杨跃跃 大庆榆树林油田开发有限责任公司
东18井区环状电加热集油工艺优化
杨跃跃 大庆榆树林油田开发有限责任公司
东18井区集输系统为单管环状电加热集油流程,该流程存在转油站负荷偏低,运行成本较高等问题。考虑将其改为单管环状掺水集油工艺,停运东18转油站,以降低运行维护成本。为降低投资,将充分依托东16转油站已建系统负荷。通过地面系统“关、停、并、转”优化改造,可达到减员增效、降低运行成本、提高系统负荷率的效果。
环状电加热;环状掺水;集油工艺;优化
东18站建于1997年,距已建东16转油站仅3km,由于当时集输系统设计参数较保守,东18井区采用独立建站的方式,集输系统应用单管环状电加热集油流程。目前东18站辖油井52口,单井产油量约0.74t/d,产液量约1.37t/d。
东18区块因其特殊的单管环状电加热集油工艺,与掺水流程相比,其地面设备多,日常维护工作量大,运行维护成本高。
因单管环状电加热集油工艺采用螺杆泵强制掺油集输,三合一组合装置仅处理东18区块油井产液,负荷率极低,仅为5.33%;外输泵负荷率仅为27.8%;外输加热炉负荷较高,为98.28%,由于其需为作业区办公楼、公寓楼提供采暖,实际产液外输负荷仅为12.93%。
东18区块目前面临的运行成本高、设备维护工作量大、地面系统负荷率低等问题,主要原因在于其采用单管环状电加热集油工艺。因此考虑将其改为单管环状掺水集油工艺,停运东18转油站,以降低运行维护成本。为降低投资,将充分依托东16转油站已建系统负荷。
(1)站外集油系统。停运东18转油站,掺水引自东16转油站,将东18井区3座集油阀组间改造为东16转油站所辖的集油阀组间。在确定井口回压≤1.5MPa、进站温度36℃的前提下,利用PIPEPHASE等工艺模拟计算软件进行计算,根据计算结果优化集输管道的管径,提高管道效率,降低工程投资。需新建东16站至东18站掺水、回油管道各3.2km,新建东18站至其2#、3#、4#集油阀组间回油管道3.26km,利旧原站间回油管线作为掺水管道,利旧原集油环管道。
(2)站内工艺。根据东16、东18井区2012~2020年投产安排及产油、产液量预测,东16站集油系统将在2015年达到最大负荷。经计算,2012~2020年东16站集输系统设备最大负荷率如下:三合一组合装置81.1%,掺水加热炉89.1%,外输加热炉82.15%,掺水泵118.3%,外输泵45.6%。经综合分析,2012年东16转油站新建Q= 80m3/h,H=250m的掺水泵1台,可以满足2012~2020年整个东16井区掺水量需求。
(3)工程量及投资。东18井区集油工艺优化主要工程量:改造东16、东18转油站,新建掺水泵1台;改造东18站2#、3#、4#集油阀组间;新建站间掺水回油管道9.66km。工程总投资为486万元。优化改造完成后,取消转油站1座(采暖系统保留),便于集中管理,减员增效;东16站集输系统负荷率提升;降低东18井区耗电量;节省螺杆泵、电加热器等设备的更新维护费用,年可节约资金295万元,投资回收期约1.65年。
(1)通过地面系统“关、停、并、转”优化改造,可达到减员增效、降低运行成本、提高系统负荷率的效果。
(2)优化改造过程中应充分依托已建系统,在提高系统负荷率的同时,可大大降低地面建设投资。放宽设计参数可大幅节省地面建设投资,降低生产运行费用。
(3)管理体制改革也为地面系统优化调整创造了一定的有利条件。
(4)因耗电占能耗比例因子较小,虽然电加热流程运行成本高,但综合能耗比掺水流程低。
(栏目主持 杨军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.017