摘 要:提高水电站经济运行是每个已投產水电站日常工作的重中之重,深挖潜力,不断提高电站经济指标。如能合理利用水电站生产管理系统数据计算,更能有效的找到提高经济运行工作的重点和方向,以及所采取的方法。
[关键词]管理系统,指导,电站,经济运行
1引 言
为了最大限度提高水能利用率,每个水电站都在进行节能降耗、优化运行方式、抬高电站水头、节约厂用电等方法来达到目的。如何更好的提高经济运行工作,结合水电站生产管理系统数据,进行分析计算,更能准确找到经济运行工作的重点和实现的方法。
2实施方法
李家峡水电站水库设计洪水位▽2181.3米,校核洪水位▽2182.6米,水库多年平均流量662m3/s。电站一期工程装机1600MW,设计工作水头122米,保证出力58.1万kw,多年平均发电量59亿kwh,设计年利用小时数2950小时(含二期5号机组投产后)。
2.1利用水电站生产管理系统做好电站上游水位、耗水率等运行指标的跟踪工作
表一 2013年水库运行情况表
月份
指标 1 2 3 4 5 6 7
月平均水位 m 2178.39 2179.5 2179.55 2179.16 2178.83 2179.00 2179.22
月平均水头 m 126.8 128.38 127.95 126.89 126.39 126.58 127.26
出库平均流量 m3/s 625 507 610 775 833 812 712
月份
指标 8 9 10 11 12 全年
平均
月平均水位 m 2178.46 2178.72 2177.46 2179.28 2179.58 2178.93
月平均水头 m 126.12 126.86 126.48 127.64 128.55 127.16
出库平均流量 m3/s 818 703 587 693 570 687.08
按电站2013年全年发电量67.13亿kwh计算,平均每日出力为发电量为1839.18万kwh,平均出力766.32MW。
水轮机出力计算公式N=9.81QHη水轮机
水轮发电机组出力为E=9.81QHη水轮机*η发电机=9.81Qη机组综合
按2013年全年电站平均出力766.32MW可以计算出电站机组综合效率η机组综合=全年电站平均出力/全年电站平均理论出力×100%
η机组综合=766.32×103/(9.81×687.08×127.16)×100%=89.41%
假如2013年上游水位为2180.00米,则比实际全年平均上游水位高1.07米,该水位下全年平均上游水位为128.23米。因相差1.07米,水轮机运转综合特性曲线,效率非常接近,机组综合效率相差不大,这里仍用89.41%,流量不变,按此水头可以计算出全年机组发电量为:
E=9.81QHη机组综合×24×365=9.81×687.08×128.23×0.8941×24×365≈67.69(亿kwh)
可以看出,如2013年全年平均水头为2180.00米,则可以多发67.69-67.13=0.56(亿kwh)=5600万kwh。
如2013年全年平均上游水位为2180.30米,同理:
E=9.81QHη机组综合×24×365=9.81×687.083×128.53×0.8941×24×365≈67.85(亿kwh)
则可以多发67.69-67.13=0.72(亿kwh)=7200万kwh。
如按0.218元/千瓦时上网电价计算,就能多增加1220~1570万元的收益。可见在非汛期无防汛压力,适当提高电站上游运行水位,就能提高电站全年的发电量,是提高电站经济运行行之有效的良好方法。
2.2分析生产管理系统数据做好节能降耗工作
2010年至2013年,电站前方用电量在395.84万kwh与457.79万kwh之间(最小最大之比为0.8647),电站后方用电量在780.71万kwh与814.96万kwh之间(最小最大之比为0.9580)。电站多年后方生活用电在800万kwh左右,前方生产用电在420万kwh左右。冬季厂用电用电量与夏季厂用电用电量相差很大,最大可达5.08倍。前方非采暖期和采暖期用电量相当,甚至冬季前方厂用电量还略少一些,应该是夏季厂房通风系统比厂房冬季防冻部位采暖更费电。
