王安富
摘要:湖北新冶钢具有历史悠久的冶钢文化和技术,新冶钢1780m3高炉的炉腰及炉身下部分的冷却壁大部分已经损坏,部分炉皮也已经开裂,致使高炉生产难以继续进行。高炉采用栽冷却棒压入修补造衬技术来进行改造和修补,使得高炉具有合理的构造及炉型,进一步保护炉皮,该技术具有良好的保护效果。
关键词:新冶钢1780m3高炉;冷却棒;修补造衬技术
中图分类号:TF576文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)24-0068-02
1新冶钢1780m3高炉现状
随着我国产业经济的不断发展,国家逐步出台了一系列促进产业发展的相关政策,为了适应国家发展和增强企业核心竞争力,湖北新冶钢有限公司开始了对产钢结构及装备技术进行全面升级,引进先进生产设备,包括1座1780m3高炉、1座120吨转炉等。高炉的设计原则为“成熟、可靠、先进、实用、安全”,坚持循环经济的发展理念,本着“低消耗、高效率”的生产原则,实现产钢生产中的“减量化、再利用”。全面落实节能节水、降耗减排、综合利用的生产要求。进一步加强对钢铁生产的安全、卫生、环保方面的管理,改善劳动环境和劳动条件,促进生产效率的提高,进一步提高生产经济技术指标的水平。
生产状况:新冶钢1780m3高炉开炉顺利完成,在进行开炉的过程中并没有意外事故发生,也没有出现常见问题,开炉比较成功。本次开炉具有一定的特点,与以往开炉方式有所不同,本次开炉采用倒引煤气法,就是在开炉的前一天将净煤气引人到箱体中,开炉当天12:00进行开炉点火,到13:10时开放煤气总管进行散阀点火,等到14:00时煤气成分达到合格,将其引入净煤气管网,此时温度约为42.6℃。开炉中有两个特点,一是引入煤气的时间再次缩短,创造国内历史新高,二是煤气处于较低的温度时,布袋保持完好,并没有出现损坏现象。
但由于高炉在开炉之后的生产过程中,一些生产条件制约了高炉生产效率、生产质量及生产指标的进一步提升。主要影响因素是铁水的去向问题,炼钢产能不能完全释放,铸铁能力不够,致使高炉一直处于慢风工作状态,长期堵住风口,直接影响了高炉迅速达产和提升指标。
2概述
新冶钢高炉具有1780m3的有效容积,无钟式炉顶,于2011年8月份投入生产。由于炉底的温度较高,并呈现不断升高趋势,致使高炉被迫停止生产进行维修,对炉底及炉身采用更换和砌砖的措施,对其4层以上的冷却壁进行原样修复后,再一次投入生产。
随着新冶钢高炉冶炼的强度不断加大,高炉的老化程度也不断加剧,进一步加快了冷却壁的损坏速度,新冶钢高炉的第4层至第9层是镶砖冷却壁,每层有28块。至今,已停止供水的有26块(第5层6块,第6层8块,第7层6块,第8层5块,第9层1块),调小供水的有3块(第4层3块)。高炉炉身的4层至9层的冷却壁增设40多个冷却棒。由于5、6、7层冷却壁的损坏程度最为严重,这些部分的炉皮严重开裂,只能依靠外部打水进行冷却,炉皮严重开裂变形,失去了保护作用,尤其是第6层的冷却壁损坏十分严重,并且已经产生了严重的错位,导致其他部分也出现不规则的开裂,开裂部分极易发生穿火,从而造成高炉生产过程中的多次慢风现象和无计划休风现象,直接影响了高炉冶炼的生产效率。虽然之后有对新冶钢1780m3高炉进行过一次小修,稍微缓解了高炉的生产压力,但由于没有从根本上解决相应问题,消除安全隐患,使得高炉的炉皮开裂程度加大,直接引起风口大套的变形和开裂,导致高炉不能正常生产。由于高炉还需要维持一段时间的生产,才能对其进行大修,但要保证高炉的生产安全,决定对其5、6、7层的冷却壁采用栽冷却棒压入修补造衬技术进行维修。为了保证造衬工作的顺利进行,需要在进行造衬前制定合理有效的造衬方案,充分考虑休风时间、冷却壁损坏程度及造衬后的热量损失等因素,本次进行造衬工作采用封炉的方式。
