代春艳,孙占学,王学刚,陈功新,陈剑朝
(东华理工大学,江西 抚州344000)
据统计,我国2011年开采铀矿石共计229.7 Mt,仅占全世界总量的0.68%,60%的铀矿石U3 O8所占比例为0.1%~0.3%,铀品位较低,浸出率不高,达不到良好的经济效益[1-4]。如何有效提高铀浸出率,成为近几年来铀矿业研究重点。微生物浸铀具有成本低、投资少、流程短、环境友好等优点,能从低品位铀矿石中有效回收铀资源,许多室内试验以及野外生产均取得了一定成果[5-9]。
我国铀矿床可划分为火山岩型、花岗岩型、碳硅泥岩型和砂岩型四类,已探明的矿床中火山岩型占重要地位[10],其中部分矿石含有较多碱性矿物,它们主要是磷酸盐和碳酸盐,适于用碳酸钠等试剂进行碱法浸出,但因其动力过程较为缓慢,浸出率较低,所以改用酸法浸出。然而随着矿石品位的降低,单纯的化学浸出不能满足日益增长的铀资源需求,并且碱性矿石耗酸量大、浸出周期长、浸出过程易产生板结,因而选择在室内进行微生物柱浸试验,初步探究其试验周期、耗酸情况和浸出效果,以达到为碱性铀矿的开采提供科学依据、为实现工业堆浸生产提供工艺参数的目的。因此,对碱性铀矿进行微生物浸出研究具有重要意义。
试验矿样为某火山岩型铀矿床的碱性铀矿石,矿样筛分粒径分为6级,分别为>5mm、2.5~5 mm、1.25~2.5mm、0.63~1.25mm、0.3~0.63 mm、0.15~0.3mm、0.08~0.15mm,装柱矿石总 质量为42.4kg,原矿品位为0.188%。
表1 碱性铀矿石化学分析结果Table 1 Chemical analysisresult of alkaline uranium ore
从表1可以看出,一方面,矿石中所含Fe2O3和FeO可为细菌的生长繁殖提供能量,对微生物浸矿有利。另一方面,该碱性矿中Fe2O3、CaO、P2O5质量分数较高,表现为铀矿石中赤铁矿化、方解石化、磷灰石化现象,而磷灰石、方解石都是强耗酸矿物,会加大浸出过程中硫酸的消耗量。矿石中高含量的CaO使得高酸浸出时易产生石膏板结包裹住矿石,削弱细菌作用,减缓难溶四价铀化合物向易溶六价铀化合物的转化过程[11]。
细菌采用从该矿山酸性矿坑水中富集、驯化的氧化亚铁硫杆菌(A.ferrooxidans)与氧化硫硫杆菌(A.thiooxidans)合并培养的混合菌,培养基为尾液(经过吸附柱吸附过的浸出液),pH控制在适合细菌生长的1.80左右,菌液总铁控制在3~5g/L左右,置于水浴锅中30℃培养,每24h可氧化2~5g/L硫酸亚铁。
试验所需柱浸装置主要有浸出系统、生物接触氧化槽系统、喷淋系统、分析测试系统。浸出系统为两根内径150mm、高2 000mm的有机玻璃柱。生物接触氧化槽系统采用5L小型氧化槽充气培养。喷淋系统由一台恒流蠕动泵连接一个喷淋高位槽组成,采用体积法进行进出液流量计量。分析测试系统采用990型pH计测量每天分析溶浸液和浸出液的pH、Eh,采用 EDTA 法测量Fe3+、Fe2+,亚钛还原钒酸铵滴定法测U6+,统计调节溶浸液加入的硫酸量。
试验将浸出所用柱编号为Z1和Z2,其中Z1为对照柱,试验阶段包括酸化阶段、菌浸阶段和尾液浸出阶段。酸化阶段采用40g/L硫酸进行初始酸化,往后根据浸出液情况逐步降低加酸量,酸化介质均为尾液,酸化阶段喷淋量为10%,喷淋时间为24h;菌浸阶段以及尾液喷淋阶段喷淋量均为5%,喷淋时间均为12h。
试验共进行170d,其中酸化37d,菌浸23d,尾液浸出110d,翻柱3d。试验过程
Z1和Z2浸出液pH、Eh情况、试验耗酸率、液计铀浸出率等的具体情况如下所示。
