(湖北新洋丰合成氨厂,湖北 荆门 448150)
湖北新洋丰合成氨厂造气车间有φ2 650 mm造气炉14台,共分为4个单元:1#、2#炉为1单元,其他3#~12#炉每4台炉为一个单元。每个单元设洗涤塔一个,塔高12 m,直径3 m。自2006年合成氨开车成功至2010年10月,造气洗涤塔均使用原设计涡流喷头除尘降温。在使用过程中发现涡流喷头存在较多缺陷,既不利于煤气的除尘降温,检修劳动强度大,还严重威胁员工生命安全,为全厂的安全和节能降耗生产制造了障碍。2010年10月,利用大修之际,对造气洗涤塔喷头进行了技改,取得了良好效果。下面就喷头技改经验作简单总结,或许对造气同仁们有所启迪和帮助。
按照原设计方案安装的涡流喷头除尘降温流程,是在洗涤塔中上外部安装5根φ133 mm环管,每根环管上安装法兰,与25根连接塔内喷头的φ38 mm钢管相连;循环污水由埋在地面下的总管经总阀控制后,经φ420 mm短钢管缓冲后再经5根φ133 mm上水管分别经φ125 mm截止阀控制后连接至3根环管,为洗涤塔提供降温除尘污水。塔内无填料,为空塔喷淋。
自2006年2月合成氨开车成功至2010年10月洗涤塔使用过程中,存在诸多缺陷和不足,主要表现在以下几点。
单元炉上下行煤气经总除尘器旋风除尘、显热回收器换热后,约220 ℃的煤气进入洗涤塔降温除尘。每次经大修后的洗涤塔可以将煤气降温至50 ℃以下。但经过1~2个月后,尤其是在高温的夏季,洗涤塔污水上水温度达到34 ℃左右时,出口煤气温度飙升至57 ℃左右,最高可达62 ℃,煤气总管中沉淀的灰尘相应增多。这些不良因素增加了后工段的降温除尘负荷,导致罗茨风机和压缩机打气量不足,增加电耗的同时又导致氨产量的下降,极不利于合成氨生产。
原因分析 每次洗涤塔大修时都会发现,无论是环管,还是喷头及喷头与环管连接的钢管,被循环污水中的杂物、淤泥堵塞的都较多,严重时一层25个喷头能正常喷雾的不到一半。洗涤塔底部及出口水封弯管灰尘杂物结垢严重,2009年5月19日早班曾经出现二单元洗涤塔出口水封弯管堵死,导致二单元炉被迫紧急停车的事故。造成洗涤塔降温除尘系统堵塞的原因除了循环污水质量不达标外,另一个重要的因素是因为喷头通径太小,因喷头的堵塞导致后面连接钢管、环管堵塞,局部堵死导致大面积堵塞,最终降低了洗涤塔降温除尘的效果。
为保证洗涤塔的正常降温除尘功能,每次大修都必须先检查喷头喷雾情况,对堵塞的环管、钢管、喷头拆除清堵;清除洗涤塔底部、出口水封内的沉积污垢;对于因结垢严重而致使内径变小或腐蚀严重的出口水封弯管更换——繁重的检修工作,涉及受限空间作业、高处作业、动火作业,既增加检修劳动强度和作业时的安全风险,事后又无法保障系统长周期正常运行。
因为原设计的洗涤塔降温除尘系统所存在的缺陷,给合成氨生产带来了生产和安全隐患,厂部决定对系统进行技改。在武汉一家单位的指导下,根据我厂实际情况,结合进洗涤塔煤气流量、污水质量、压力和流量、洗涤塔容积,量身定制了XS1130-304大流量实心不锈钢喷嘴(图1),利用2010年10月大修的机会,对造气4个单元的洗涤塔进行了技改。
图1 实心不锈钢喷嘴
根据新的技改方案,造气车间拆除了原有喷头及连接钢管、法兰、环管及上水管道、阀门,对洗涤塔外部遗留的孔洞进行了补焊填平;在原洗涤塔污水总阀上部的φ420 mm污水缓冲钢管上部对立安装两个φ250 mm不锈钢无阀芯截止阀,截止阀两端安装控制手轮,截止阀进口处放置不锈钢滤网,外部安装盲板;阀门上部接φ273 mm钢管,两根钢管分别由洗涤塔中部中间位置、中下偏左或偏右插入,然后横穿洗涤塔,由塔的另一边出塔,钢管向下90°弯曲,末端焊接大小头,后接φ57 mm钢管和φ50 mm截止阀至循环污水主沟排污;在两根横穿塔内φ273 mm钢管的中部分别对称安装9个喷头,φ57 mm接管焊接喷嘴后与φ273 mm钢管用法兰连接,喷嘴向上将污水雾化喷出,对由塔下部进入的煤气进行降温除尘;塔的中下部设置3层分布器,为气液接触提供空间和时间。
为防止两根污水管堵塞,要长期保持塔外上水管末端导淋畅通,发现水流细小时及时疏堵;当电脑显示洗涤塔出口煤气温度上升,将近50 ℃时,依次对该单元洗涤塔截止阀滤网进行清洗。具体操作方法是,先关闭洗涤塔一根上水管截止阀的前后阀门,拆除截止阀盲板,取出不锈钢滤网,清洗掉滤网上污物,再开进水阀用污水冲洗阀内淤积污物,关进水阀后放置好滤网,上好盲板,开启截止阀前后阀门;按此方法清洗另一截止阀内滤网,最后恢复洗涤塔正常运行,可保障洗涤塔出口煤气温度在炎炎夏季也不超过50 ℃。
2010年10月至今已近4年,洗涤塔降温除尘取得了满意效果,检修劳动强度也大幅降低。
经技改后的洗涤塔,大流量喷嘴雾化效果好,水雾由上至下,与塔底由下至上的煤气逆流充分接触,分布器的设置更提高了降温除尘的效果。因而一般情况下我们可以将煤气出口温度控制在43 ℃左右,最热的夏季因循环污水温度上升,我们一般控制在48 ℃左右。多次大修检查,洗涤塔塔底及水封灰垢较原来减少80%,煤气总管基本无沉积物。洗涤塔内壁及塔下部分布器无污物沉淀,这些都证明新的技改措施达到了设计要求,为后面罗茨风机及压缩机打气量的提高创造了条件,吨氨电耗明显降低。
新的洗涤塔设计方案去掉了原来错综复杂的管网,上水钢管由5根减至2根,喷头由125个精简至9个,喷嘴出水量大,4年来系统未出现严重堵塞情况。每次大修,单塔仅有1~2个喷嘴因轻微堵塞致出水量降低,雾化效果差。检修时只需将问题喷嘴由法兰处拆下,疏通,再安装
即可,检修的劳动强度降低了90%,节省了大量人力物力,保障了检修的进度、效率和安全。
洗涤塔为半水煤气降温除尘,其效果直接关系到合成氨厂的节能降耗和安全生产问题,不可小觑。我车间此次技改投入少、花费时间短、效果良好,有效降低了公司的生产成本,大幅降低了检修劳动强度,保障了检修和生产的安全,在此笔者作一简单介绍,或可为造气同仁们提供参考借鉴。