真空泵积灰对RH炉真空度影响的分析与对策

2014-09-30 07:21李珉泽
安徽冶金科技职业学院学报 2014年3期
关键词:喷射泵增压泵积灰

王 军, 李珉泽

([1]马钢一钢轧总厂 安徽马鞍山 243000)

([2]中冶海水淡化投资有限公司 北京 100029)

RH炉是用于钢水精炼的一套真空循环脱气装置,主要用途是脱氢、脱碳、脱氧和微调钢水成分及温度等。真空度的好坏直接影响钢水的处理质量和炼钢生产的有序进行,而蒸汽喷射泵系统是抽走废气获得真空度的关键部分,根据蒸汽喷射泵系统的工作原理,本次主要对真空泵抽空管道内壁积灰对真空度的影响进行分析研究。

1 马钢一钢轧RH炉真空系统概述

1.1 真空系统组成

马钢一钢轧RH真空处理装置的真空系统主要由以下设备组成,其系统原理图如图1所示。

图1 马钢一钢轧RH 炉真空系统原理图

真空室:分为底部、中部和顶部三部分,所有部件采用焊接钢板结构。插入管与真空室底部采用焊接连接,真空室底部和中部用夹紧螺栓固定在一起。真空室顶部将真空室中部与水冷弯管连接起来,而水冷弯管与气体冷却器相联接,所有法兰连接处均用橡胶圈密封。

真空泵:由5级7个泵组成。分别是增压泵S1、S2、S3,和喷射泵 S4a、S4b、S5a、S5b。其中 S1、S2、S3、S4a、S5a 组成主泵子系统,S4a、S4b、S5a、S5b组成辅泵子系统。主泵子系统主要用于达到真空系统在700kg/h抽气量下、67Pa真空度的指标,以满足RH处理后期高真空度的要求;而辅泵子系统则用于增加从大气压至8kPa的区间的抽气量,以缩短真空系统的启动时间和低真空下吹氧的需要,满足生产的需求。

冷凝器:冷凝器的作用是将蒸汽冷凝成水,以提高真空泵的工作效率。本系统设置3个冷凝器K1、K2、K3,K1布置在末级增压泵与喷射泵之间,K2布置在两级喷射泵之间,K3布置在末级喷射泵之后。冷凝器采用分级喷淋结构,被加热的冷凝水通过接管排放到热井。

真空主阀:真空主阀装在气体冷却器与第一级增压泵之间。真空主阀为偏心球面阀,由电液推杆机构进行驱动。

1.2 真空系统原理

抽入的废气从S1级泵入口进入,蒸汽与废气混合,拉瓦尔喷嘴喷射出高速运动的蒸汽使废气加速,在真空泵的扩散段,蒸汽和废气混合物的速度下降而转换成较高的压力,压力在多级泵之间传递,以达到抽气效果。蒸汽混合气经过S3级泵进入K1冷凝器后冷凝成水,以提高后级喷射泵的效率。蒸汽混合气依次经过S4级泵、K2冷凝器、S5级泵,最终抽出的废气经过K3冷凝器排到大气,从而达到抽气的作用。

1.3 真空系统主要参数

2 现状调查及存在问题

衡量真空度好坏的一个重要指标是,在预抽真空条件下,S1增压泵开泵的时间控制在6 min以内,真空度达到0.1 KPa以下。2013年8月以来,RH炉在处理钢水抽真空时,发现真空度下降速度明显开始变慢,S1增压泵开泵时间超过20 min,有时甚至达不到开泵条件,真空度始终在0.5 KPa左右,严重影响生产。必须要对真空系统进行检查,找到影响真空度的具体原因。

在排除系统泄漏、冷凝水温度异常、拉瓦尔喷嘴磨损等因素后,通过开孔对抽空管道及泵体进行检查时,发现S2级增压泵、S3级增压泵内壁(即喉口管段与扩散管段处),S3级增压泵与K1冷凝器联通管弯头处,S4级喷射泵与K2冷凝器联通管弯头处、S5级喷射泵与K3冷凝器联通管弯头处存在严重的积灰,且管道壁粘结的灰尘很牢固,积灰厚度甚至达到20 cm-30 cm,尤其在S3级增压泵与K1冷凝器联通管弯头处和S2级增压泵与S3级增压泵弯头处积灰最为严重,抽空管道已被堵塞70%。积灰位置如图2所示。

