夏 敏
(广东电网公司茂名供电局,广东 茂名 525000)
随着技术的不断发展,目前广东电网公司管辖的大部分变电站内所有设备的遥信、遥测、遥控以及遥调都是由远动装置通过远动通道来实现的,因此远动通道在变电站的日常运行中极其重要。
茂名供电局当前变电站的远动通道大体为:500 kV 变电站到总调有2 路104 网络通道,到广东中调和茂名地调各有2 路101 模拟通道;220 kV变电站到广东中调有1 路101 模拟通道和1 路104网络通道,到地调有2 路101 模拟通道和1 路104网络通道;110 kV 变电站到地调有2 路101 模拟通道和1 路104 网络通道。
当发现变电站远动通道中断时,自动化人员需按照图1 所示,根据通道中断的情况来判断是站端某个设备还是调度主站抑或是通信通道的问题,再逐级排查、确定故障点,最后对该故障点的设备进行技术检测,以便尽快使通道恢复正常运行。
101 通道是串口通道,分模拟通道和数字通道2 种,可以采用音频电缆或网线。模拟通道用4 根芯,2 发2 收,接远动机的MODEM 板,用万用表的交流电压档可以测量发送芯和接收芯的电平;数字通道用3 根芯,发、收、地各1 根,接远动机的COM 板。
图1 远动通道排查流程
2012年12月,集控人员报告站端自动化人员110 kV 古丁变电站1 路101 通道中断。110 kV 古丁变电站远动机采用双主模式,每台远动机都有1路101 模拟通道至地调,由于该站路途较远,站端自动化人员分析后要求主站自动化人员查看报文,发现主站端有发报文却没有收到回的报文。主站在收不到报文的情况下会一直发问,于是站端自动化人员要求通信班置环给主站端。置环包括从通信机房短接通道和从站端软件置环2 种方法,通过置环发现从站端到自动化主站之间的通道正常,报文收发一致。站端自动化人员了解情况后决定到现场测试,首先从通道的防雷器进线处置环,主站端看到报文收发一致,接着从防雷器出线至远动机处置环,主站端看到只有发报文没有收到报文。此时站端自动化人员初步确定是防雷器损坏,在防雷器外侧用万用表测量通道电平,发现能测到主站端发过来的电平,但测不到从远动机发来的电平,而在防雷器内侧测量发现收发都有0.6 V 左右的电压,所以最终确认防雷器坏,更换防雷器后通道运行正常。
站端自动化运维范围内远动通道与通信的分界在继保室的综合配线屏,当101 通道中断时,先在通道防雷器与远动机之间将通道环路,如通道正常,说明问题在远动机,可能是101 通道插件故障。如通道不正常,则在综合配线屏与通道防雷器之间环路,如通道正常,说明防雷器故障;如通道不正常,则报通信检查通道。101 模拟通道由调度端提供接收芯的电平,由远动机MODEM 板提供发送芯的电平,调度端和远动机可分别看作是接收芯和发送芯的电源;在远动机侧测量接收芯的电平,若为零或低于正常值,则说明接收芯故障,若发送芯电平为零或低于正常值,则说明发送芯故障;依次往电源侧测量,也可以发现故障。
104 通道是网络通道,将网线一端插在远动机的104 通道使用的网口上,另一端接到变电站电力二次系统安全防护屏的控制区交换机上,然后经由纵向加密认证装置加密后到通信设备,再经通信的通道到调度自动化主站,整个链路都是通过设备的IP 地址和网关来实现访问的。
2010年12月,地调自动化主站人员发现220 kV 天泰站到主站的104 通道中断。站端自动化人员接到报告后,首先要求主站人员从主站的前置机接变电站的远动机IP 地址,发现无法接通,但是能接通站端二次安防的网关,由此可以确定主站到站端二次安防间的链路不存在问题。站端自动化人员到现场后将远动机CPU 板网口上的104 网线拔下来连接到手提电脑,将手提电脑的IP 地址和子网掩码设置成和远动机一样,然后向上接主站的IP 地址,发现能接通,确定从远动机后的网线到主站端的整个网络链路正常,问题应该出在远动机。于是将104 网线插回远动机,然后使用1 条网线将手提电脑连接到站内交换机上,使用telnet 命令登陆到远动机,登陆后在DOS 环境下接调度主站发现无法接通,由此确定远动机的配置出现了错误。通过检查远动机的数据库,发现IP 地址和子网掩码都正确,用手提电脑登陆到远动机后查看远动机的网关配置文件,发现网关配置文件已经丢失,重新添加网关后,104 通道恢复正常。
1 柳永智,刘晓川.电力系统远动[M].北京: 中国电力出版社,2006.
2 王首顶.IEC60870-5 系列协议应用指南[M].北京: 中国电力出版社,2008.
3 DL/T5149-2001 220-500 kV 变电所计算机监控系统设计技术规程[S].