(河南省安阳钢铁股份有限公司炼铁厂,河南 安阳 455004)
高炉水渣滤水闸门的改造
康永飞,路见伟,刘 鹏
(河南省安阳钢铁股份有限公司炼铁厂,河南 安阳 455004)
介绍了安钢3#高炉水渣滤水闸门装置作用与工作原理,针对在排水带渣问题进行分析,并提出了相应的改造措施,通过技术改造杜绝了排水带渣问题。
水渣;压力;滤网;钻孔
安钢3#炉水渣成品槽有4个400m3的渣仓。如图1所示,高炉水渣由皮带机运输至渣仓上部的Z105可逆皮带,通过皮带正反转及溜槽翻板的动作,依次向渣仓落渣。每个渣仓下部各有2套、全部共8套放渣设备,每套放渣设备电气设备有2台振动电机、1台滤水闸门。4个渣仓轮流储渣、滤水、放渣,渣仓储渣过程中残余水分经由滤水闸门滤出,落到保温罩上汇入二层平台渣水沟中。放渣时打开保温罩及闸门,水渣由汽车外运。
滤水闸门采用电液动腭式闸门,结构简单、运行平稳,扇形闸门由本体、扇形闸板、轴、密封、执行机构等部件构成(图2)。执行机构推动摇杆使扇形闸板沿轴心旋转开启,物料随即下落,待接料装置满载后再推动摇杆使扇形闸板复位,关闭截断下落的物料。滤水闸门行程开关安装在闸门侧壁上,靠焊接在扇形闸门齿轮上的挡铁压碰滚轮产生到位信号。
图1 成品槽工艺简图
图2 闸门示意图
然而运行开始闸门故障频繁,对环境造成极大破坏,同时增加渣运输成本和维修维护成本。主要故障现象:闸门关闭不严漏渣;限位开关动作不灵敏,且经常损坏;闸门密封不严密,闸门滤网堵塞;闸门密封结构不合理,外排水带渣严重;汽车外运水渣含水量大,运输沿途路面积水严重。
1.结构问题
(1)闸门弧形板密封接触面为线密封,弧板接触线不平行,闸门关不严,漏渣漏水。
(2)箱体与弧形板结合面采用橡胶板密封,橡胶板开有可调长框螺栓孔。调节间隙过大,水渣由密封面溢出,回水槽以及保温排水罩积渣严重,造成保温排水罩开关困难甚至无法动作。密封橡胶板精度低,密封作用差,同时由于存在橡胶变形,造成橡胶板与箱体缝隙跑冒水渣(图3)。
图3 密封橡胶板漏渣位
(3)扇形闸板腭头轴套与轴旋转配合之间无润滑装置、磨硝排泄孔。使旋转机构磨损加剧,铁销无法及时排除,造成驱动机构阻力增加甚至与卡死。现场处理故障时需用5t倒链、3t拔轮器以及加热配合方法将扇形闸门转臂去除。
2.电气控制问题
原设计到位信号开关为机械式滚轮摆杆行程开关,工作时故障频繁,结合现场实际,分析原因如下。
(1)安装位置不合适,水渣滤液可以渗入开关内部,造成常开触点短路。
(2)滤液流到开关上,造成滚轮、摆杆等部件锈蚀,致使开关无法复位。
(3)滚轮和转轴框惯性大,存在驱动误差。
3.滤水性能差
(1)弧形板滤水滤网设计为每块2个直径200mm的圆形滤网。使用后,滤网内部积渣板结,滤水效果丧失。
(2)箱体滤网设计与弧形板滤水滤网设计同样,两侧共有4个200mm圆形滤网,滤水效果不理想,存在积渣板结现象。
因滤网滤水效果达不到要求,造成料仓内水渣大量聚集,闸门上方渣层水液面提升。而压力的增大和软密封变形,进一步加大了泄水流速,使带渣更加严重。
1.结构改进
(1)改弧形板对接线密封为面密封,在一侧弧板上部焊接搭接板,与另一弧板形成移动搭接。
(2)固定螺栓垫片更换为整体钢板,防止受热变形、挤压变形;更换部分橡胶板,放大长度,解决角边相贯线间隙问题。
(3)对腭头轴套开润滑油槽,钻孔增加加油通道,安装油杯,实现在线加油。
2.滤水性能改进
(1)将原有圆形滤网改造为整体打孔蓖网式弧板,钻孔直径为5mm,间距20mm。
(2)原箱体滤网4个200mm圆形改造为2个350mm×700mm长方形滤网孔,滤网用钢结构骨架蓖网代替原编织滤网,固定采用斜销板,易拆卸清理,可重复使用。
3.电器改进
(1)用无触点的接近开关代替有触点的行程开关,避免了闸门机械活动部分损坏开关,其次接近开关防护等级较高,避免了水渣区域水汽丰沛的工作环境对开关的损坏。
(2)将开关安装位置移位,远离滤水。制作感应片,避免滤液和水蒸气对开关的损坏。
(3)原行程开关使用1个常开点,使用1根4芯电缆,其中2芯为备用芯,直接接到现场I/O箱的输入模块中。
改造后,实现了8个闸门轮流放渣,滤水效果明显,地面几乎见不到积渣存在。至目前为止,未出现一个接近开关因击穿造成的信号错误,且挡铁可微调,出现机械卡阻造成的信号错误,容易处理。相比开炉前期情况大为改观。大大的提高了放渣设备的完好率,保障了放渣效率和低含水率。
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1671-0711(2014)04-0054-02
2014-01-24)