蒸汽轮机抽汽供热系统的节能优化改造

2014-04-29 00:44曹敬秋
山东工业技术 2014年1期
关键词:节能改造抽汽

曹敬秋

【摘 要】为充分利用余热余能,实现降本增效,改造蒸汽轮机抽汽,并优化蒸汽管网,不但解决了高压蒸汽减温减压带来的能源浪费,而且保证了低压蒸汽的生产需求,满足冬季供热需要,创经济效益约703万元。

【关键词】蒸汽轮机;抽汽;高压蒸汽;减温减压;节能改造

0 前言

近年来,随着钢铁市场持续恶化,钢铁企业面临的形势越来越严峻,如何实现转型,大力开展余热余能开发创收增益,坚持技术创新、管理创新推动能源资源高效利用开发,成为钢铁企业生死存亡的关键所在。

某公司220t锅炉和3200高炉汽鼓风项目投产后,冬季低压蒸汽全部由次高压蒸汽母管经过减温减压后供应。此种供应模式,不仅造成了资源、能源的极大浪费,而且也會造成蒸汽系统的动态调整波动频繁,生产组织难度加大,因此,进行低压蒸汽供应系统的优化和再分配迫在眉睫。

1 现状分析

汽轮机供热系统工艺流程为:

汽轮机→抽汽逆止阀(水控)→液压快切阀(可调整)→电动阀门(MV3102)→减温器→手动阀门→电动阀门(新装)■抽汽供汽母管→用户(润原化工、110t除氧、220t除氧、蓝星供汽、120烧结、蓝星低压、化工厂)。

燃气发电系统正常情况下运行4套燃机,该区域低压蒸汽产量约30t/h,除氧器消耗约50~70t/h(与锅炉负荷相关),外销约30t/h,缺口50~70t/h。

2 改造方案

经过严格的热力计算和校核计算,具有18级叶轮的原型机,进口蒸汽压力为6.77MPa,温度为465℃。蒸汽经过叶片做功后,蒸汽压力、温度随之降低,到第6级末端,蒸汽参数数值为1.3MPa左右,(根据蒸汽压力波动),一部分蒸汽通过抽汽口抽出,令一部分继续做功直至变为乏汽排入凝汽器。经过核算,可抽出最大流量为50t/h蒸汽(单台)。此蒸汽各项参数完全满足实际生产组织需要。

因此,主要改造部位是在原机型的第六级隔板后,下汽缸的两侧面各开一个附加抽汽口,接出两条¢219×6的蒸汽管道,然后合并为一条¢325×10的主供汽管道,经过减温调节后,分别分配蒸汽至内部用户及厂区供热管道。

3 改造要求

3.1 由于工艺进汽参数变化(范围:5.70-6.77MPa),该机组最大进汽量为130-150 t/h。

3.2 当进汽参数为5.70 MPa.a,465℃,抽汽工况为50 t/h时,该工况下,抽汽压力为1.326 MPa,温度为300.4℃,抽汽的位置在五级后,要保证抽汽50 t/h,则须增加两个DN200的抽汽口,需要增加相应的蒸汽管道和阀门,去掉第六级隔板,将第七级至第十四级隔板的汽道数分别改为72、84、90、86、98、58、64、72。

3.3 由于热平衡图数据均为计算值,且因机组已投产运行相当长时间,机组各方面性能均有所下降,因此,改造后实际考核值允许偏差3-6%。

3.4 抽汽用户所需蒸汽压力可以通过两种方式调整,实现互为备用功能。一种是改变汽轮机进汽压力范围;另一种是调整块切阀开度。

4 系统调试步骤

4.1 在经过系统蒸汽参数调整后,逐渐升高#7汽轮机进汽压力至试验要求值(5.7MPa),通过调整抽汽调节阀开度,增加抽汽流量,接近最大抽汽量50t/h,满足工况一(5.7 MPa;进汽温度:465;抽汽50t/h)所需条件,记录汽轮机功率,待抽汽供汽系统稳定工作后,快关抽汽调节阀,停止外供汽,观察此时汽轮机各重要参数变化。

4.2 检验汽轮机对抽汽系统突然发生剧烈变化时的适应能力,实践证明,对热井水位有一定影响(5分钟内水位在其他不变情况下,抽汽短时增加到50t/h由+800mm降至+300mm,待调整后恢复正常)。在汽机系统自身负荷调整结束后,达到试验工况二(5.7 MPa;进汽温度:465;不抽汽)条件要求,记录发电机功率。

