QFSN-300-2型发电机汇流管绝缘电阻低原因分析及处理

2014-04-18 01:22孙君建范圣业
科技传播 2014年12期
关键词:水管测温排查

孙君建,范圣业,张 滨

大连发电有限责任公司,辽宁大连 116000

0 引言

QFSN-300-2型发电机为三相隐极式同步发电机,采用“水氢轻”冷却方式,整体为全封闭气密结构由装在转子两端的浆式风扇强制循环。定子引线固定在端部支架上,引线由空心铜管冷弯成形,并包有绝缘,冷却方式为水冷。通过柔软连接片与出线盒中的住引线连接。定子绕组总进出水管分别装在基座的励端和汽端,由汇流管经绝缘引水管构成向定子绕组、主引线、出线磁套管端子供水通路。总进出水管及出线盒内汇流管对地绝缘,并设有接线柱,以监测其绝缘电阻。

进行设备定检时,按要求对发电机绝缘进行测试,但是由于汇水管绝缘不良(要求汇水管对基座绝缘电阻大于等于3KΩ,汇水管对绕组绝缘电阻大于等于80KΩ),甚至经常发生金属性接地,造成测量误差较大,无法准确判断出设备实际绝缘值,为测试工作带来极大不便。通过实际缺陷处理过程,总结出如下汇流管对地绝缘电阻低的常见原因。发电机定子水内冷系统结构见图1。

图1 定子内冷水系统示意图

1 事件介绍

辽宁某电厂,自2009年投产以来,每次检修时,对发电机进行直流耐压和泄漏电流测量过程中,均遇到汇水管接地或绝缘电阻低等故障,严重影响了检修工作进展,在处理故障过程中发现,每次故障点都不相同,说明了发电机汇水管接地这类故障的普遍性和随机性,对几次故障处理过程做如下总结分析。

2 故障分析

2.1 案例1

2010年4月末,1号机组停机检修,工期25天,按照计划,机组停机后立即对发电机绝缘进行测量,使用测试仪为KD2677型水内冷发电机专用兆欧表,测试结果第一次绝缘电阻为1GΩ(三相),第二次测量结果为3 GΩ,由于数据偏差较大,怀疑某个环节出现问题,于是重新排查试验接线。试验仪器测试线接引正确,地线牢固,试验电源稳定,没有问题。排查外部试验线,将汇水管屏蔽线悬空,测试绝缘电阻,使用Fluck 115,结果显示,汇水管屏蔽线总绝缘电阻为0.5Ω,原来是实验引线有接地情况,导致试验数据偏差较大。进一步测量,发电机引出线汇水管绝缘电阻(汇水管对基座)为1000 KΩ,励端汇水管绝缘200 KΩ,汽端汇水管绝缘0.5 Ω,可以判断故障点在该回路上,将航空插件拆下,测量汽端汇水管外部接线绝缘0.5 Ω,测量航空插件内部绝缘电阻为85 KΩ,判断出,接地点为外部电缆受损导致系统接地,更换新电缆后,测量汇水管绝缘电阻(总计)为190 KΩ,再次测量发电机绝缘电阻值60m结果为:A相对地1.6 GΩ、B相对地1.2 GΩ、C相对地9 GΩ,显示数据正常。故障原因为施工期间,电缆受损,经过运行期间长期振动磨插,致使绝缘层彻底损坏接地。

2.2 案例2

2011年4月末,1号机组停机检修,按照计划,机组停机后立即对发电机绝缘进行测量,首先测量汇水管绝缘电阻,发现发电机引出线汇水管绝缘电阻(汇水管对基座)为980 KΩ,励端汇水管绝缘190 KΩ,汽端汇水管绝缘130 Ω,为接触性接地,初步怀疑为内部异物短接造成汇水管绝缘降低,根据现场检查情况决定,打开发电机底部汽侧检修人孔门,首先检查发电机底部汲油情况,其次从侧面检修孔,进入汇水管区域,全面排查,是否有异物搭接情况,追后检查绝缘引水管各处绝缘件及测温点绝缘状况。