图2 真空泵积灰部位示意图

3 真空泵积灰的成因分析

RH真空处理装置的积灰是一种频繁的故障来源,在真空室到真空主阀之间设有气体冷却除尘器,把气流中的粉尘颗粒沉降在下面的卸灰溜管里。钢水在精炼状态下需要加入多种合金成分,如硅铁、锰铁、磷铁等,与钢水产生反应而生成多种气体及氧化物颗粒,一旦除尘器内的旋流导板损坏,失去除尘效果,加之粉末状合金较多的情况下,合金中携带的大量尘埃颗粒就会不断进入真空系统。在蒸汽喷射泵的作用下,粉尘颗粒与高温的蒸汽混合呈粘状,具有粘结性,在流经抽空管道过程中灰尘就会附着在内壁和拉瓦尔喷嘴上,捕捉大量飞灰后,迅速增厚,产生坚硬的结灰,随着时间的推移就会越积越多。另外,顶枪喷粉脱硫也会在真空系统内产生大量粉尘。

4 积灰对真空度的影响分析

针对马钢一钢轧RH炉真空系统积灰严重,造成真空度无法达标的现状,经过对故障的现象、原因及处理方法进行仔细分析,并参照设计性能参数比对,研究认为真空泵内积灰对真空度有以下影响:

4.1 喉口面积比的影响

真空泵的结构如图3所示。蒸汽喷射真空泵结构主要是由喷嘴、混合室和扩压室3部分组成。

图3 真空泵结构简图

当真空泵投入使用时,泵体喉口面积与喷嘴喉口面积的比值,即ψ≈52时应该是真空泵工作性能达到的最佳状态。如果喉口面积比的数值发生了变化,将直接影响真空泵性能的好坏。泵内积灰到一定程度就会改变喉口面积比的数值,进而影响真空系统的抽真空效率,使真空度下降的速度逐渐变慢。若拉瓦尔喷嘴的喉口发生积灰,就会造成喉口面积比ψ>52,会降低真空泵性能,如果堵塞则完全丧失抽真空能力;若泵体喉口段内壁积灰慢慢增厚,相当于泵体流通面积减小,就会造成喉口面积比ψ<52,也同样会降低真空泵性能,当积灰增厚至极限时,这相当于将真空泵抽空管道堵死,真空泵就不能正常工作,也就丧失了抽真空的能力。

4.2 对喷射气流的影响

当真空泵内壁的积灰达到一定的厚度且内壁四周积灰厚度不平均时,就相当于改变了真空泵扩压室的轴心线,即可看成真空泵抽气管道与拉瓦尔喷嘴的同心度出现了超差,此时拉瓦尔喷嘴喷射出的高速蒸汽势必会在扩压室内部撞击泵体,产生紊流和漩涡现象,阻碍蒸汽的喷射速度,从而造成真空泵抽气能力明显下降,无法有效提高系统的真空度。

4.3 对气体冷凝效果的影响

当冷凝器入口挡水板处积灰严重后,蒸汽混合气无法均匀的进入冷凝器,甚至阻碍了气体平稳进入冷凝器,使得蒸汽与冷凝水冷凝作用不充分,冷凝器中的烟气含量大,降低了后级喷射泵的效率,造成真空度低下。

5 防范措施及对策

针对真空泵内出现严重积灰的现状,采用定期高压水冲洗清灰措施来防范,根据目前马钢一钢轧RH炉的生产节奏,冲洗周期定为3个月冲洗一次。对于真空泵喷嘴及弯头处,可以打开检修人孔进行冲洗;由于真空泵的扩压室管段较长,清除真空泵泵体喉口处内壁的积灰难度较大、用时较长,可以在喉口段挖孔冲洗清灰。

气体冷却除尘器内有水冷盘管和旋流导板以加强冷却和除尘效果,改善真空主阀的工作条件,减少真空泵的积灰,所以必须定期打开底部的放灰孔;尽量保持合金料的块状完整,减少粉末状散料;加强铁水预处理脱硫效果,降低钢水硫成分的含量,以减少RH炉喷粉量。

6 结论

1)真空泵内积灰对RH炉真空系统性能会有一定影响,虽然不会立刻造成真空度的突然回升,但随着积灰的慢慢增厚,影响效果也会随之慢慢明显,直至完全丧失抽真空的能力,这是不容忽视的。

2)要获得良好的真空度,就需要定期检查积灰情况,定期对真空泵冲洗清灰,只要保证气体通流面积,保持气流流畅,就可以实现稳定可靠的真空度。

[1]王小东.大型真空系统监测与故障诊断[M].沈阳:辽宁大学出版社,2003.

[2]张鉴.炉外精炼的理论与实践[M].北京:冶金工业出版社,1999.

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