贵州省建筑设计研究院 贵阳 550002
茅台酒股份有限公司“十五”二期建设工程3#、4#酒库位于茅台酒厂新建设区南家湾, 南北两侧紧临“十五”一期所建1~7#酒库,拟建3#、4#酒库距1~7#酒库15 m。2 栋酒库相同,每栋建筑面积9 879 m2,为5 层框架结构, 设计±0.00 m标高分别为467.00 m、465.00 m。场区原始地貌为一较大的冲沟,冲沟纵向坡度10~15°,两侧坡度为45°,最枯流量2~3 L/s,终年不枯, 场区边坡稳定,不会产生滑坡或大的塌方等不良现象,冲沟被无序堆积回填,原有排洪暗沟盖板多处断损,沟道多处阻塞,上部回填土平均厚15~20 m,最厚达30 m,均为几年前及近期回填堆填的不均质土,主要为块石和紫红色泥岩等,未经夯实,结构十分松散,其水平变形和自重固结变形引起的地面沉陷或开裂随处可见。另外,建设方对建筑的抗震、倾斜及沉降等方面要求甚高,不允许出现任何质量缺陷。
针对以上情况,我们组织建设单位、地质勘探单位、设计单位、监理单位对强夯、人工挖孔桩、碎石挤密桩及机械成孔水泥灌浆等4 个基础处理方案进行比选,最后经有关专家多次论证,采用了机械成孔水泥灌浆加固地基的处理方案,其原理为通过钻孔向土层中压入水泥浆,充填在土体的孔隙和裂隙中凝固结石,以此改善地基的物理力学性质,提高地基的强度,减少变形, 限制地下水的流动和控制现场土体的位移等, 提高填土水稳性。 水泥浆的优点是形成强度较大和渗透较小的结石,既可用于防渗又可用来加固地基,并要求经过设计处理后的地基承载力须达到150 kPa,压缩变形模量7 MPa。
根据3#、4#酒库的地质条件和地形条件以及可灌性,灌浆孔采用3 m×3 m(一般孔距为1~2 m)的梅花形网布置,灌浆孔各340 个,根据《岩土工程勘察报告》灌浆设计孔深平均按20 m,灌浆进尺为6 800 m,3#、4#酒库的总进尺为13 600 m。
根据《岩土工程勘察报告》得知土的孔隙比为1.01,最大干密度1.74 kN/m3。为防止造成浆液的浪费和损失,拟建建筑物周边84 个孔最先按工序实施灌浆,采用自上而下的灌浆工艺,使之形成一个封闭边界;拟建建筑物内采用自下而上的灌浆工艺,2种工艺均采用纯压式灌浆方法。
由于地层、岩土工程条件的差异,有些因素在设计中很难事先预料,技术参数也难事先确定,应在开展设计前,最迟应在机械进场后,先进行灌浆试验并经载荷试验及室内试验获得试验数据,然后调整设计参数和方案。
根据试验指标和岩土的可灌性、渗入性及浆液的流变性,确定灌浆压力的大小和灌浆半径、配合比、吸浆量,从而进行灌浆设计。
劈裂灌浆注浆压力,黏土中宜选用0.2~0.3 MPa,砂土中宜选用0.2~0.5 MPa,但3#、4#酒库区采用的是充填灌浆,其压力应小于0.2 MPa或小于上覆土层的自重压力,防止土体的结构被破坏;为防止注浆压力的冒浆注浆点上的覆盖土厚度应大于2 m。
注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行,本工程采用三次加密法逐渐加密,并采用先外围后内部的注浆施工方法;对于渗透系数相同的土层,首先应注浆封顶,然后由下而上注浆,防止注浆上冒。如土层的渗透系数随深度而增大,则应自下向上注浆。
为了防止因灌浆形成“地下水库”,危及整个场区的安全,设计时应充分考虑地下水的排泄和废弃排洪沟的利用。具体措施是在排洪沟高程以上进行灌浆,防止排洪沟堵死。另外在水利帷幕灌浆时先灌下游排孔使地下水流速减缓或形成静水,然后灌上游各排孔,灌浆工艺上采用与水利相反的处理措施。
施工前和结束后都必须进行检测,应作载荷试验共计6 台(灌浆前做3 台,灌浆后做3 台)进行效果比较,做动力触探2~3条剖面,目的是了解处理后地基的均匀性和强度;做压水实验了解加固后孔隙的填充情况及渗透性。
为了取得试验数据进行具体的设计,同时尽量减少浪费,选取处理地基的一角进行试验,试验区12 m×12 m、终孔孔距为3 m,共25 个孔。
灌浆试验工作随即展开,结束后经检测设计对方案进行了调整,正式灌浆于次年1月初开始,4月初结束。水泥灌浆加固高回填地基总施工工期8 个月。
场地仅进行了表面碾压,其盖重层密实度及厚度均不够,在灌浆过程中冒浆现象较为普遍,造成水泥浆体的流失,投资的浪费。
控制要点:表面封堵需派专人留守孔口,对冒浆点进行表面的夯实和封堵;加浓浆液时水灰比由正常时的0.8调整到0.5;间隙灌浆过程中经表面封堵无效后暂停灌浆,待水泥初凝后(4~6 h)再进行复灌,直至达到设计压力或冒浆范围才结束。
填土不均、 孔隙和裂隙较大是造成吸浆量大的几个主要原因。
控制要点:加浓浆液,间歇灌浆(最多达11次);孔口水冲砂或浆冲砂,用砂子先进行填充封底后再进行水泥灌浆。
即浆液从其他本不该在当时灌浆的钻孔流出。
控制要点:加大第1次序孔间的距离;适当延长相邻孔施工时间的间隔;用止浆塞塞于被串孔串浆部位上方2~3 m处;两相邻串浆孔同时灌浆。
由于在高回填土区域进行灌浆,土工状况不良,极易造成浆液过量流失到非灌浆部位。
控制要点:采用低压或自流灌浆;采用较浓浆液;加速凝剂;加粗骨料;间歇灌浆;控制灌浆施工程序,先封闭外围及底部。
高回填土区域土质均匀性差,因此也会造成灌浆时的可灌性差。
控制要点:通过试验,选择适用浆液和配比;适当加大压力;浆液中加缓凝剂、流动剂等。
灌浆过程中难免会有各种因素干扰,造成灌浆中断。
控制要点:中断时间超过30 min时应立即设法冲洗灌浆孔、泵及灌浆管;恢复灌浆时,开始应采用初始浆液比;如吸浆量与中断前相似,可采用中断前配比。
施工区域离已建成的一期1~7#酒库仅15 m,加之土工状况不良,稍有不慎便会造成地面及附近建筑物变形。
控制要点:事先布置变形观测点,随时监测;立即停止灌浆,分析原因,调整压力及灌浆量。
灌浆结束后,检测单位进行了载荷试验,动力触探、大密度试验、声波检测,效果较理想,完全满足设计要求。但与采用人工挖孔桩的地基相比,投资增加了逾30%,工期增加了1 倍。
该工程已于2008年建成投入使用,经过几年的建筑物沉降观测及变形观测,完全符合规范要求,建设单位对此非常满意,给予参建各方高度评价。
经实践证明,利用水泥灌浆来加固高回填地基,特别是处理回填土较深(20 m以上)、填土不均匀、土质较复杂的高回填地基是切实可行并有效的。尽管其投资较人工挖孔桩增加30%以上,工期增加了1 倍,但避免了人工挖孔桩所存在的安全风险,可供其他类似工程借鉴。