打开发电机底部汽侧检修人孔门和排污法兰,发现内部少量费油,稍微清理后,即可进入检查。在清理底部内冷水排污门式,发现内部有大量已经结垢的淤泥,附着在法兰绝缘垫两侧,有可能造成发电机引水管绝缘降低,对该部位清理干净后,测量汽侧汇水管绝缘电阻为160Ω,故障部位不在此处。进一步对发电机内部进行检查,从人空门位置进入到汇水管底部,对可能接触金属表面的部位逐一排查,在排查到右侧5点方向位置时,发现在引水管侧面粘连一个设备标签纸,正好粘连在金属支架上,长度大概10CM左右,而且沾满油污,对该部位简单清理后,测量汽侧汇水管绝缘电阻值为120KΩ,达到测量允许值,由于工期要求,没有继续对其他部位进行深入检查,做了一些基础清理工作后,恢复系统。该缺陷主要是由于基建期间,发电机内部飘落的细小杂物未清理干净,长时间受油污侵蚀,导致绝缘逐步下降。这类缺陷,本可以通过细致工作避免发生的,要求在检查设备时,做到前面、仔细、不留死角。

2.3 案例3

图2 测温线接地位置

2012年3月末,1号机组停机检修时,再次发生汇水管绝缘电阻低故障,按照以前处理经验,首先确认故障部位,经测量各位置电阻,引出线汇水管绝缘电阻(汇水管对基座)为1000 KΩ,励端汇水管绝缘210 KΩ,汽端汇水管绝缘1.5 Ω,为金属性接地。在发电机侧面端子排箱内,通过航空插件测量判断故障点位置,结果为故障点在发电机内部,外线良好。为彻底解决绝缘故障,决定将发电机汽侧上端盖打开,另一方面,打开发电机底部汽侧检修人孔门,对汽侧汇水管做全面排查。经过6小时排查,未发现有异物处在,于是将工作重点放在测温元件上。测温元件安装在汇水管上专用的金属固定槽内其与汇水管导通,用绝缘布带捆绑固定后用绝缘胶水固化。测温元件外引线集中固定后,通过蛇皮管保护层,沿固定座引至航空接线板处,经过专用插件引出基座外。逐个拆开测温元件,同时测量汇水管绝缘电阻,全部拆过后,绝缘电阻仍未见提升,故障点不在测温探头上,再继续排查热电阻引出线。沿汇水管周圈检查热电阻引出线是否有被金属毛刺刺穿现象,经核实,无此故障,检查测温线束通道,发现固定保护线束的蛇皮管是金属内套蛇皮管,在出入口处容易发生绝缘皮破损接地故障,经逐一排查,发现一根测温线在进入蛇皮管1CM处,测温线金属丝直接接触到蛇皮管金属内层,导致汇水管接地。

对该位置测温线逐一处理后,测量汽侧汇水管绝缘电阻,为300 KΩ,此次故障点最终定性为测温线经蛇皮管金属内套接地。在此故障处理完后,对汽侧其他有此蛇皮管位置的测温线全部重新加装二次绝缘,以防止长期振动磨损破坏绝缘。此位置故障说明,在材料选型上存在问题,该位置应该选用全绝缘材质保护套,便可杜绝该故障发生。

2.4 案例4

2012年4月,辽宁某电厂发生汇水管绝缘低故障,常见故障点全部排查完毕,仍未发现故障所在,在排查内冷水管路时发现,内冷水管路进出发电机部位,法兰与发电机外壳之间绝缘垫有破损情况,该位置较隐蔽,不易被发觉,更换绝缘件后,绝缘恢复正常。

另外,绝缘引水管四周的固定架全部连接本体的金属支架上,如果螺栓固定位置不善,极易短接到金属支架上,造成汇水管接地,而且更加不易被发现,一旦发生非常规 绝缘故障,该位置作为重点排查对象。

2.5 其他故障

除了上述分析总结的几个常见故障点外,发电机内部结露、进油也有可能造成汇流管对地绝缘电阻低。发电机停止运行后,如冷却系统继续投入,管路上的结露水沿管路落到发电机下部,积聚到内冷水管与发电机外壳连接的绝缘密封盘的低洼处,结露水中包含着杂质,聚到一定量的时候,绝缘被破坏,造成汇流管对地绝缘电阻低。在停机检修时,及时清理底部汲水汲油。

3 结论

发电机汇流管对地绝缘电阻低,究其原因有设备设计、制造和现场施工、运行、检修等方面的问题,在多次检修及故障处理过程中,按照上述方法进行梳理检查,能够快速准确排除故障点,极大提高了检修效率

[1]刘庆河.OFSN-300-2型汽轮发电机产品说明书.哈尔滨电机厂,2001:3-6.

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