中国石化河南油田分公司采油二厂
新浅45区计量站降回压方案
杨坤超 俱云娟 孟凡乐 靳海涛 张涛中国石化河南油田分公司采油二厂
针对新庄油田新浅45区计量站降回压生产降压效果差、泵定子磨损快的现象,开展了降回压方案的优选研究。优选出多站联合降回压生产方案,即几个计量站利用1台降回压泵进行降回压生产。该方案实施后,新浅45区4个计量站的日均总液量提到了470t,保证了泵的正常运行,4个站的回压分别稳定在0.1、0.3、0.31、0.35MPa。该方案不但使降回压泵正常运行,避免了干磨,而且降回压效果较好。另外启泵台数由4台减少到1台,节约了电能消耗,取得了较好的经济效益。
计量站;泵定子磨损;多站联合降回压;节能;效益
新庄油田新浅45区9#、10#、11#、18#4个计量站均进行降回压生产,日均产液量分别为210、130、49、91m3,而4个计量站所配备的降回压泵排量均为20m3/h,理论每天排液量480m3。因此,计量站的产液不足以维持螺杆泵的正常运行,目前依靠调节回流闸门的方法维持降回压泵正常运行。在实际运行过程中,在岗职工不能时刻监控调节回流闸门,致使计量站回压降至0,降回压泵出现干磨现象;有时回压高至0.8MPa,无降回压效果。据统计,从2012年以来,这4个计量站由于定子磨损严重相继进行过更换。
针对上述出现的情况,开展了降回压方案的优选研究。研究主要从生产成本及设备稳定性方面开展,优选其降回压方案。
(1)单井来液进计量罐。通过倒计量间流程,将各单井来液进计量罐,同时使用降回压泵将计量罐内的油、水打走,输送至集油站。该方法理论上可行,但在试验时发现有两点不足:①降回压泵满负荷运转时会使计量罐的液位总体呈下降趋势,若在岗职工发现不及时将导致计量罐被抽空,从而使降回压泵定子磨损,严重时几分钟内就可使定子磨坏;②降回压生产过程中,由于计量站产液的波动,降回压泵回流阀门调节不当而导致计量罐内液位总体呈上升趋势,若在岗职工发现不及时将导致计量罐冒罐,进而造成污染事故。
(2)计量罐安装液位控制器。在单井来液进计量罐降回压方法的基础上,通过在计量罐的浮标尺上安装自制的液位控制器。该液位控制器由支架、行程开关、浮标钢块组成。其工作原理是:当罐内液位达到设定高位后,浮标钢块下滑,钢块重量压在高液位行程开关手柄上,将降回压泵启动运转,当泵将罐内液位打至低液位时,钢块上端面顶住低液位手柄,将泵停止;随着罐内液位变化,螺杆泵也随着启动、停止,保证了降回压生产,从而解决了单井来液进计量罐方案中所存在的问题。该方法在18#计量站试验,试验结果显示,使用液位控制器操作方便且成本低。但在实际运行一段时间后发现,浮标钢块上、下移动时会出现卡死情况,这就意味着液位控制器发挥不了作用,高液位时泵不能自行启动造成冒罐,低液位时泵不能自行停止导致定子磨损。
(3)加装变频柜及压力变送器。在计量站汇管上安装压力变送器、降回压泵上安装变频柜。压力变送器通过侦测汇管回压向变频柜传送信号,变频柜通过此信号自动调整频率从而调整降回压泵的排量。此种方法操作简单,但投资较高,在现有条件下还无法全部实行。
(4)多站联合降回压。对新浅45区工艺管网研究后发现,4个计量站外输管线呈“串糖葫芦”状,10#、11#、18#计量站外输干线在9#站院内汇合。因此决定在9#计量站内对4个计量站的外输汇管进行流程改造,将10#、11#、18#站外输干线与9#站降回压泵进口连接,通过9#站降回压泵对9#、10#、11#、18#站进行降回压生产。该方案经现场试验已证明可解决新浅45区降回压效果差的问题。多站联合降回压方案在目前条件下实施后,4个计量站的日均总液量提到了470t,保证了泵的正常运行,跟踪观察3周后4个站的回压分别稳定在0.1、0.3、0.31、0.35MPa。该方案不但使降回压泵正常运行避免干磨,而且降回压效果较好,另外启泵台数由4台减少到1台,节约了电能消耗,取得了较好的经济效益。
(栏目主持 张秀丽)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.035