MBR工艺深度处理印刷电路板废水的研究

2014-05-14 00:54黄伊丕潘涌璋叶林顺
当代化工 2014年3期
关键词:陶瓷膜超滤膜电路板

聂 凯,黄伊丕,潘涌璋,叶林顺

(暨南大学环境工程系, 广东省普通高校水土环境毒害性污染物防治与生物修复重点实验室, 广东 广州510632)

中国是世界上最大的印刷线路板生产基地,经过多年的发展,印刷线路板废水的治理得到长足的进步,但仍有部分废水由于互相混合反应,有机物和铜、锰、镍等重金属离子等原因,存在处理难度大、设备复杂,处理成本高等问题,甚至会破坏处理系统的正常运行[1,2]。

对PCB废水的处理,国内外都进行了较多的研究。国外早在上世纪70年代就开始对其治理方法进行研究一世纪 8O年代美国、日本、欧洲研究和应用了活性炭吸附、离子交换、反渗透膜过滤等工艺治理 PCB废水。上世纪 90年代以来,国内在 PCB废水吸附剂、处理剂、重金属离子捕集剂和微生物菌剂等方面进行了一些研究。由于PCB废水成分复杂,目前国内外主要采用物理化学法或生物法处理该类废水[3]。但是采用混凝、沉淀和过滤等物化法处理此类废水,处理后出水COD浓度仍很高,不能实现达标排放。解决这一问题的传统方法是先将废水进行生物处理,然后送入沉淀池进行泥水分离,这种方法的缺点是占地面积大,而且生化阶段的污泥浓度始终维持在一个较低的水平,从而延长了反应时间,增加了投资成本[4],这导致真正采用生化处理COD的厂家仅为1/10。因此传统的办法已经不能适应于现代工业的发展[5],对比传统的方法,膜生物反应器(英文名称为 Membrane bioreactor,缩写为MBR)是将生物反应器和膜分离过程相结合的一种新型工艺,其最大的特点就是采用膜组件代替传统的生物处理的二沉池[6],具有占地面积小,能彻底去除出水中的固体物质,负荷率高等优点,以膜技术的高效分离作用取代二沉池,达到了原来二沉池无法比拟的泥水分离和污泥浓缩效果[7,8]。

本试验以实际物化后的印刷电路板废水为处理对象,探讨不同类型膜生物反应器对印刷电路板废水的处理效果,使出水水质达标,减少排污费用,同时实现经济与环境效益并推动 MBR在工业污水上的广泛应用[9,10]。

1 试验材料和方法

1.1 试验材料

(1)膜组件:陶瓷膜以硅藻土、沸石、海贝壳等为原料,经成型、高温烧结而成。内部和表面含有大量微孔,孔径0.2 μm,表面积436.5 cm2,能滤除99.99%的病原细菌,微孔陶瓷膜具有轻质,高气孔率,耐腐蚀性,孔径分布均匀,过滤精度高,易于再生等特点;中空纤维超滤膜纤维管壁上布满微孔,截留分子量可达10万道尔顿,具有使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,占地面积小等特点。

(2)微型真空泵:WKA1300-24 V,真空度 75 kPa,抽水速率1 300 mL/min。

(3)增气泵:广东海利集团公司的AC-9904型。

(4)MBR反应器:高265 mm内径150 mm的圆柱型塑料容器。

1.2 工艺流程

工艺流程如图1所示,膜生物反应器有效体积为5 L,底部装有曝气系统。用真空泵控制进出水,经物化处理的印刷电路板废水排入进水池中,由真空泵泵入装有活性污泥的膜生物反应器中,经生化处理后,由真空泵经两种膜组件过滤后排放。其中超滤膜采用分体式,陶瓷膜采用一体式,内置陶瓷膜后实际容积为4.5 L。

1.3 试验用水水质

取自深圳某电路板厂经物化处理后的印刷电路板废水,水质指标见表1。

图1 工艺流程图Fig.1 Schematic of the technological process1进水池Sump;2真空泵Vacuum pump;3膜生物反应器Membrane bioreactor;4陶瓷膜Ceramic Membrane;5曝气系统Aeration system;6超滤膜Ultrafiltration Membrane;7气泵Air pump

1.4 分析方法

CODCr采用重铬酸钾法[11]测定;氨氮采用钠氏试剂分光光度法[11]测定,所用分光光度计是上海精密科学仪器有限公司的 16C14型;浊度用无锡市光明浊度仪厂生产的STZ─A24型浊度仪测定;pH由上海雷磁厂生产的PHS-3C型pH计测定;采用奥林巴斯BX61型光学显微镜观察微生物形态。