3封炉操作
3.1封炉前需要进行的操作
在封炉之前的8个小时变为全焦冶炼,并以顺行为主进行高炉操作,根据实际情况适当的发展边缘,尽可能的避免产生悬料现象,不断保持良好的高炉操作。
适时适当的提升高炉的炉温水平,保持合理的
炉温。
在封炉前一天对高炉的铁口角度进行适当扩大。
3.2封炉操作
休风前全风料线为1.8m,休风之后全风料线为3米,休风后上5车水渣后料线约为2m。
休风前要将铁口角度增加到16°~18°,铁口大吹,在对铁口进行封口时使用的打泥量为正常的1/3。
在休风后需要用水泡泥将风口进行封堵。降低冷却水的水压,以最上层冷却壁不断水作为水压标准,依据实际情况对其进行适当调整。炉皮依靠外部喷水冷却逐渐停止,及时关闭损坏冷却设备的进水口。
煤气系统依照高炉停炉进行处理。
3.3封炉料基本组成
炉渣的碱度RZ=0.95-1.0属于正常料。
人炉焦比与全焦比为1.36t/t,而正常料焦比为0.74t/t。
封炉料成分为3800kg的干焦批和8500kg的矿批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4车水渣的装入方法进行装入。
4压入造衬修补操作
4.1 压入料的性能
使用的压入料是铝碳质无水压入泥浆,具有下表所示良好性能。
表1 压入料的主要性能
项目 数值
Al203 65%
SiC+C 25%
粒度 3
体积密度g/cm3(110℃×24h) 1.9
抗折密度MPa(110℃×24h) 8
4.2在进行压入料灌浆之前的准备工作
灌浆前需要对灌浆泵进行空载试车,对其不妥之处进行检修,确保灌浆泵正常运转。
将压入料存放到指定地方,并做好相应的防水
工作。
准备好压入料灌浆时所需要的高压胶管。
休风半个小时后对高炉喷水冷却的用水量进行适当调整,等到高炉炉皮的冷却温度达到要求后,及时关闭冷却水。
及时对高炉炉皮开裂及损坏部分进行检修和补焊,注意焊缝要十分紧密,并栽冷却棒,开灌浆孔,更好地焊接灌浆管。开裂处栽冷却棒有助于压入料更好地发挥作用,加固高炉炉壁,另一方面,压入料造衬还可以有效延长冷却棒的寿命,起到双重效果。
4.3压入料的灌浆造衬操作
压入料灌浆造衬的整个流程如下流程图所示:
图1
从下往上对每个灌浆孔进行灌浆操作,进行环形造衬到6、7层,尤其注重对炉身部分损坏处或者炉皮开裂部分的造衬修补,通常压入料压入造衬的基本厚度为200nm。随着造衬工作的进行,逐渐形成压入料与焦炭的混合物,各含有50%,所用造衬料为18t,造衬工作时间大约为12h。
5压入料造衬效果
在休风约30
检修发现冷却壁发生损坏后,要及时对其进行压入料造衬修补,防止冷却壁进一步破损,避免炉皮发生变形和开裂现象,大大提高高炉的使用寿命。
在进行栽冷却棒及灌浆工作时,对其位置选择要充分考虑,尽可能的选择掐掉冷却壁的管根部分或者是冷却壁上的安装孔、灌浆孔,避免再开孔,减少开孔量,尽可能的保护炉皮不受损伤,保持炉皮的坚固强度。
在进行造衬工作中需要时刻注意防止冷却设备发生漏水现象,炉内漏水会直接影响造衬工作的进行及造衬质量的好坏。
本次对新冶钢高炉进行的造衬工作中,在其炉腰、炉身等部位成功栽入冷却棒,顺利完成造衬工作,在高炉末期冷却壁大量损坏、炉皮严重开裂的状况下,进一步实现了高炉的使用寿命,确保高炉安全生产,保证高炉的生产效率,并获得较好的经济技术指标,提高了新冶钢的经济效益。
参考文献
[1] 迟卫东,孟宪东,刘文明.通钢5#高炉采用栽冷却
棒压入修补造衬技术实践[A].2006年全国炼铁生产
技术会议暨炼铁年会[C].2006.
[2] 李永利.发电机定冷水系统智能净化装置的应用
[A].全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五
届年会[C].2011.
