魏荆辉 张恒伟 叶正勇 李军强 王丽萍 肖 真 龚茂娣
中原油田普光分公司
高含硫天然气净化装置用能优化
魏荆辉 张恒伟 叶正勇 李军强 王丽萍 肖 真 龚茂娣
中原油田普光分公司
针对含硫天然气净化装置用能瓶颈提出以下优化方案:原料气负荷的优化、MDEA溶液循环量的优化、胺液再生重沸器低压蒸汽用量优化、尾气焚烧系统能耗优化和空冷器变频改造。节能措施不仅可采用先进的节能设备或工艺,还可以运用更深层次的技术对过程能量进行系统优化,从整体考虑提高企业的总体用能水平。
天然气净化;高含硫;用能分析;优化
中原油田普光天然气净化厂耗能工质主要包括天然气、电、新鲜水;循环水、除盐水、除氧水、中压蒸汽、低压蒸汽;克劳斯炉、加氢炉、尾气焚烧炉、锅炉;电驱及透平驱动泵,其中包括蒸汽透平、液力透平、压缩机鼓风机。
由普光天然气净化厂的工艺和用能特点可知,目前的节能措施不仅可采用先进的节能设备或工艺,还可以运用更深层次的技术对过程能量进行系统优化,从整体考虑提高企业的总体用能水平。
净化装置的用能瓶颈包括:①产品天然气质量过剩;②气液比过大,胺液循环量过剩;③MDEA溶液再生系统有效蒸汽量低;④尾气焚烧系统能耗过高;⑤蒸汽管网损失严重。针对含硫天然气净化装置用能瓶颈提出以下优化方案:
(1)原料气负荷的优化。原料气处理气量接近125 km3/h时能耗值较低,在128 km3/h时装置的单位综合能耗最低。初步估算,在原料气处理气量达到125 km3/h时,净化装置单位综合能耗可降低约960×10-4MJ/m3。
(2)MDEA溶液循环量的优化。在满足产品气和尾气气质的情况下,降低MDEA溶液循环量可使能耗有所降低。通过调整MDEA溶液循环量可降低机泵电耗5%,降低胺液再生蒸汽用量5%。
(3)胺液再生重沸器低压蒸汽用量优化。在脱硫单元净化气气质满足要求,且贫胺液化验质量达标的前提下,通过优化低胺液再生重沸器低压蒸汽用量,可降低胺液再生低压蒸汽用量6%。
(4)尾气焚烧系统能耗优化。若尾气焚烧炉的炉膛温度由650℃(设计值)降低至638℃时,则可节约燃料气160m3/h。
(5)蒸汽管网节能潜力较大。目前净化厂的蒸汽管网存在很严重的管网损失,中压蒸汽平均损失率为10.64%,低压蒸汽平均损失率为34.04%。针对蒸汽的管网损失,采取的措施主要包括:①减少蒸汽放空;②改进中压疏水阀的结构,提升感温元件材质及密封等级,以提高疏水阀性能;③加强对蒸汽系统、保温系统的巡检和保养,以降低蒸汽的损失。
(6)空冷器变频改造,节约电量消耗。实现空冷器电机的连续无级调速,达到软启效果。通过减少无功损耗,提高设备的有功功率,减少风机的电耗。由于使用变频器,风机电机的运行频率为20~47 Hz,转速低、转矩小,提高了设备的安全系数,有利于机组的长期安全运行。
(1)联合装置用能系统存在优化节能潜力:净化装置产品天然气质量过剩;联合装置脱硫单元闪蒸气量偏大;联合装置外供中压蒸汽量偏低;装置运行负荷率较低。
(2)联合装置的用能特点:工艺总用能中由转换环节而来的能量并不大,回收循环能和反应供入能较大;能量转换环节大部分能量供入能量利用环节,转换输出能较小。
(3)净化厂蒸汽格局:以装置产中压汽外供、公用工程输出低压蒸汽为主,净化装置的硫磺单元是全厂中压蒸汽的生产大户。
(栏目主持樊韶华)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.069