4.3 继续投入抽汽系统运行,逐渐开打抽汽调节阀开度,提升抽汽流量,尽量调整汽轮机近汽压力维持在5.7MPa左右,直至抽汽流量不再增加,达到抽汽量极限值。恢复各系统至正常状态。

4.4 参数对比:

以上图表内容可以看出:

1)9:30分开始做试验,整个过程汽轮机主汽压力基本保持不变,为试验顺利进行奠定了基础。随着抽汽流量增加,当10:03分左右,抽汽量稳定在50t/h时,发电机功率为25.6MW,与附表工况一数据对标,基本满足试验要求。

2)当退出抽汽运行,在10:06分左右,汽轮机发电机功率为30.1MW,控制进汽参数变化,发电机功率还有上升趋势,与附表工况二对标,接近设计值。

3)抽汽调节阀打开后,继续增加抽汽量,发电机功率开始减少,10:47分左右,抽汽流量达到67t/h,继续开大调节阀开度,抽汽流量不再增加,可以确定在汽轮机进汽压力为5.7MPa、温度为455℃时,最大抽汽量为67 t/h,此时发电机负荷为21.8MW。

抽汽流量满足设计要求,可以实现正常供应。

5 蒸汽调整方式

5.1 用户总需求稳定,汽轮机进汽参数变化

当供热各个用户所需蒸汽压力、流量稳定的情况下,密切关注汽轮机进汽蒸汽压力、抽汽调节阀前压力变化,通过调整抽汽调节阀开度,满足供汽母管供应压力(0.6—0.8MPa)、流量(30—50t/h)。关注热井水位波动情况,可通过补水进行微量调整,保证热井水位在标准范围内。

5.2 汽轮机进汽资源稳定,各用户需求有差异

当汽轮机抽汽阀前蒸汽参数稳定时,各别用户需要降低蒸汽压力或流量时,减小此支路电动阀门开度,满足用户要求后,根据供热蒸汽母管调节阀阀后压力、流量变化情况,如果压力变化较大,其它用户不需要补充,可适当降低母管调节阀开度,节约蒸汽资源,节约实用蒸汽资源;各别用户需要升高蒸汽压力或流量时,增大此支路电动阀门开度,满足用户要求后,根据供热蒸汽母管调节阀阀后压力、流量变化情况,可适当增加母管调节阀开度,保障供热的能量余量。这种不平衡状态下的调整,调整原则是微调,缓慢调整,保证系统不会出现大的波动,在日常生产实践中,这样的操作方式也是最见的,要求操作人员熟练掌握供热系统工艺,适应“牵一发而动全身”的生产调整模式,做好供热与电负荷协调配合工作。

6 效果分析

该项目投运后,将原设计参数与实际运行参数进行对比,完全满足供热需求,同时,汽轮机机组各项运行指标良好(抽汽参数表见附表1、附表2)。

抽汽参数满足设计要求1.0MPa、250℃低压蒸汽,抽汽量也能满足最大80t/h用量,置换原减温减压外供蒸汽包括蓝星化工厂10t/h、山塑15 t/h、高炉煤气锅炉除氧用蒸汽15t/h,共计40t/h蒸汽(采暖季外供量相应增加),有效解决高压蒸汽减温减压使用带来的能量浪费问题,增加发电量,同时填补低压蒸汽缺口,满足冬季供热需要。

自2012年11月23日至2013年7月1日,设备累计运行5208小时,累计抽汽流量15.6万t,平均抽汽流量30t/h,实现收益约703万元。

【参考文献】

[1]高英权,等.低真空抽凝式汽轮机排汽供热的研究及其改造[J].节能技术,2005(2):166-176.

[责任编辑:杨玉洁]

猜你喜欢
节能改造抽汽
600MW超临界机组供热供汽后对发电出力影响分析
AP1000核电机组供热方案研究及分析
供热机组抽汽改造方案及试验分析
探究发电厂热能动力系统优化与节能改造经验
大型建筑中央空调系统节能改造探析
重庆医科大学附属口腔医院综合节能改造实例
锅炉节能改造技术研究及实践
300MW级亚临界汽轮机抽汽方式、结构特点及选型的讨论
纯凝机组改供热后不同抽汽方式的经济性分析
300MW热-电联供机组抽汽方式选型及结构特点