微油点火技术的改造及效果分析

2014-07-04 03:31孙国春
电力安全技术 2014年1期
关键词:油枪磨煤机烟道

孙国春

(合肥第二发电厂,安徽 合肥 231607)

1 机组和锅炉设备概况

合肥第二发电厂1 号炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1156/17.4 YM1 型单汽包自然循环、悬吊∏型布置、全露天、煤粉炉。其主要参数如表1 所示。

表1 锅炉主要参数

锅炉有24 个燃烧器,分6 层布置,燃烧器采用大风箱结构,煤粉燃烧器总热容量为31.91×106kcal/h。1 号炉配有12 支油枪,分3层布置,每支油枪出力为2 000 kg/h。设计煤种为淮南花家湖烟煤,校核煤种为淮南烟煤(A),淮北烟煤(B)。该炉采用正压直吹式制粉系统,配置3台SVEDALA12′6″Х18′0″型双进双出球磨机。

2 微油点火技术基本原理

2.1 微油气化燃烧原理

微油气化燃烧的工作原理是,利用机械雾化将燃料油挤压、撕裂、破碎,产生超细油滴后通过高能点火器引燃,同时巧妙地利用燃烧产生的热量对燃油进行加热、扩容,使燃油在极短的时间内蒸发气化。由于燃油是在气化状态下燃烧的,其火焰温度得到大大提高,燃烧时间急剧缩短,并且气化后的火焰呈蓝色,传播速度快,中心温度高达1 500~2 000 ℃,可作为高温火核在煤粉燃烧器内直接点燃一级煤粉,从而实现电站锅炉启动、停止以及低负荷稳燃。

2.2 冷炉微油点火燃烧器工作原理

冷炉微油点火燃烧器的工作原理是,微油气化油枪与高强度油燃烧室配合,燃烧后形成温度很高的油火焰,将高温油火焰引入煤粉燃烧器一级燃烧区,当浓相煤粉通过气化燃烧高温火核时,煤粉温度急剧升高、破裂粉碎,释放出大量的挥发分,并迅速着火燃烧;已着火燃烧的浓相煤粉在二次室内与稀相煤粉混合并点燃稀相煤粉,实现了煤粉的分级燃烧,燃烧能量逐级放大,达到点火并加速煤粉燃烧的目的,大大减少了煤粉燃烧所需引燃的能量。满足了锅炉启、停及低负荷稳燃的需求。

3 微油点火系统

微油点火系统由油燃烧系统、微油点火煤粉燃烧器、压力冷风系统、自动控制系统四大部分组成。在点火和稳燃状态下,微油点火煤粉燃烧器的出力可以在2 000 ~10 000 kg/h 煤粉时保持稳定燃烧。微油点火所有热工控制及显示信号,均由微油PLC 系统统一调控,能够满足就地手动控制和远程程序控制。

3.1 油燃烧系统

微油点火燃烧器油系统油压可根据该厂1 号炉燃油系统油压≤1.4 MPa 的实际情况进行设计,并且不影响原燃油系统的正常运行,保留原有的大油枪,保证大油枪可随时正常投用。

油系统的具体参数为:最低油压0.8 MPa;最高油压1.4 MPa;单支消耗量30 kg/h。

气化油枪配备有高能油燃烧室,高能点火器以及油火检系统等设备,燃烧温度可达1 800~2 000 ℃,为点燃煤粉创造了很好的条件。由于原燃油系统可能含有较多杂质,故采用2 级过滤,以保证不会有杂质堵塞微油高能气化油枪。

在设计系统时考虑到对煤质的适应性,在A层各角各加装1 根辅助气化油枪。辅助气化油枪的出力与主油枪一致,均为30 kg/h,并配有吹扫风,从而确保辅助油枪不积碳、不粘污。

3.2 微油煤粉燃烧器

根据该厂1 号炉燃用煤质的情况,将拆除该炉A1 层(最下层主燃烧器)原1~4 号角的煤粉燃烧器,将其改造成微油点火燃烧器,并将微油煤粉燃烧器设计成圆形结构,以保持煤粉风室流通面积与原一次风管面积一致。

微油煤粉燃烧器采用3 级放大引燃方式,当煤粉被流线型浓淡分离装置浓缩后,浓相煤粉通过1级燃烧室,受到高温油火焰的冲击加热,快速析出挥发分,并迅速引燃。第1 级引燃的煤粉再引燃第2 级和第3 级煤粉,从而达到在冷炉状态下,用微油点燃煤粉的目的。微油点火燃烧器不仅可以作为点火以及低负荷稳燃燃烧器使用,而且在正常运行时还可以作为主燃烧器使用。

微油燃烧系统主要参数如表2 所示。

表2 微油点火燃烧器主要设计参数

3.3 压力冷风系统

压力冷风的作用主要有以下3 个:

(1)为微油油枪提供充分燃烧的氧量;

(2)为气化油枪提供冷却;

(3)为高强度油燃烧室提供壁面冷却。

压力冷风系统的设计参数如表3 所示。

表3 压力冷风系统的设计参数

3.4 自动控制系统

自动控制系统与炉膛安全监视系统(FSSS)及分散控制系统(DCS)相接。

4 微油点火技术在运行中的实际运用

4.1 锅炉升温升压速率控制

根据锅炉运行规程,要严格控制锅炉的升温升压曲线,对于直吹式制粉系统,当其进行微油冷炉启动时,可以通过调整磨煤机出力对其进行控制。

锅炉进行冷态启动时,可使用4 台微油点火燃烧器代替原有的2根大油枪(2 000 kg/h)进行启动,根据能量相等原理,并考虑煤粉的燃烧效率,通过计算得出启动时所需的总粉量为11.4 t/h,折合每个角为2.85 t/h。根据温州电厂300 MW 机组的运行经验,并考虑点火初期煤粉燃烧效率不高的因素,将磨煤机的出力控制在15 t/h 左右,既可以满足锅炉升稳、升压的要求,又可以满足磨煤机最低出力的要求。

