人员节能降耗意识,该公司在运行各值之间举办小指标竞赛活动,从而极大地鼓励运行人员在启停机降低厂用电操作上下功夫,启动过程中,合理分配各台辅机启动时间,将启动凝结水系统、循环水系统、送轴封抽真空等阶段操作时间安排一环扣一环,紧密相连,避免空转的浪费。运行中调整各参数严格按照“压红线不超红线”,保证机组最佳运行参数。通过小指标竞赛后将厂用电比之前降低了0.06%左右。
2、优化设备治理
1、更换容量合适的空压机。该公司基建时按设计2台机组公用4台6KV空压机,每台空压机功率为250KW,由于燃气电厂的利用小时数及机组一启一备的运行方式,而在实际运行过程中有种“大马拉小车”的感觉,为了节能降耗,该公司重新购置了2台380V功率为145KW的小空压机,正常运行一台基本也能满足机组正常运行。
下列通过实验比较:
大空压机6月1日—6月22日连续运行,平均运行功率为159kW;小空压机在6月23日—7月29日连续,平均运行功率分别为92 kW。通过改造后,每年能节约厂用电大约50万Kwh。
2、内漏阀门及时更换治理。 对于燃机电厂来说,频繁启停对机组的高压疏水门最大考验,通过调研多家燃机电厂,即使进口高压阀门,经过一年的频繁操作内漏也很大,为此阀门治理成了燃机电厂节能降耗最大潜力,在阀门选材上要用优质材料,运行操作注意开关力度,同时运行监视上在这些高压阀门后安装测点,能够及时发现哪个阀门内漏,利用机组备用期间对阀门进行研磨维修。通过对这些阀门的系列治理,降低发电煤耗0.3g/Kwh.
3、循环水泵电机高低速改造。该厂每台机组各配备2台循泵,电机功率1300KW,额定转速595rpm,运行方式为1运1备,而冬季运行工况下,由于循环水温比较低,在一台泵的3/2流量都能保证凝汽器真空在96Kpa以上,为此该厂进行了循环水泵电机高低速改造,使得循泵在冬季和夏季工况下均能满足机组真空要求,改造后的循泵转速为497rpm,电机功率为750Kw,较改造前降低了550KW。
三、优化管理方式
1、 该厂发电部加强与电网沟通,争取每天电量,合理安排运行方式; 每天和燃气公司沟通争取最大限度的燃气量,虽然全年的利用小时数一定,但如果每天发电小时数由12小时争取到14小时,每年机组启停次数减少30次左右,而每少一次启停将带来30万利润,同时按照燃机长协规定启停一次折算20小时,而每小时的长协维修费用4500元。
2、 加强运行各岗位人员巡检质量,及时发现机组设备“跑冒滴漏”缺陷并及时处理,本着“小缺陷不过班,大缺陷不过天”的原则,从缺陷的细小源头杜绝。
3、 节约用电。对厂区照明安装光控模式,同时对于公寓办公楼提倡人走关灯,不定期进行抽查进行曝光。制定公寓、食堂用電制度,按量用电,经过1个月的治理,办公楼及员工公寓基本都能做到人走熄灯关电脑空调,每月节约上千度电。
结束语
浙江大唐绍兴江滨热电公司经过一年多的优化运行,发电厂用电率为1.46%,发电煤耗为218.55g/Kwh, 远低于集团公司年初下达的任务值。对于燃机电厂来说,节能降耗只有起点没有终点,该公司将会继续深入开展此项工作,用实际行动响应国家号召。
参考文献
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[2] 孙逊,李光辉,董凤仁.发电厂汽轮机及其辅机设备节能技术[J].中国高新技术企业,2012(17):10-20.
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作者简介: 梁芒(1983.04-),男, 工程师 大学本科 研究方向:燃机电厂节能与运行