Z1和Z2浸出液pH、Eh值变化情况见图1。
图1 浸出液pH、Eh变化图Fig.1 Variation of pH and Ehof leaching liquid
由图1可以看出,酸化阶段过后,浸出液pH值基本维持在2左右,根据反应方程FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O =15FeSO4+8H2SO4[12]可知,细菌在代谢过程中会产生硫酸,在一定程度上节约试验总酸耗。浸出液Eh值从菌浸阶段开始在550~650mV波动,当菌液Eh值大于500mV时说明体系内二价铁氧化速率达到要求,通过图形可以判定菌在柱子中的活性很好,满足微生物浸铀要求。从试验第158d开始,Eh值逐渐降低至400mV,原因是在这期间停喷数日导致菌活性降低,浸出作用减弱。
Z1和Z2耗酸率与液计铀浸出率见图2。
图2 耗酸率、液计铀浸出率变化图Fig.2 Acid consumption and liquid meter leaching rate of uranium ore
由图2可以看出,因为Z1和Z2进液条件基本相同,所以耗酸率情况几乎一致。耗酸率主要集中在酸化阶段(6.8%),菌浸阶段和尾液浸出阶段总耗酸(Z1为2.3%,Z2为2.34%),进一步说明采用微生物浸出可以降低酸耗。截至试验结束,液计铀浸出率Z1为73.86%,Z2为76.75%,Z2比Z1高出2.89%,结合图1可知,从喷菌开始到尾液浸出结束,Z2浸出液氧化还原电位普遍高于Z1,说明菌在Z2中的生长情况优于Z1,因而Z2浸出率较高。
Z1和Z2浸出液所含铀浓度变化见图3。
由图3可知,0~27d的酸化阶段和27~60d的菌浸阶段都会出现波峰,60~170d的尾液浸出阶段出铀浓度逐渐降低。当出铀浓度降到20mg,停止喷淋,试验结束。Z1出铀最大值(604.03mg/L)出现在酸化阶段,Z2出铀最大值(658.91mg/L)出现在菌浸阶段,其中个别异常点可能是由分析误差造成。整个试验过程共进行了三次翻柱,分别在第26、78、150d,结合图2、3,翻柱过后,出铀量显著增加,会出现新的波峰,液计铀浸出率曲线增幅变大,第一次翻柱最为明显,第二、三次翻柱也能提高浸出率,但作用逐渐减弱。
图3 浸出液铀浓度变化图Fig.3 Uranium concentration of leaching liquid
图4清晰地表明试验过程三次翻柱情况:第一次矿石板结严重,呈20~30cm高的柱状,不易击碎;第二次板结情况有所缓解,结块厚度为5~10 cm;第三次翻柱矿石干燥稀松,板结现象消失。随着矿石的翻搅、拌匀,不断增大溶浸液与喷淋不完全矿石的接触概率,使得浸出更加充分。由此可知,翻柱可以保持浸出柱内铀矿石的均匀性、良好的渗透性,为细菌的生长和铀的浸出创造有利的条件,最终提高铀的浸出率,缩短浸出周期。
图4 三次翻柱情况对比图Fig.4 Comparison of three column turnings
1)碱性铀矿石中磷酸盐、碳酸盐含量高,耗酸大,试 验 过 程 总 耗 酸 4 122.1kg,耗 酸 率 达 到9.14%。生产中可以采用除碳酸钙预处理等手段减少硫酸使用量,降低生产成本。
2)细菌在柱中代谢活跃,生产状况良好,通过连续喷淋菌液能有效节约酸耗,提高液计铀浸出率,试验证明微生物浸出在碱性矿石中的应用是可行的。
3)浸出过程翻柱不仅能消除板结现象,而且在一定程度上能提高液计铀浸出率,考虑翻柱的经济成本,每个阶段翻柱1次为宜。
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