胡 超 李裕超 张加银(山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂 山东章丘250200)
氨合成工艺中液氨球罐产生的弛放气中含有大量的气氨,为了有效回收此部分气氨,目前一般采用2种方法:①采用成套无动力氨回收装置,大部分甚至全部氨被分离后以液氨形式回收利用;②采用降温冷凝分离液氨和加软水吸收成氨水后回收利用。第1种方法由于经氨回收工序后弛放气压力大幅降低,无法达到提氢工序的压力指标,从而使其中的有效氢无法分离回收,只能送吹风气燃烧;而第2种方法的弛放气压力降低很少,能达到提氢工序要求。为了能有效利用弛放气中的有效氢,山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂(以下简称明泉化肥厂)采用无动力氨回收塔(Φ800 mm×980 mm)和洗氨塔回收氨。由于明泉化肥厂所用的无动力氨回收塔冷凝温度只能达- 10 ℃左右,无动力氨回收塔出口弛放气中仍含有约17%(体积分数)的气氨,此部分氨只能通过洗氨塔吸收制成氨水回收利用。
400 kt/a尿素装置等量搬迁项目投运后,新增的Φ2 500 mm合成系统的液氨球罐弛放气氨回收仍使用原有的Φ2 000 mm合成系统的无动力氨回收塔,致使该无动力氨回收塔氨回收负荷相应增大;同时,由于无动力氨回收塔已投运6年,设备的冷却、分离效果下降。经前期调整,采用增大加氨量来降低弛放气温度、提高气氨冷凝率的方案,但效果不明显。经查阅相关资料,对系统的工艺和生产运行现状进行了分析并反复论证后,明泉化肥厂于2014年4月对弛放气氨回收工艺进行了优化改造,采取了合理的操作措施,取得了明显的效果。
(1)液氨球罐弛放气通过合成提氢压力自动调节阀后压力稳定在2.3~2.5 MPa,在此压力下气体先进入弛放气氨回收塔,利用液氨减压蒸发所吸收的汽化潜热冷却气体,气体降温后部分氨冷凝分离,蒸发后的气氨去冰机入口回收。
(2)新增1台Φ800 mm×980 mm无动力氨回收塔,与现有的Φ2 000 mm合成系统氨回收塔串联组合,形成两级氨冷,从而增大换热面积并扩大最终进出口换热温差,提高换热效率;同时,增大分离空间,以利于分离弛放气中的液氨。
新增无动力氨回收塔后形成了两级氨冷,二级氨冷蒸发的气氨由冰机系统原1#冰机吸入并加压后送冰机出口气氨总管。弛放气经两级氨冷后,温度大幅下降,提高了液氨分离效果,增加了液氨产量,降低了尿素工段氨水解吸的蒸汽消耗。
将新增无动力氨回收塔出口弛放气的温度调整为(- 25±5) ℃,二级氨冷气氨的出口压力调整为约0.1 MPa,塔底部液位控制在25%~35%。
通过上述一系列的调整,从整体上提高了冷凝效率和分离效果,为液氨快速分离和产出提供了工艺保证。改造前、后工艺参数对比见表1。
表1改造前、后工艺参数对比
改造后的优点:①减轻了原无动力氨回收塔的氨回收负荷,延长了其使用寿命;②由于氨回收量增大,经两塔后的弛放气气量减少,系统压力降低,安全系数增大;③塔后弛放气中氨含量大幅下降,减轻了下游洗氨塔的洗氨回收负荷,减少了软水用量;④冷凝液氨量增加,减少了氨水量,从而大大降低了氨水解吸所需的蒸汽量。
不足之处:①加液氨管道为DN 15 mm,管径过细导致自调阀调节不灵敏,操作难度大;②1#冰机功率相对较大,只能轻负荷运行,能耗比增大;③1#冰机投运后,无法作为第2备用机;④冷凝温度过低,不利于设备和管道使用寿命的延长,同时因二级氨冷气氨的出口压力为0.14~0.16 MPa,比较接近0.10 MPa,容易形成负压。
(1)严禁二级氨冷气氨出口压力<0.10 MPa。因为一旦低于此压力,二级氨冷气氨出口管内就会形成负压,如果管道密封性不好,容易窜入空气而引发事故。
(2)由于加氨管线和分离出的液氨管线并联,因此应控制好氨回收塔底部冷凝液氨液位。若液位过低,弛放气会窜入加液氨管线,造成加氨管线压力升高;若液位过高,塔出口弛放气中氨含量又会增加,故应按指标严格控制。
(3)由于二级氨冷气氨直接并入1#冰机气氨进口管阀后,为防止氨液分离器长期冷凝积液,应每小时对氨液分离器进行检查,发现积液,及时排放。
(4)由于二级氨冷气氨出口压力低于原冰机气氨总管压力,而1#冰机出口压力未变,导致1#冰机压缩比增大,冰机能效比相应降低。应调整好蒸发冷温度,尽量降低冰机出口压力,减小压缩比。
通过此次改造,氨回收塔冷凝温度大大降低,很大程度上解决了提氢工段液氨的分离量不高的问题,增加了液氨产量,保证了氨回收工艺部分的气体成分。扣除开冰机的电耗和管理费用,年综合效益增加近百万元,1年即可收回成本,经济效益可观。