抽油井井口憋压的处理

2014-03-08 23:27大庆油田采油六厂
油气田地面工程 2014年10期
关键词:回油产液洗井

大庆油田采油六厂

抽油井井口憋压的处理

金火庆大庆油田采油六厂

为确保抽油机井系统安全平稳运行,管线结堵措施最小化,先后开展对组合阀井口进行憋压处理。二次生产阀门堵塞是造成油压升高的原因。将现场清理干净后,装好生产阀门,倒好井口流程和计量间流程,进行启抽。启抽后对抽油机井地面管线进行冲洗,产液量由119t/d上升至138t/d,电流由75/50A下降60/55A,电机能耗由39kW下降至27kW。处理生产油井井口憋压,解决了生产中的安全隐患。

组合阀井口设备;抽油泵;工作效率;检泵周期

1 主要研究成果

为确保抽油机井系统安全平稳运行,管线结堵措施最小化,先后开展对组合阀井口进行憋压处理。组合阀井口是目前油田生产井不可缺少的设备,因阀组阀门的间隙小、互通性强、功能多,便于操作和更换。由于自身阀组通径影响,再加上聚区井内抽出的油杂质多、黏度大,液体举升到井口管线里流速慢,抽油机井管线不畅通造成井口憋压,影响电流的上升,造成耗电量增加,产液量下降。井口断杆、盘根跑油、皮带磨损、组合阀阀门不严、抽油机悬绳器支架抖动,这一系列事故的发生,使抽油机井各部件损坏增多。材料费增加、成本提高、电机能耗增加,员工管理油井难度加大。

1.1 油压及产液量对比

4—2715抽油机井近一阶段油压缓慢上升,从0.5MPa上升至3.0MPa,产液量由134t/d下降至119t/d,电流由52/47A上升至75/50A,对油压、产液量、电流进行核实对比。

经检查、分析判断,二次生产阀门可能出现闸板掉事故,先关闭计量间的生产阀门,再关闭井口250生产阀门,缓慢泄压,对二次生产阀门进行拆卸。拆卸后发现整个二次生产阀门几乎被胶皮盘根碎块堵死,二次生产阀门堵塞是造成油压升高的原因。将现场清理干净后,装好生产阀门,倒好井口流程和计量间流程,进行启抽。

1.2 启抽后的能耗对比

启抽后对抽油机井地面管线进行冲洗,产液量由119t/d上升至138t/d,电流由75/50A下降至60/55A,电机能耗由39kW下降至27kW。

2 影响抽油泵工作效率的因素

地面抽油机井做往复运动,通过光杆经过井下泵筒上下提捞完成举升,受地面井口和设备的影响大多数聚区高产井不能正常运行生产。影响产液量下降的主要因素是油压升高,管线阀门有结堵现象,造成抽油机井不平衡,经常烧皮带,各部位螺丝经常有拉断现象,时率保证不了,井底负荷重,抽油机井的往复运动使光杆上行受力拉断,影响产液量,井口设备憋刺跑油,也加大了员工管理难度;由于聚区产液黏度大、杂质多,受紧盘根盒影响,盘根碎块都沉淀在泵筒里,使泵固定凡尔不严,影响泵效和产液量;套管气高,影响单井出油量,管线阀门的结堵和堵塞直接影响带有脱卡器的泵脱泵,这些足以影响抽油泵的工作效率,降低产液量。

3 延长检泵周期

由于聚区生产井的黏度大,回油阻力大,电流升高快,回油速度减慢,造成耗电量增加。在冬季生产中,抽油机井的掺水管线都是由大站到计量间掺水,拌油到生产管线回到计量间。由于冬季生产都是冷输,站内加热炉不点火,掺水的温度比较低,单井的回油温度都在32℃左右。产液量高的井,回油快、温度高,产液量低的井,回油速度就比较慢,再加上各掺水井的水嘴都调控的比较小,掺水量少、油温度低、管线不畅通,冬季生产经常启高压泵憋井通管线。特别是聚驱的井黏度大、回油阻力增加,掺水温度低,电流上升的快,产液量有所下降。通过精心管理维护,对套管器高的井要定压释放,压力控制在0.4~0.8MPa之间,液面深度控制在300~500m左右,定期洗井冲蜡,冲洗地面管线1h,回油温度65℃;严重的井改入井底进行洗井替蜡3h,回油温度83℃,冲洗2h,回油温度92℃。查看洗井前后的电流和油压,落实洗井前后的产液量,合理地制定洗井周期,就能有效地控制好参数,延长单井使用寿命和检泵周期。

4 结论

综上所述,解决抽油机井井口憋压问题可节省费用11.25万元。

处理生产油井井口憋压问题,解决了生产当中不安全生产隐患,可节约材料成本,降低耗能,减轻了员工管理油井的工作量,使生产井平稳运行,能避免各类事故的发生。

(栏目主持 杨军)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.023

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