刘 峰
(甘肃烟草工业有限责任公司 兰州)
1.故障现象
CFS 1500×16b型蒸汽锅炉运行过程中出现锅炉供水故障,炉内水位达到高限液位时供水泵不能自动停止运行,操作人员只能通过手动/自动转换开关SB4强制停止供水泵,待液位降低后再调整转换开关进行补水操作。操作人员需时刻注意炉水液位,进行手动调节,不但增加劳动强度,而且一旦疏忽还可能造成严重后果。
2.故障分析
锅炉供水泵可手动停止运行,自动时低液位可启动,表明供水泵控制线路可能出现故障。查看启动控制线路(图1),发现转换开关SB4打至自动时供水泵的启动由端子803和807传递的信号控制。
图1 供水泵启动控制线路
端子803和807传递的信号来自水位调节线路(图2)中JK 3200S2型二阶段转换器的端子1、4。二阶段转换器采集瓶式水位计4~20 mA的电流信号并通过模拟量输出端子7、10上传至S7-300 PLC的AI模块,该信号在PLC中被换算成锅炉实测水位值用于远程上位监测,另外通过二阶段转换器的参数设置,该信号在二阶段转换器中也被换算为实测锅炉水位值,与自身设置的高限和低限值进行比较,低限时端子1、4的内部继电器导通,供水泵得到启动信号;高限时端子1、4的内部继电器断开,供水泵失去启动信号,停止运行。
供水泵失控时,检查二阶段转换器的端子1、4,发现内部继电器并未断开,据此判断二阶段转换器出现故障,不能正常工作。
图2 供水泵水位调节线路
3.故障处理
由于该二阶段转换器为较早产品且没有库存备件,若用其他同功能产品替换,从选型到替换周期较长,会直接影响锅炉安全稳定运行。查看该自控系统预留有S7-300 PLC的功能模块点位,为此考虑由S7-300 PLC实现二阶段转换器的功能,在程序中添加一段液位比较程序,再使用一个DO点输出开关量控制供水泵。
拆除二阶段转换器,将瓶式水位计的4~20 mA电流信号直接接入PLC的AI模块并将处理结果存入数据块DB60.DBD0,在PLC的DO模块中选择预留的点位Q4.7接入继电器KA408,将其常开触点接入图1中端子803、807。液位比较程序如下。
将I1.1锅炉运行状态接入液位比较程序,该程序在锅炉运行时调节水泵启停,设置低、高限液位值分别为65%和80%,当瓶式水位计实测液位小于低限时输出Q4.7状态为1,启动供水泵;当液位大于等于高限时输出Q4.7状态为0,停止供水泵运行。
蒸汽锅炉自动供水系统调试运行,供水泵完全按照设计方案进行启停,自动供水稳定可靠,彻底消除影响设备安全运行的隐患,锅炉及时恢复生产。