摘要:湖北新冶钢具有历史悠久的冶钢文化和技术,新冶钢1780m3高炉的炉腰及炉身下部分的冷却壁大部分已经损坏,部分炉皮也已经开裂,致使高炉生产难以继续进行。高炉采用栽冷却棒压入修补造衬技术来进行改造和修补,使得高炉具有合理的构造及炉型,进一步保护炉皮,该技术具有良好的保护效果。
关键词:新冶钢1780m3高炉;冷却棒;修补造衬技术
中图分类号:TF576文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)24-0068-02
1新冶钢1780m3高炉现状
随着我国产业经济的不断发展,国家逐步出台了一系列促进产业发展的相关政策,为了适应国家发展和增强企业核心竞争力,湖北新冶钢有限公司开始了对产钢结构及装备技术进行全面升级,引进先进生产设备,包括1座1780m3高炉、1座120吨转炉等。高炉的设计原则为“成熟、可靠、先进、实用、安全”,坚持循环经济的发展理念,本着“低消耗、高效率”的生产原则,实现产钢生产中的“减量化、再利用”。全面落实节能节水、降耗减排、综合利用的生产要求。进一步加强对钢铁生产的安全、卫生、环保方面的管理,改善劳动环境和劳动条件,促进生产效率的提高,进一步提高生产经济技术指标的水平。
生产状况:新冶钢1780m3高炉开炉顺利完成,在进行开炉的过程中并没有意外事故发生,也没有出现常见问题,开炉比较成功。本次开炉具有一定的特点,与以往开炉方式有所不同,本次开炉采用倒引煤气法,就是在开炉的前一天将净煤气引人到箱体中,开炉当天12:00进行开炉点火,到13:10时开放煤气总管进行散阀点火,等到14:00时煤气成分达到合格,将其引入净煤气管网,此时温度约为42.6℃。开炉中有两个特点,一是引入煤气的时间再次缩短,创造国内历史新高,二是煤气处于较低的温度时,布袋保持完好,并没有出现损坏现象。
但由于高炉在开炉之后的生产过程中,一些生产条件制约了高炉生产效率、生产质量及生产指标的进一步提升。主要影响因素是铁水的去向问题,炼钢产能不能完全释放,铸铁能力不够,致使高炉一直处于慢风工作状态,长期堵住风口,直接影响了高炉迅速达产和提升指标。
2概述
新冶钢高炉具有1780m3的有效容积,无钟式炉顶,于2011年8月份投入生产。由于炉底的温度较高,并呈现不断升高趋势,致使高炉被迫停止生产进行维修,对炉底及炉身采用更换和砌砖的措施,对其4层以上的冷却壁进行原样修复后,再一次投入生产。
随着新冶钢高炉冶炼的强度不断加大,高炉的老化程度也不断加剧,进一步加快了冷却壁的损坏速度,新冶钢高炉的第4层至第9层是镶砖冷却壁,每层有28块。至今,已停止供水的有26块(第5层6块,第6层8块,第7层6块,第8层5块,第9层1块),调小供水的有3块(第4层3块)。高炉炉身的4层至9层的冷却壁增设40多个冷却棒。由于5、6、7层冷却壁的损坏程度最为严重,这些部分的炉皮严重开裂,只能依靠外部打水进行冷却,炉皮严重开裂变形,失去了保护作用,尤其是第6层的冷却壁损坏十分严重,并且已经产生了严重的错位,导致其他部分也出现不规则的开裂,开裂部分极易发生穿火,从而造成高炉生产过程中的多次慢风现象和无计划休风现象,直接影响了高炉冶炼的生产效率。虽然之后有对新冶钢1780m3高炉进行过一次小修,稍微缓解了高炉的生产压力,但由于没有从根本上解决相应问题,消除安全隐患,使得高炉的炉皮开裂程度加大,直接引起风口大套的变形和开裂,导致高炉不能正常生产。由于高炉还需要维持一段时间的生产,才能对其进行大修,但要保证高炉的生产安全,决定对其5、6、7层的冷却壁采用栽冷却棒压入修补造衬技术进行维修。为了保证造衬工作的顺利进行,需要在进行造衬前制定合理有效的造衬方案,充分考虑休风时间、冷却壁损坏程度及造衬后的热量损失等因素,本次进行造衬工作采用封炉的方式。