2 试验结果与分析

2.1 活性污泥的驯化

接种污泥取自广州某污水处理厂二沉池的回流污泥,新鲜污泥MLSS为6.43 g/L,SV为29。水位控制在满负荷运行水位的4/5,进行间曝培养[12],每天停止曝气,静沉0.5~1 h,然后加入新鲜污水,根据 m(COD)/m(N)/m(P)=100∶5∶1投加葡萄糖、NH4Cl和 KH2PO4,水量约为反应器容积的 1/5。待活性污泥培养成熟后,再逐步增加印刷电路板废水在混合液中的比例,运行15 d后,镜检发现占优势的微生物是固着型纤毛类原生动物(如轮虫、线虫、红斑瓢体虫等)和菌胶团,如图2所示,并且CODCr和氨氮的去除率分别稳定60%和90%以上,表明活性污泥驯化已经完成。

图2 污泥中的优势微生物Fig.2 The main microorganism in sludge

图3 MBR工艺对COD的去除效果Fig.3 The removal efficiency of COD with MBR process

2.2 CODCr去除效果的比较

水温在25℃,DO值在4~8 mg/L的条件下,系统连续运行 31d,进出水 CODCr变化情况如图 3所示。进水CODCr在191.2 ~270.4 mg/L波动时,MBR反应器的上清液CODCr在100.4~119.6 mg/L之间;陶瓷膜和超滤膜出水CODCr分别在96.4 mg/L和99.2 mg/L以下,且变化幅度小,去除率分别大于59.75%和 57.1%。表明两种膜组件能够有效地去除水中的COD,且运行效果稳定,尽管进水COD存在波动,但系统显示出较强的抗负荷冲击能力。通过比较反应器上清液水质和经膜过滤后水质可知,膜的应用可以确保出水中 CODCr达标,陶瓷膜和超滤膜对CODCr的去除率可以提高15.1%~20.5%。

表1 物化后的印刷电路板废水Table 1 The printed circuit board wastewater treated by physicochemical process

2.3 氨氮去除效果的比较

由图4可知,整个运行阶段,进水氨氮浓度在33.02 ~58.37 mg/L波动时, MBR反应器的上清液、陶瓷膜出水和超滤膜出水氨氮浓度均低于3 mg/L,其去除率分别可达到96.74%、98.42%、99.06%。陶瓷膜和超滤膜出水氨氮平均值为 0.759 mg/L和0.442 mg/L,表明系统除氨氮效果显著,这是由于膜对硝化细菌的拦截作用使其在反应器内不断积累,较长的泥龄为硝化细菌的生长提供了良好条件。杨小丽等[13]采用荧光原位杂交技术( FISH)对不同氨氮浓度的 MBR 系统中微生物种群进行检测,认为进水氨氮浓度不同的 MBR 经过长时间的稳定运行,各自形成了特有的微生物群落结构,氨氧化细菌、硝化细菌与氨氮的去除具有较好的相关性。

2.4 浊度的比较

从图5可知,系统能有效降低浊度,进水浊度在3.71~6.77 NTU范围波动时,陶瓷膜出水浊度可稳定维持在2.02~3.92 NTU,超滤膜出水浊度可稳定维持在0.72~1.91 NTU。

图4 MBR工艺对氨氮的去除效果Fig.4 The removal efficiency of ammonia-nitrogen with MBR process

图5 MBR工艺对浊度的去除效果Fig.5 The removal efficiency of turbidity with MBR process

3 结 论

(1)采用间歇培养和异步驯化的方式可以使活性污泥的驯化时间缩短,易于操作,不会发生污泥膨胀。在驯化后期,工艺对 CODCr和氨氮的去除率可稳定在60%和90%以上。

(2)在进水COD 191.2~270.4 mg/L,氨氮30~50 mg/L,MLSS 6 500 mg/L,DO 4~8 mg/L,反应时间为5 h的条件下,两种膜生物反应器出水COD和氨氮的浓度分别低于99.2 mg/L和0.759 mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准

(3)在进水COD和氨氮浓度波动较大的情况下,出水水质稳定,说明 MBR工艺具有良好的抗冲击负荷能力。

(4)MBR工艺在电镀废水去除处理COD和氨氮的深度领域具有广阔的应用前景。。

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