黄 聪,毛坤朋,臧大庆,李国冲
(中国石油广西石化公司生产二部,广西 钦州 535008)
连续重整再生风机异常振动的消除
黄 聪,毛坤朋,臧大庆,李国冲
(中国石油广西石化公司生产二部,广西 钦州 535008)
某石化公司连续重整再生风机大修后振动增大,并在介质温度下降和风雨天气时振动上升明显,威胁机组平稳运行。通过分析DCS记录和振动数据,认为存在以下问题:机组存在应力变化和膨帐变形;转子存在一定的不平衡和弯曲。通过采取保温修复措施,消除了风机轴承振动受介质温度和天气变化的影响,保证了机组的长周期运行,转子的不平衡和弯曲择机处理。
再生风机;振动;保温;消除
某石化公司连续重整再生风机,德国PILLER悬臂离心式,变频电机驱动,联轴节连接,介质是重整再生气,入口体积流量50068m3·h-1,入口压力0.238MPa(G),介质温度480~510℃,操作转速2776r·min-1,启动转速1388r·min-1,轴功率64kW。连锁参数:轴承温度100℃,电机绕组温度155℃,振动7.2mm·s-1。
1.1 振动持续现象
2013年5月大修后至11月,该风机振动幅值波动较大,主要是在工艺介质温度下降、风雨天气时上升明显。最典型的是随介质温度变化发生的波动,每次再生热停工,风机入口温度下降时,风机非驱动端振动都会增大至4~5 mm·s-1左右,风机驱动端振动稍低,和驱动端的振动变化趋势一致。但轴承温度却一直正常(50~60℃)。等再生重新开工温度恢复正常之后,振动下降至正常值(风机两端轴承振动正常值都在1.0~2.5mm·s-1之间,工况平稳时在2mm·s-1以内,非驱动端振动比驱动端稍大)。
1.2 振动连锁停车事故
2013年11月10日至11月11日,台风暴雨天气,发生风机振动连锁停机事故。整个过程分为3个阶段。
阶段一:11月10日21:40,风机非驱动端振动由正常值2 mm·s-1急剧上升,到22:39时到达最高点7.0 mm·s-1,已非常接近连锁值。此时钳工在检查时发现轴承箱非驱动端北侧地角螺栓松动,用扳手紧固一圈后,振动开始下降,至24:00左右振动恢复正常值;
阶段二:11月11日15:40左右,非驱动端振动又开始急剧上升,至16:05到达最高值6mm·s-1,现象与阶段一类似;之后保持稳定,在检查过程中,钳工同样对其余螺栓进行紧固,但并无发现明显松动。在紧固过程中,风机振动瞬间增大,连锁停机(DCS未记录到趋势,但捕捉到停机连锁报警)。现场1min后重启风机,振动缓慢上升,切高速档后振动值一直在5.0~5.5mm·s-1之间波动;
阶段三:11月11日17:30-19:00,由于工艺操作不当导致再生器超温至600oC,工艺调整操作,风机在负荷调整过程中非驱动端振动下降之后上升至5.0~5.5 mm·s-1之间波动,19时00之后工艺无操作变化,到22:30左右振动下降,至24:00左右振动下降至1.8 mm·s-1左右,之后一直稳定运行。
在3个阶段中,风机入口介质温度在17:30-19:00分超温偏高;暴雨贯穿在3个阶段,但在11月11日20:00开始左右逐渐减小;两端轴承温度无明显变化,都在60oC以内。
2.1 振动监测
对机组每周进行离线监测,测点布置见图1。
图1 机组测点分布
9月29日再生停工风机振动大时采集数据,进行离线分析。分析发现风机非驱动端水平、垂直、轴向振动趋势一致,其中垂直方向振动最大。图2为当时测得的非驱动端垂直方向振动数据。
图2 非驱动端垂直方向振动数据
图2中,最上部分图是截止至2013年9月26日的振动趋势。在波形比较图和频谱比较图中,选择了2013年2月27日9:04和2013年9月26日10:12作比较。
图3是2013年9月26日10:17风机非驱动端的轴心轨迹,其中上部分2张图分别是垂直和水平方向波形图,下部是轴心轨迹图。
图3 2013年9月26日风机非驱动端轴心轨迹
从图2~3可以看出,风机非驱动端在9月26日出现了自监测后的最大振动值,正弦波形,特征频率为一倍频,垂直和和水平方向相位差接近90℃。
结合其余3点,即电机驱动及非驱动端、风机驱动端振动数据,加上停工温度下降振动明显上升的现象,分析如下:1)振动随介质温度明显变化,可能存在管道应力或热膨帐变形。2)从振动特征看,有存在不平衡或轴弯曲的可能。
2.2 暴雨天气振动
2013年11月10日至11日,当时发生大振动的整个过程中,由于伴有暴雨,测点一直有水附着,无法进行数据提取,但结合之前的振动特征,分析如下:1)暴雨风是振动增大的直接原因。2)检查发现的螺栓松动现象,在修复后振动存在高数值,说明是振动导致的松动,松动不是振动产生的原因。
2.3 最终分析及采取措施
1)由图2看出,2013年5月,大修后风机振动逐步上升。风机在大修期间为了处理气封泄漏问题更换了转子,备用转子安装前没有做动平衡,可能存在一定的不平衡或弯曲。
2)风机振动随介质温度和天气变化剧烈,可能是应力变化或膨帐变形。
3)结合振动加速度分析,排除轴承损伤。
根据以上3点做了以下工作:
1)检查设备基础、管线支撑、吊架、膨帐节,均正常。
2)检查管线和机体保温,发现部分保温连接处不严,易漏水;用红外线温枪监测,发现部分连接不严的保温进水导致保温效果不佳,保温保护层表面温度很高。可见,大修时保温未进行完善,在之后的运行中逐步损坏。因此,更换损坏的保温,在所有连接处多布铆钉,并用浆料密封。
3)关注工艺介质组分,均正常。
2013年10月采取保温修复措施后,振动值逐步下降,并在再生热停工和暴雨天气下都没有发生振动明显上升现象。因此,经实践验证,可以认为,温度变化尤其是暴风雨天气下,保温漏水导致保温效果不佳,管线保温层温度不均匀导致应力变化或膨帐变形,振动增大;而在再生热停工介质温度下降时,由于保温效果的不一致导致管线温度变化的不一致,也使振动增加。保温修复后,振幅下降且不受外因影响,但振动特征与之前仍然一致,运行状态也没有2013年5月大修前好,不平衡和弯曲现象存在。见图4~5。
图4 截止至2014年7月8日的风机轴承振动数据
2013年11月10日,保温修复后,消除了风机振动随工艺介质温度和环境温度变化的影响,在几次停工和暴风雨天气中经受了考验。转子存在一定的不平衡或弯曲,没有大修前运行状态好,但处于优良状态,待下次大修处理。
图5 2014年7月7日风机非驱动端轴心轨迹
[1] 杨国安.机械设备故障诊断实用技术[M].北京:中国石化出版社,2007.
[2] 杨国安.石油机械故障特征及其分析方法的研究[D]. 南京:东南大学, 2001.
Elimination of Abnormal Vibration in Continuous Catalytic Reforming Regeneration Fan
HUANG Cong, MAO Kun-peng, ZANG Da-qing, LI Guo-chong
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)
TE 965
B
1671-9905(2014)08-0063-03
黄聪(1984-),男,汉,广西钦州人,工程师,工学硕士。2009年毕业于北京化工大学机械电子工程专业,从事石油化工设备管理工作
2014-07-03