3封炉操作
3.1封炉前需要进行的操作
在封炉之前的8个小时变为全焦冶炼,并以顺行为主进行高炉操作,根据实际情况适当的发展边缘,尽可能的避免产生悬料现象,不断保持良好的高炉操作。
适时适当的提升高炉的炉温水平,保持合理的
炉温。
在封炉前一天对高炉的铁口角度进行适当扩大。
3.2封炉操作
休风前全风料线为1.8m,休风之后全风料线为3米,休风后上5车水渣后料线约为2m。
休风前要将铁口角度增加到16°~18°,铁口大吹,在对铁口进行封口时使用的打泥量为正常的1/3。
在休风后需要用水泡泥将风口进行封堵。降低冷却水的水压,以最上层冷却壁不断水作为水压标准,依据实际情况对其进行适当调整。炉皮依靠外部喷水冷却逐渐停止,及时关闭损坏冷却设备的进水口。
煤气系统依照高炉停炉进行处理。
3.3封炉料基本组成
炉渣的碱度RZ=0.95-1.0属于正常料。
人炉焦比与全焦比为1.36t/t,而正常料焦比为0.74t/t。
封炉料成分为3800kg的干焦批和8500kg的矿批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4车水渣的装入方法进行装入。
4压入造衬修补操作
4.1 压入料的性能
使用的压入料是铝碳质无水压入泥浆,具有下表所示良好性能。
表1 压入料的主要性能
项目 数值
Al203 65%
SiC+C 25%
粒度 3
体积密度g/cm3(110℃×24h) 1.9
抗折密度MPa(110℃×24h) 8
4.2在进行压入料灌浆之前的准备工作
灌浆前需要对灌浆泵进行空载试车,对其不妥之处进行检修,确保灌浆泵正常运转。
将压入料存放到指定地方,并做好相应的防水
工作。
准备好压入料灌浆时所需要的高压胶管。
休风半个小时后对高炉喷水冷却的用水量进行适当调整,等到高炉炉皮的冷却温度达到要求后,及时关闭冷却水。
及时对高炉炉皮开裂及损坏部分进行检修和补焊,注意焊缝要十分紧密,并栽冷却棒,开灌浆孔,更好地焊接灌浆管。开裂处栽冷却棒有助于压入料更好地发挥作用,加固高炉炉壁,另一方面,压入料造衬还可以有效延长冷却棒的寿命,起到双重效果。
4.3压入料的灌浆造衬操作
压入料灌浆造衬的整个流程如下流程图所示:
图1
从下往上对每个灌浆孔进行灌浆操作,进行环形造衬到6、7层,尤其注重对炉身部分损坏处或者炉皮开裂部分的造衬修补,通常压入料压入造衬的基本厚度为200nm。随着造衬工作的进行,逐渐形成压入料与焦炭的混合物,各含有50%,所用造衬料为18t,造衬工作时间大约为12h。
5压入料造衬效果
在休风约30
检修发现冷却壁发生损坏后,要及时对其进行压入料造衬修补,防止冷却壁进一步破损,避免炉皮发生变形和开裂现象,大大提高高炉的使用寿命。
在进行栽冷却棒及灌浆工作时,对其位置选择要充分考虑,尽可能的选择掐掉冷却壁的管根部分或者是冷却壁上的安装孔、灌浆孔,避免再开孔,减少开孔量,尽可能的保护炉皮不受损伤,保持炉皮的坚固强度。
在进行造衬工作中需要时刻注意防止冷却设备发生漏水现象,炉内漏水会直接影响造衬工作的进行及造衬质量的好坏。
本次对新冶钢高炉进行的造衬工作中,在其炉腰、炉身等部位成功栽入冷却棒,顺利完成造衬工作,在高炉末期冷却壁大量损坏、炉皮严重开裂的状况下,进一步实现了高炉的使用寿命,确保高炉安全生产,保证高炉的生产效率,并获得较好的经济技术指标,提高了新冶钢的经济效益。
参考文献
[1] 迟卫东,孟宪东,刘文明.通钢5#高炉采用栽冷却
棒压入修补造衬技术实践[A].2006年全国炼铁生产
技术会议暨炼铁年会[C].2006.
[2] 李永利.发电机定冷水系统智能净化装置的应用
[A].全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五
届年会[C].2011.
