晓明矿选煤厂洗选系统改造实践

2014-08-11 04:55初静刘宇新陈伟孙丽艳
科技创新与应用 2014年24期
关键词:筛分效益

初静 刘宇新 陈伟 孙丽艳

摘 要:文章阐述了晓明矿选煤厂洗选系统改造的实践,介绍了选煤厂如何结合现场实际情况调整入洗原料煤结构,改进工艺,解决现场实际问题,增加入洗量,使晓明矿洗煤加工系统畅通、为企业多创效益。

关键词:入洗原料煤;筛分;捞坑;净水剂;效益

晓明矿选煤厂是1968年建成并投入生产的,原设计能力为60万吨/年,经过1989年的改扩建后设计能力达到135万吨/年,核定能力为220万吨/年的矿井型动力煤选煤厂。主要加工工艺是:煤炭经主井提升至选煤厂,毛煤入厂后,经一次筛分,筛上物经手选除杂破碎成为入洗原料煤;筛下物进入二次筛分。二次筛分筛上物作为入洗原料煤,筛下物进入三次筛分。三次筛分筛上物为成品粒煤,筛下物为成品末煤。入洗原料煤经跳汰分选成为洗中块、洗粒煤、洗末煤、洗矸石,洗矸石作为洗耗弃掉。产生的煤泥水经处理,澄清水回厂洗煤,煤泥对外销售。

1 改造前存在问题

随着煤炭市场形势的变化,用户对煤碳质量的要求的增高,洗产品需求量增大,要提高销售收入必须加大入洗量,提高入洗比率,原工艺存在以下问题:

(1)晓明矿选煤厂为跳汰洗煤,如果增大入洗量,入洗原煤,将增加透筛煤量,加大洗煤损耗,使矸石中含煤量增加,降低洗煤回收率;同时还会增加煤泥水处理系统负担。

(2)增加入洗量,洗末斗式提升机能力不足,捞坑稳流效果不好,溢流跑粗,捞坑跑粗进入煤泥水处理系统,会产生堵管路、压耙子等一系列问题,制约洗煤生产。

(3)原煤泥水加药系统中,原阳离子药剂净水剂的配制系统笨拙,劳动强度大,需起吊作业,安全系数低。

2 技术改造方案

2.1 调整入洗原料煤结构,增加粒煤入洗量

调整入洗原料煤结构,在少洗和不洗原煤的基础上加大入洗量,增加粒煤入洗量,在适应我厂生产实际的基础上增加效益。通过以下方案实现增加粒煤入洗量,提高销售收入:

2.1.1 二次筛分筛上物为入洗原料煤,因此增加入洗量要提高筛上物产率,将二次筛分原20mm*20mm编织筛网改为条缝为13mm的筛底,增加二次筛分筛上物产量,进入缓冲仓全部入洗。

由于筛缝变小,筛底容易挂货,因此将ZFX2461香蕉筛筛板改进,改用弹性转杆筛板,当筛分机振动时弹性转杆在筛框孔内转动,使卡在筛条间的物料顺势转到筛下,有利于透筛,有效的防止了筛板挂货。

2.1.2 安装一台波状挡边胶带运输机,三次筛分筛上物全部进入波状挡边胶带运输机,拉入入洗原料煤配仓胶带运输机入洗。

改造过程中,由于受现场空间限制,实现三次筛分筛上物运入入洗原料煤配仓胶带运输机,由于所需运输机角度大,普通胶带机无法实现,因此我厂选用了大倾角波状档边胶带运输机。

2.1.3 圆筒仓块煤回收筛筛网由25mm*25mm调整为18mm*18

mm,增加筛上物产量,进入圆筒仓后全部回洗。

2.2 斗式提升机及捞坑改造

2.2.1 增加斗式提升机处理能力,由于受洗煤车间空间位置限制不能将B800斗式提升机加宽为B1000,因此我厂将原有B800斗式提升机提速,增加处理量,采用变频调速,原斗式提升机速度为0.16m/s,变频调速后速度为0-0.24m/s最大速度0.24m/s,能力计算:

