王子平,董德明,崔永普
(1.平顶山市特种设备检测检验所,河南 平顶山 467001;2.平顶山工业职业技术学院,河南 平顶山 467001)
矿井提升机电控系统PLC技术改造
王子平1,董德明2,崔永普1
(1.平顶山市特种设备检测检验所,河南 平顶山 467001;2.平顶山工业职业技术学院,河南 平顶山 467001)
对传统的矿井提升机电控系统进行PLC技术改造,用PLC可编程序控制器取代原来的继电器—接触器有触点逻辑电气控制方式,实现数字程序化控制,提高了电控系统的安全可靠性,确保提升机安全高效运行。
提升机;电控系统;PLC
平煤四矿主井提升机为4绳磨擦式交流提升机,型号为JKMK2.8×4,双电机(2×800kW)拖动,JKMK/J型电控系统。高压电路采用CG5型高压换向器,转子调速采用10级交流接触器切换外加电阻,逻辑控制电路为继电器接触器组成的有触点逻辑系统。这种控制系统分立元件连接复杂,出事故不易查找,安全保护单线控制,后备保护不齐全,可靠性差,触点、触头空气氧化接触不良和电弧烧伤,事故率高;转子调速性能差,冲击电流大,机械碰撞及磨损严重,同时缩短了电机减速器、接触器外加切换电阻等设备寿命;高压换向器绝缘老化,遇阴雨潮湿天气,短路放炮,严重威胁矿井提升安全,主井交流提升机电控系统PLC技术改造被列入平煤四矿2008年重大攻关项目。
主控的PLC选用S7-300的最新型产品,其模块之间通过PROFEBVS总线连接,简化了电控系统结构,转子可控硅多级编码技术先进,性能可靠,系统设计合理,线路设计简单可靠,外围元件最简化,电路保护低频电源技术成熟,性能可靠稳定,数字PID闭路,系统可靠性高、闭路效果好,数字双线制保护与模拟信号保护,使保护功能更可靠、完善,可实现网络化管理。该项技术改造达到国内先进水平。
(1)高压电源开关,高压换向器真空化。高压换向器设置正、反之间,高低压之间机械电气闭锁,结构科学合理。真空化消弧特性好,绝缘状态高。高压换向器闭锁消除了高低压间、正反向间短路事故。
(2)转子调速回路,采用可控硅20级编码启动专利技术,一是实现无触点切换,避免触头拉弧烧损和噪音,二是启动特性曲线平滑,冲击电流小。
(3)低频电源装置 ,技术成熟,运行安全可靠。低频拖动平稳,减少了对装载、卸载系统装备的机械冲击。
(4)用S7-300型PLC控制器,取代原来的继电器接触器的有触点逻辑控制方式,实现数字程序化控制,简化了控制系统结构。设置双PLC实现了两线制保护。
(5)上位计算机显示提升机运行状况,各运行参数、保护状态直观明了,便于查找事故和维护,提升机实时监控运行。
(6)有扩展功能,可与局域网连接,实现网络化管理。
主控的PLC,选用西门子S7-300型PLC的最新型产品,PLC模块之间通过PROFEBVS总线连接,简化了电控系统结构,转子可控硅多级编码技术先进,性能可靠,系统设计合理,线路设计简单可靠,外围元件最简化,电路保护低频电源技术成熟,性能可靠稳定,数字PID闭路,系统可靠性高、闭路效果好,数字双线制保护与模拟信号保护,使保护功能更可靠、完善,可实现网络化管理。该项技术改造达到国内先进水平。
自2008年9份投入运行以来,高压真空柜、高压真空换向柜,没有出现真空管漏气或粘联故障,高压换向器正反转向、高低压间发生短路、转子调速回路快速熔解器、可控硅烧损等事故。提升机启动冲击电流小,调速性能好。低频电源装置自调试至今,没有发生电器元件烧损事故,运行可靠,制动闭环效果好。PLC数字化程序控制,电控系统结构简单,提升机运行状况显示直观,易于查找事故和维修,提升机高效高质量运行。
(1)一次提升时间由原来的85s,减少为75s。
(2)提升机加速阶段启动电流在170~230A之间切换,启动加速曲线平滑。
(3)外部电路结构简单,只有10块继电器。可调闸闭环由PLC内部完成,外部调整简单。
(4)过速保护。PLC内部设置速度继电器,在绞车速度超过等速度115%时,安全闸动作。
(5)限速保护。PLC内部数字PID即时比较测速、给定信号、速度信号偏差超过设定速度的10%时,保护动作。
(6)定点限速保护。在接近井口11m处,设置定点限速保护,在通过此点速度2m/s以上时,安全闸动作。
(1)改造后一次提升时间75s,与原先相比减少10s。测试核算,每提一勾少用电量3.2kWh,按年产量110万t,10t/勾,电费0.44元/kwh计算,年节约资金110(万t)÷10(t/勾)×3.2(kWh/勾)×0.44(元/kwh)=15.488万元。
(2)节约材料配件费:据统计,少消耗接触器、继电器、接触器线圈,高压换向器线圈、接点、消弧罩,转子外加电阻等,节支11.3万元。
(3)应用了可控硅20级编码启动技术后减少了启动时大电流冲击,延长了电机减速器,滚筒衬块,提升绳等设备寿命,年节支约5万元。
(4)节约了事故处理人工费:每年减少事故处理用工120工,每工40元,则120(工)×40(元/工)=0.48万元。
(5)降低了事故率,减少了事故影响时间:据统计,每年减少事故时间40h,影响产量4000t,利润70元/t,则,4000(t)×70(元/t)=28万元。年节支创效60.268万元。
主井提升机电控系统PLC改造后,数字化程序控制,取代了原系统中的继电器、接触器有触点逻辑控制方式,简化电控系统结构,保护齐全,提高了系统运行的可靠性,采用SCK组件编码多级启动,改善了提升机调速性能,减少了大电流冲击引起的机械冲击;高压开关、高压换向器真空化,杜绝了拉弧引发的短路事故;低频电源装置可靠运行,节约了大量电力电能;该系统性能好,运行稳定,事故率低,维修量小,操作简单,各种保护齐全,确保了矿井安全可靠提升。适用于老式交流提升机技术改造和新交流提升机配套,可在煤炭、冶金等行业推广应用。
PLC Technical Reconstruction of Electric Control System of Mine Hoister
WANG Zi-Ping1,DONG De-Ming2,CUI Yong-Pu1
(1.Pingdingshan Special Equipment Inspection Testing Place,Pingdingsan Henan 467001,China;2.Henan Pingdingsan Industrial and Vocational College of Technology,Pingdingsan Henan 467001,China)
The mine hoist control system of the traditional PLC technology,PLC programmable controller to replace the relay-contactor electrical control mode of the original contact logic,digital program control,improve safety and reliability of electric control system of hoist, ensure safe and efficient operation.
hoist;electric control system;PLC
TP27
:Adoi:10.3969/j.issn.1002-6673.2014.03.056
1002-6673(2014)03-148-02
2014-03-11
王子平 (1967-),男,工程师,河南延津县人。现从事机电技术工作。