摘要:湖北新冶钢具有历史悠久的冶钢文化和技术,新冶钢1780m3高炉的炉腰及炉身下部分的冷却壁大部分已经损坏,部分炉皮也已经开裂,致使高炉生产难以继续进行。高炉采用栽冷却棒压入修补造衬技术来进行改造和修补,使得高炉具有合理的构造及炉型,进一步保护炉皮,该技术具有良好的保护效果。
关键词:新冶钢1780m3高炉;冷却棒;修补造衬技术
中图分类号:TF576文献标识码:A文章编号:1009-2374(2014)24-0068-02
1新冶钢1780m3高炉现状
随着我国产业经济的不断发展,国家逐步出台了一系列促进产业发展的相关政策,为了适应国家发展和增强企业核心竞争力,湖北新冶钢有限公司开始了对产钢结构及装备技术进行全面升级,引进先进生产设备,包括1座1780m3高炉、1座120吨转炉等。高炉的设计原则为“成熟、可靠、先进、实用、安全”,坚持循环经济的发展理念,本着“低消耗、高效率”的生产原则,实现产钢生产中的“减量化、再利用”。全面落实节能节水、降耗减排、综合利用的生产要求。进一步加强对钢铁生产的安全、卫生、环保方面的管理,改善劳动环境和劳动条件,促进生产效率的提高,进一步提高生产经济技术指标的水平。
生产状况:新冶钢1780m3高炉开炉顺利完成,在进行开炉的过程中并没有意外事故发生,也没有出现常见问题,开炉比较成功。本次开炉具有一定的特点,与以往开炉方式有所不同,本次开炉采用倒引煤气法,就是在开炉的前一天将净煤气引人到箱体中,开炉当天12:00进行开炉点火,到13:10时开放煤气总管进行散阀点火,等到14:00时煤气成分达到合格,将其引入净煤气管网,此时温度约为42.6℃。开炉中有两个特点,一是引入煤气的时间再次缩短,创造国内历史新高,二是煤气处于较低的温度时,布袋保持完好,并没有出现损坏现象。
但由于高炉在开炉之后的生产过程中,一些生产条件制约了高炉生产效率、生产质量及生产指标的进一步提升。主要影响因素是铁水的去向问题,炼钢产能不能完全释放,铸铁能力不够,致使高炉一直处于慢风工作状态,长期堵住风口,直接影响了高炉迅速达产和提升指标。
2概述
新冶钢高炉具有1780m3的有效容积,无钟式炉顶,于2011年8月份投入生产。由于炉底的温度较高,并呈现不断升高趋势,致使高炉被迫停止生产进行维修,对炉底及炉身采用更换和砌砖的措施,对其4层以上的冷却壁进行原样修复后,再一次投入生产。
随着新冶钢高炉冶炼的强度不断加大,高炉的老化程度也不断加剧,进一步加快了冷却壁的损坏速度,新冶钢高炉的第4层至第9层是镶砖冷却壁,每层有28块。至今,已停止供水的有26块(第5层6块,第6层8块,第7层6块,第8层5块,第9层1块),调小供水的有3块(第4层3块)。高炉炉身的4层至9层的冷却壁增设40多个冷却棒。由于5、6、7层冷却壁的损坏程度最为严重,这些部分的炉皮严重开裂,只能依靠外部打水进行冷却,炉皮严重开裂变形,失去了保护作用,尤其是第6层的冷却壁损坏十分严重,并且已经产生了严重的错位,导致其他部分也出现不规则的开裂,开裂部分极易发生穿火,从而造成高炉生产过程中的多次慢风现象和无计划休风现象,直接影响了高炉冶炼的生产效率。虽然之后有对新冶钢1780m3高炉进行过一次小修,稍微缓解了高炉的生产压力,但由于没有从根本上解决相应问题,消除安全隐患,使得高炉的炉皮开裂程度加大,直接引起风口大套的变形和开裂,导致高炉不能正常生产。由于高炉还需要维持一段时间的生产,才能对其进行大修,但要保证高炉的生产安全,决定对其5、6、7层的冷却壁采用栽冷却棒压入修补造衬技术进行维修。为了保证造衬工作的顺利进行,需要在进行造衬前制定合理有效的造衬方案,充分考虑休风时间、冷却壁损坏程度及造衬后的热量损失等因素,本次进行造衬工作采用封炉的方式。
3封炉操作