Q×0.24÷0.16=1.5Q

Q-原斗式提升机能力

由以上计算可以看出改造后斗式提升机能力提高到原能力的1.5倍,这样既完成了改造与更新设备相比又节约了资金。

2.2.2 针对捞坑稳流效果不好,溢流跑粗,我厂通过调研引进了鞍山市重冶机械制造厂的捞坑稳流装置。

稳流器将捞坑来料水倒入液面深度2米以下,并在来料管上方安装伞状导流板,当捞坑来料时进入液面以下,避免了直接冲击捞坑液面造成的紊流现象,同时伞状导流板使向上流动的水流螺旋扩散,平稳流动。

2.3 改进净水剂配药方式

原阳离子药剂净水剂配药时,由人工将固体净水剂运至加药平台下,再用吊车将药品吊到平台上,投加到净水剂配药罐内,每个原班平均需搬运药剂2.1吨,工人劳动强度大,并且药剂用吊车运至平台上,起吊作业,危险性大。

通过市场调研我厂决定选用液体净水剂,利用原废弃水池做为净水剂储存池,储料池底部安装一台ST-10PV水泵,原配药罐上部安装一个计量罐,配药罐内安装高、低位液位计。液体净水剂储存在储料池内,当配药罐内药剂用至低液位需要配药时,水泵自动开启,将储料池内净水剂输送至计量罐,计量罐注满后自流到配药罐内,同时向配药罐内注水水泵开启,达到高液位时水泵自动停车完成配药。这样整个配药过程自动完成,无需人工参与,更避免了每天大量的药剂搬运。

储料罐为5m3,计量罐为0.5m3,水的密度为1g/cm3,净水剂的密度约等于1g/cm3,

配药浓度计算:

0.5×1÷(5×1)×100%=10%

净水剂加药方式改进后配药浓度为规定使用浓度10%。

3 经济效益分析

3.1 增加入洗量效益

按年增加入洗粒煤量8万吨,粒煤315元/吨,洗粒416元/吨和洗末平均售价347元/吨,煤泥售价100元/吨,筛选煤加工费5.04元/吨,洗煤加工费13.02元/吨。洗煤回收率73.5%,煤泥产出率:5%,按洗粒出90%计算,洗末按10%计算则增加的经济效益为:

(8*0.9*0.735*416+8*0.1*0.735*347+8*5%*100-8*13.02)-(8*281-8*5.04)

=133.16(万元/年)

3.2 捞坑改造效益

使用捞坑稳流装置后,改善了捞坑的稳流效果,降低了入洗原料煤的粒度下限,增加了洗产品量,2012年洗末产量11.03万吨,2013年洗末产量为12.64万吨,洗末产量增加了1.61万吨。

2013年洗末平均售价:422.45元/吨

末煤平均售价:287元/吨

洗产品加工费:16.5元/吨

稳流装置购置及安装费为10万元

2014年全年经济效益=1.61×(422.45-287-16.5)-10=180.87万元

3.3 净水剂加药方式改进效益

使用液体药剂吨煤泥加药量6.2kg,原固体药剂吨煤泥加药量7.49kg,药剂均为2200元/吨,按年煤泥量为9万吨计算则每年节约药剂费:9*(7.49-6.2)*2.2=25.54万元。

改造后总效益:122.1+180.87+25.54=328.51万元

4 结束语

晓明矿选煤厂通过技术改造调整入洗原料煤结构,结合本厂生产实际情况加大入洗量,提高销售收入,并通過技术改造,解决了原洗煤系统中存在问题,使晓明矿洗选加工系统更加畅通、为企业多创效益。

作者简介:初静(1975-),女,辽宁省调兵山市人,工程师,机电专业,机电技术员。

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