脱硫系统节能降耗改造

2014-03-23 19:56刘源贵,马希凯,宋强
氮肥与合成气 2014年3期
关键词:水煤气常压硫磺

宁夏丰友化工股份有限公司以无烟煤为原料生产尿素, 合成氨生产采用常压固定层间歇式造气炉制气、常压脱硫、加压ADA变换脱硫、醇烷化精炼工艺,尿素生产采用水溶液全循环工艺。

原脱硫系统进口气中H2S质量浓度在0.7~1.0 g/m3,单塔运行溶液循环量为1 100 m3/h,溶液在富液槽的停留时间为7 min。当脱硫系统进口气中H2S含量稍高时,出口气中H2S质量浓度维持在0.1 g/m3左右。但由于填料的因素,造成液体分布器和喷射器喷嘴堵塞严重,影响脱硫效果。为了适应高硫煤制气并降低生产成本,于2011年9月对脱硫系统进行了扩能改造:将半水煤气脱硫系统改造为2台脱硫塔串联,即利用原来的脱硫塔作为预脱硫塔,系统配有1台含2层多孔板分布器、配置47支喷射器的再生槽,双塔共用贫液泵和富液泵,半水煤气脱硫采用“888”脱硫剂+栲胶法,处理气量为7 500 m3/h(标态)左右。

1 改造方案

(1)将原脱硫塔空塔作为预脱硫塔处理,保留原有的进液管和喷淋器。

(2)新增脱硫塔上段装填4层格栅填料,下段采用空塔喷射吸收。由填料段下降的脱硫液聚集于脱硫塔下段,对进塔的半水煤气进行喷射预脱硫,可以脱除部分H2S和部分煤灰,防止填料堵塞,同时提高了脱硫效率。

(3)在变脱塔下段空塔内安装10支高效雾化喷淋器。由于脱硫液对H2S的吸收为“气膜控制”,而对CO2的吸收为“液膜控制”,前者吸收速度很快,后者吸收速度较慢。因此,采用高效雾化喷淋器有利于选择吸收H2S,减少对CO2的吸收,有利于提高脱硫液pH,同时还可以防止硫堵现象。

2 改造效果

(1)改造前,常压脱硫系统进、出口气体中H2S质量浓度分别在544.3~593.9 mg/m3和148.4~163.6 mg/m3,脱硫效率为71.44%~75.01%;低变系统出口气体中H2S质量浓度在148.4~163.6 mg/m3,变脱系统出口气体中H2S质量浓度在59.4~65.0 mg/m3,变脱塔脱硫效率达到57.41%~61.80%,平均日副产硫磺600 kg。

改造后,常压脱硫系统(开变脱泵)进、出口气体中的H2S质量浓度分别在2 087.2~2 393.5 mg/m3和70.7~91.9 mg/m3,脱硫效率>96%;低变系统出口气体中的H2S质量浓度在124.4~162.6 mg/m3,变脱系统出口气体中H2S质量浓度在38.2~53.7 mg/m3,变脱塔脱硫效率在56.84%~76.51%,平均日副产硫磺2 100 kg。

(2)改造后,脱硫系统的纯碱量和“888” 脱硫剂消耗均为1.0 t/d,均比原来减少1.0 t/d;栲胶消耗50.0 kg/d,V2O5消耗减少12.5 kg/d;硫磺产量增加1.5 t/d。按硫磺1 500元/t计,则年可增加效益22.5万元。

(3)改造后的常压脱硫系统投运后,常压脱硫系统出口气体中H2S含量明显降低。对后系统气体压缩来说,脱硫系统H22Ⅲ压缩机单机运转时间由7 d/次延长至24 d/次,大大降低了压缩机的维修费用。

(4)脱硫系统改造后烧高硫煤,高硫煤的价格比低硫煤价格低,降低了吨氨的原料成本。

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