3.1封炉前需要进行的操作
在封炉之前的8个小时变为全焦冶炼,并以顺行为主进行高炉操作,根据实际情况适当的发展边缘,尽可能的避免产生悬料现象,不断保持良好的高炉操作。
适时适当的提升高炉的炉温水平,保持合理的
炉温。
在封炉前一天对高炉的铁口角度进行适当扩大。
3.2封炉操作
休风前全风料线为1.8m,休风之后全风料线为3米,休风后上5车水渣后料线约为2m。
休风前要将铁口角度增加到16°~18°,铁口大吹,在对铁口进行封口时使用的打泥量为正常的1/3。
在休风后需要用水泡泥将风口进行封堵。降低冷却水的水压,以最上层冷却壁不断水作为水压标准,依据实际情况对其进行适当调整。炉皮依靠外部喷水冷却逐渐停止,及时关闭损坏冷却设备的进水口。
煤气系统依照高炉停炉进行处理。
3.3封炉料基本组成
炉渣的碱度RZ=0.95-1.0属于正常料。
人炉焦比与全焦比为1.36t/t,而正常料焦比为0.74t/t。
封炉料成分为3800kg的干焦批和8500kg的矿批,采用SCC+SCCOO+SCC+3CCOO+4CC+4CCOO+3CC+8CCOO+4车水渣的装入方法进行装入。
4压入造衬修补操作
4.1 压入料的性能
使用的压入料是铝碳质无水压入泥浆,具有下表所示良好性能。
表1 压入料的主要性能
项目 数值
Al203 65%
SiC+C 25%
粒度 3
体积密度g/cm3(110℃×24h) 1.9
抗折密度MPa(110℃×24h) 8
4.2在进行压入料灌浆之前的准备工作
灌浆前需要对灌浆泵进行空载试车,对其不妥之处进行检修,确保灌浆泵正常运转。
将压入料存放到指定地方,并做好相应的防水
工作。
准备好压入料灌浆时所需要的高压胶管。
休风半个小时后对高炉喷水冷却的用水量进行适当调整,等到高炉炉皮的冷却温度达到要求后,及时关闭冷却水。
及时对高炉炉皮开裂及损坏部分进行检修和补焊,注意焊缝要十分紧密,并栽冷却棒,开灌浆孔,更好地焊接灌浆管。开裂处栽冷却棒有助于压入料更好地发挥作用,加固高炉炉壁,另一方面,压入料造衬还可以有效延长冷却棒的寿命,起到双重效果。
4.3压入料的灌浆造衬操作
压入料灌浆造衬的整个流程如下流程图所示:
图1
从下往上对每个灌浆孔进行灌浆操作,进行环形造衬到6、7层,尤其注重对炉身部分损坏处或者炉皮开裂部分的造衬修补,通常压入料压入造衬的基本厚度为200nm。随着造衬工作的进行,逐渐形成压入料与焦炭的混合物,各含有50%,所用造衬料为18t,造衬工作时间大约为12h。
5压入料造衬效果
在休风约30
检修发现冷却壁发生损坏后,要及时对其进行压入料造衬修补,防止冷却壁进一步破损,避免炉皮发生变形和开裂现象,大大提高高炉的使用寿命。
在进行栽冷却棒及灌浆工作时,对其位置选择要充分考虑,尽可能的选择掐掉冷却壁的管根部分或者是冷却壁上的安装孔、灌浆孔,避免再开孔,减少开孔量,尽可能的保护炉皮不受损伤,保持炉皮的坚固强度。
在进行造衬工作中需要时刻注意防止冷却设备发生漏水现象,炉内漏水会直接影响造衬工作的进行及造衬质量的好坏。
本次对新冶钢高炉进行的造衬工作中,在其炉腰、炉身等部位成功栽入冷却棒,顺利完成造衬工作,在高炉末期冷却壁大量损坏、炉皮严重开裂的状况下,进一步实现了高炉的使用寿命,确保高炉安全生产,保证高炉的生产效率,并获得较好的经济技术指标,提高了新冶钢的经济效益。
参考文献
[1] 迟卫东,孟宪东,刘文明.通钢5#高炉采用栽冷却
棒压入修补造衬技术实践[A].2006年全国炼铁生产
技术会议暨炼铁年会[C].2006.
[2] 李永利.发电机定冷水系统智能净化装置的应用
[A].全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十五
届年会[C].2011.