张 成
(华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 271100)
动叶可调引风机失速与喘振原因分析与处理
张 成
(华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 271100)
针对某厂330MW机组高负荷及低负荷下出现两台引风机“抢风”现象,通过分析提出防止该现象的技术措施,成功避免因风机“抢风”降低机组出力、锅炉灭火的发生。
引风机;失速;动叶可调;喘振;抢风;稳燃
某厂330MW机组锅炉采用型号为B&BW-1196/17.5-M的汽包炉。炉膛采用平衡通风系统,选用两台动叶可调轴流式引风机,引风机为SAF型电站动叶可调轴流引风机,型号为SAF30.5-21.1-1,失速与喘振是动叶可调引风机常见故障。
引风机是以机翼升力原理为基础,被输送提升增压的流体是沿轴向流动的,如图1所示。
图1 翼型绕流原理
引风机叶片似机翼,也称翼型叶片,当流体绕过翼型时,在翼型顶端A处将流体分成两段,一股经翼型下表面,另一股流经翼型上表面,在经翼型上、下表面后,同时在翼型尾端B点汇合,因翼型下表面路径比上表面长,故下表面流速大于上表面,流体对翼型上表面产生一个向下的作用力F。同时翼型对于流体也将产生一个反作用力F′,F与F′大小相等、方向相反,作用在流体上。当风机叶片在流体中高速转动时,流体在叶片上下表面产生急速相对绕流,叶片对流体就产生如上述的F′作用力,在此力作用下,流体就压升到一定高度,这就是引风机输送和提升流体的基本原理。
1.事发时工况分析
2011年6月20日,机组负荷250MW,1A引风机发生抢风事件,事发参数如表1所示。
表1 抢风时运行参数
事发时机组无大幅度运行操作调整,排除了运行操作问题,各自动处于平稳运行,无大幅度自动调节。在事发前3min锅炉增加了17t煤,无其它操作,事发前后两台引风机压升参数如表2所示。
表2 引风机压升
因事发阶段引风机动叶实际开度没有数据,根据现阶段引风机运行工况与动叶开度进行分析计算,事发时引风机动叶开度在5°左右,引风机压升6.1kPa,根据引风机Q-H曲线,此时引风机处于工况区域,应该发生了抢风。
2.引风机运行
(1)旋转失速。
引风机动叶片前后出现差压,在气体都不变工况下,其差压取决于动叶冲角а(流体速度方向与翼型前缘点连接线组成的翼弦之间的夹角)的大小。
运作中的引风机,由于动叶片加工的误差,安装动叶片时角度的误差以及气流的流向在叶轮入口不完全一
致,所以当气流的冲角达到临界值附近时,可能会在叶片上发生失速产生脱流。
(2)喘振。
喘振的发生会破坏风机与管道的设备,威胁风机及整个系统的安全,如图2所示。采用节流降低风机流量,当风机工作在K点右侧的时候,此时的风机运行是正常稳定的,当风机流量Q<Q0时,这个状态轴流风机出口产生的最大压头是下降趋势的,管道中的压力大于出口风压,但是由于风道系统的容量比较大,此时风道中的压力H没有变化。所以风机所产生的压头小于风道中的压力,从而使得气流产生反方向倒流运行,风倒流进入运行风机中,风机工作点将由K点快转移至C点。风道系统中的风量由于故障风机气流倒流而迅速减少,于是风道压力立即降低,风机工作点就顺着CD线迅速下降至流量Q为0时的D点,送风量降低到零,但是风机仍在继续运行,继续送出流量,工况点又从D点跳至对应的工况点F,如果机组要求的流量仍低于Qk,上述过程又会重复出现,如果风机工作状态按照FKCDF周而复始地进行,这种循环的频率如与风机系统的震荡频率合拍时就会引起共振,风机发生了喘振。
图2 引风机的Q-H性能曲线
旋转失速与喘振在调机运行时,只要条件满足均可发生,而“抢风”现象是两台并列运行所独有的,其实质是其中一个风机发生了旋转失速,流体在风道系统中不能有效流出所导致。
(1)严格按照风机厂家给出的安装说明书进行安装,尤其是动叶片,避免动叶装反。
(2)入炉煤尽量保持干燥,这样烟气中飞灰湿度小,不易附着在空预器传热元件上,空预器差压小,两侧风机出力在调平后不易发生“抢风”现象。
(3)加强吹灰工作,尤其是空预器吹灰,必要时适当提高吹灰压力。空预器堵灰严重时,风机压头增大,风量一定的前提下,低负荷时极易发生“抢风”现象。
(4)为避免锅炉引风机发生这种现象,在点火或低负荷运行时,尽量避免两台引风机并联运行。
(5)利用停机检修有利时机,清除风道内积灰等杂物,保持两侧风道通畅、阻力相同。
(6)根据长期以来B除尘器差压高、A侧排烟温度高于B侧就可以初步判断处两个引风机出力不均。
(7)机组停运时,检查引风机动叶调节机构各部件无卡涩,灵敏度一致,尤其是伺服阀和调节杆,做动叶动态试验合格后方可投入使用。
(8)定期更换引风机液压油,确保油质合格、无杂物。
(1)发现运行中的引风机“抢风”,根据负荷情况及时调整机组出力值,使单台风机在最大出力所对应的负荷下运行,但应避免超出力运行,同时确保炉膛负压、氧量在规定范围内。
(2)严密监视各燃烧器活检,发现燃烧不稳时及时投油稳燃,避免锅炉灭火。
(3)调整引风机动叶过程一定要谨慎、缓慢操作,防止发生两台引风机轮流“抢风”,就地检查引风机动叶调整机构是否发生故障,主要是连杆机构和液压调节有回油量,如回油量大很可能是调整机构铜套发生故障所致。
(4)引风机“抢风”时,电流较小、出口风压较小的引风机时出力小或不出力的,而该引风机动叶开度值100%。此时应将其动叶逐渐关小,同时注意负压变化,当关至较小开度后,缓慢开大动叶增加出力,如出口风压逐渐增大,说明该风机已经逐步带上负荷,否则将动叶开度再调小,然后进行比例操作。同时逐渐关小出力大的风机动叶开度,保持二次风箱压力或二次风压温度。当出力小的引风机出口风压接近另一台风机出口风压时,调节要放缓,间隔30s后进行,防止并列后二次风量大幅度增大,总风量的突然增加会导致炉膛负压冒正、燃烧不稳。
(5)将两台运行的引风机电流调整一致,两台引风机并列运行,调节机组负荷值给定值。
(6)如引风机调节机构发生故障,运行中无法消除,可择机停机处理或停运故障风机。停运故障风机前要将该风机出口挡板就地逐渐关小,投入油枪稳定燃烧,调整炉膛负压至200~300Pa,当出口挡板关至30%左右时,就地迅速关闭出口挡板,故障风机停运后再做处理。
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