一次风管道的风速设计为22 m/s,经过计算得出此时一次风的煤粉浓度为0.344 kg/kg,完全符合微油点火的要求。锅炉启动后,由于给粉量通过磨煤机实现连续可调节,因此可以满足锅炉启动时的升温升压曲线。

4.2 微油点火燃烧器冷态启动程序

(1)按机组正常启动顺序,先投大油枪,当一次风温度达到启磨条件后,再投入A 磨煤机。

(2)A 磨具备启磨条件,投入微油油枪,然后制粉系统制粉,并根据着火情况,调整各参数至最佳值,当着火稳定后,逐步退出大油枪,调整容量风至适当出力运行。

(3)根据锅炉升温、升压曲线,逐渐调整磨煤机的容量风以调整出粉量,观察炉膛出口烟温和炉内燃烧情况,如燃烧稳定,则可继续增加磨煤机的出粉量,同时观察炉膛出口烟温是否超限。从而完成汽轮机冲转、定速,发电机并网等工作。

(4)在锅炉负荷超过30 %BMCR 后,可以视锅炉负荷情况逐次地投入主燃烧器,当达到不投油稳燃负荷时,再逐次将微油点火燃烧器退出运行,此时4 台微油点火燃烧器可以作为主燃烧器运行。

(5)逐次启动其他磨煤机,锅炉升负荷。

4.3 停炉程序

(1)机组降负荷,逐次停止上层对角燃烧器和对应的磨煤机运行。

(2)当机组负荷降至最低不投油稳燃负荷后,启动微油点火燃烧器。

(3)机组继续降负荷,逐次对角停用下2 层主燃烧器。

(4)机组降负荷,磨煤机调整容量风风量逐渐减小出力。

(5)下层燃烧器对应的磨煤机给煤量降至最低出力,根据需要,停用下层燃烧器对应的磨煤机,微油点火及超低负荷稳燃燃烧系统停用,锅炉灭火。

5 效果分析

5.1 节省燃料费用

1 号炉燃油按800 t/年计,燃油价格为0.58万元/t(市场价),每个角微油枪出力为60 kg/h,大油枪平均出力为2 179 kg/h,由于点火初期需使用大油枪进行暖炉,大油枪使用时间约为2 h,因此,节油率比从冷态下投微油点火燃烧器略低,以90 %计算。则可得出:

节省燃油量为800×90 %=720 t,

燃油耗费为0.58×720=417.6 万元。

燃油的低位热值按4.187×104kJ/kg 计算,1号炉煤种按平均低位发热值21 000 kJ/kg 计算,到厂煤价按400 元/t 计算,则按发热量相等原则所需的原煤费用为:

4.187×104×720÷21000÷0.7×400÷10 000=82 万元

其中:0.7 为初始点火时煤粉燃烬率。

设计煤种发热量为21 000 kJ/kg,原煤消耗为4.187×104×720÷21 000÷0.7=2 050.8 t,制粉单耗按7.9 kWh/t,用电价格按0.4 元/kWh 计算,则耗电费用为2 050.8×7.9×0.4/10 000=0.65 万元。

经以上计算,1 台机组1年节油费为417.6-82-0.65=334.95 万元。

5.2 锅炉超低负荷运行

由于微油技术非常可靠,在机组设备出现问题时,可以在投用微油时保持锅炉超低负荷长时间运行,极大地提高和改善锅炉的稳燃性能,既可节省大量燃油费,又可提高锅炉低负荷运行的可靠性。

5.3 尾部二次燃烧问题

锅炉尾部烟道引起二次燃烧的主要原因是,由于大油枪燃烧不完全,使未燃烧的油滴进入尾部烟道,并积存在尾部烟道上,这些油滴受烟道内高温烟气的加热气化从而引起二次燃烧。微油点火不会发生尾部烟道二次燃烧,其主要原因如下。

(1)微油枪出力非常微小(单角60 kg/h),燃烧非常充分,不存在剩余未燃烬的油滴进入尾部烟道的情况,因此尾部烟道不存在因为剩余的油滴气化而引起的二次燃烧。

(2)锅炉冷态微油点火进行启动时,煤粉燃烧效率只有70 %~80 %,剩余未燃烬的煤粉虽然进入了尾部烟道,但是由于煤粉的挥发分基本已燃烬(经实地测定飞灰中挥发分含量为2 %),因此进入锅炉尾部烟道的未燃烬的煤粉绝大部分是固定碳。固定碳的着火非常困难(着火点在1 000℃左右),而尾部烟道达不到这么高的温度,因此没有引发二次燃烧的条件。此外,为了加强运行的安全性,在利用微油点火进行锅炉冷态启动时,可以增加尾部烟道吹扫的次数,来防止未燃烬煤粉的堆积量。微油改造实践也表明,进行微油改造后机组运行安全可靠,未发生任何二次燃烧和爆燃的事故。

5.4 环保效益

锅炉在启动和停炉过程中,因为担心未燃烬的燃油在电除尘器电极上沉积,对电除尘产生破坏,因此不投用电除尘。采用微油技术后,由于燃油量非常微小且燃烬率极高,不存在未燃烬的燃油在电除尘电极上沉积的问题,因此可提前投入电除尘。这样就大幅度减少了粉尘的排放,避免了环境污染,具有显著的社会效益和经济效益。

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