2010年至2013年多年年均厂用电量1217.43万kwh,前方多年年均用电量420.8万kwh;非采暖期后方多年日均厂用电量0.5070万kwh,冬季多年平均采暖用电量可达611.58万kwh,可见冬季采暖用电量占厂用电量很大比例,可以占到全年厂用电量的一半。如提高采暖效率,节能10%,就能省出近61万kwh电量。因此,冬季提高后方采暖效率工作显得尤为重要。李家峡电站自1997年发电至今,生活基地最早房屋建设时间为1995年左右,供暖系统管路及暖气有的已长达近20年,大多数房间暖气仍为铸管暖气,由于供暖管路老化,热效率越来越低。加之以前房屋建筑无保温层,散热相对较快,因此想提高室温,就不得不增加电锅炉投入的加热功率。因此对现有的锅炉,供暖系统管路需要更换和改造,房屋及供暖管路做好保温措施,才能提高采暖效率和节约冬季采暖用电。
此外,损耗电量占综合厂用电量比例很高。2010年至2013年平均损耗电量为1163.585万kwh,占平均年综合厂用电量48.32%。李家峡电站机变部分采用单元接线,发电机与主变压器之间设有机组出口断路器,作为并网和解列点,330kV GIS采用一倍半接线方式,厂高变死接于主变低压侧,虽然这种接线方式灵活,停机不用考虑倒厂用,但存在以下问题:
当发电机解列后,主變倒挂系统的这种运行方式,主变压器空载损耗就会白白浪费较多电能。尤其对于来水量偏少,多年平均流量只有662m3/s,多年平均发电设备平均利用小时数不足4000小时的李家峡电站来说,就显得非常不经济。
如果电站二期5号机组投产后,设计年利用小时数只有2950小时,这种弊病将更加突出。
电站主变空载损耗电量计算如下:
单台主变空载损耗电量计算:
单台变压器空载运行小时时间×变压器空载损耗
单台变压器空载小时时间=365×24-发电设备平均利用小时数)
李家峡单台SSP7-450000/330主变空载损耗为:172.8kW
单台主变空载损耗电能=(365×24-发电设备平均利用小时数)×172.8(kwh)
李家峡电站一期工程:4台机组,全站主变个数:4台
2013年经查综合生产月报,电站全年发电设备平均利用小时数为:4167.5小时
电站主变空载损耗电量=(365×24-发电设备平均利用小时数)×172.8×4
=(8760-4167.5)×172.8×4
=3174336(kwh)
=317.4336(万kwh)
考虑一倍半接线330kV GIS母线长期不停电的特点,如果厂用变压器直接利用330kV断路器分别接入330kV GIS Ⅰ、Ⅱ母来带厂用,一来可以避免启停机不用倒厂用。二来,机组出口可以不设断路器,以节省投资,按李家峡目前4台机组,可以省出4台进口ABB大电流发电机出口断路器(GCB)。厂用变压器空载损耗相比主变损耗很小,能省下较多空载损耗电量。这种对于多年发电设备平均利用小时数不足4000小时的黄河流域电站来说,采用这种方式,经济效益还是比较客观。
随着电网间直流输配电工程的要求,网上对大型变压器操作越来越谨慎,主变需去磁后才能全电压充电,要么主变随机组一起升压至额定,用高压侧断路器并网。而机变采用死连接,开机方式就是主变随发电机升压至额定,用主变高压侧断路器并网,就能避免主变全电压充电时,引起的激磁涌流问题。发电机出口采用大电流母线断路器后,存在发热损耗问题,李家峡机组出力达320MW(启动定值11.1KA)以上是,发电机出口断路器冷却风机必须强制投入冷却。而发电机、主变压器直接连接,就能减少开关发热损耗的问题。
通过水电站生产管理系统数据,2012年、2013年损耗电量占比上升幅度较大,超年厂用电用电量。需要认真分析损耗电量上升原因,对主变压器实际损耗进行认真计量和计算,采取措施,降低主变压器损耗。
3 结束语
充分利用水电站生产管理系统各生产数据,就能很好的指导水电站经济运行工作,从数据中抓住提高电站经济和节能降耗工作的重点,从而提高电站经济运行,提高经济效益。
参考文献:
[1] 李家峡发电分公司运行规程2013.8
[2] 黄河李家峡水电站主要设备技术手册2003.12
[3] 水轮机,郑源等主编2007.4
作者简介:
孟繁华(1973—)男 工程师,主要研究方向:水电运行、光伏发电