ø25mm实心柱塞抽油泵结构改进

2014-01-12 06:24石海霞崔文昊
石油矿场机械 2014年2期
关键词:油器油阀抽油泵

梁 毅,石海霞,3,樊 松,赵 春,魏 韦,崔文昊

(1.长庆油田分公司 油气工艺研究院;西安710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程试验室,西安710021;3.西安石油大学 石油工程学院,西安710065) ①

长庆油田已开发和将要开发的油田主要是低渗透和超低渗透油藏,单井日产量低。全油田日产液低于2m3的油井约占总井数的1/3,泵效仅为11.8%,系统效率10.6%。使用现有标准系列中最小直径ø28mm抽油泵[1]仍不能达到油井供排协调,主要原因是泵径偏大。如果把常用管式泵改为ø25mm抽油泵,会出现过流面积小、油流阻力大、出油阀罩壁厚更薄、阀球直径更小等问题,使抽油泵的可靠性变差。

针对以上问题,2011年长庆油田创新采用实心柱塞和双流通道结构的设计思路,研制出ø25mm实心柱塞抽油泵,并开展了2口井先导性试验,泵效提高了18.5%。在2012年扩大应用ø25mm实心柱塞抽油泵,满足了低产井需求。通过现场跟踪分析,还存在进油阀组堵死、双通流道螺纹漏失、泄油器打开等问题,严重影响了ø25mm实心柱塞抽油泵的推广应用。为此,本文结合现场实际,进行故障原因分析,并对其结构进行了改进。

1 原因分析

1.1 阀组堵死

实心柱塞泵由于受结构设计限制,导致井液中杂质沉积至进油阀组,进油阀组被沉积硬质蜡、絮状垢等杂质堵死,不能出液。如图1~2所示,固定阀及游动阀被堵死。

图1 进油阀堵死

图2 出油阀堵死

1.2 油管卡钻

上提管柱时,泄油式液压油管锚销钉没有剪断,锚定未解除,卡瓦磨平及卡瓦磨碎,油管卡钻,当上提负荷增大时,油管出现脱扣,井下油管落入人工井底,导致油管发生不同程度的弯曲变形,如图3所示。

图3 现场油管弯曲变形情况

1.3 泄油器打开

长庆油田的定向井占总井数的95%,由于井斜角度大,发现柱塞底部有撞击痕迹且发现泄油器已经打开,柱塞出泵筒撞击滑套,导致泄油器被打开。

2 改进措施

实心柱塞泵由于受结构限制,加之油井产液量低、液体流速低、流体变向等影响,井液中杂质沉降到进出油通道中,堵塞进出油通道或者堵塞游动阀组或进油阀组,使阀组坐封不严,导致漏失[2-5]。结合现场试验存在的问题,对结构进行了改进,阻挡杂物落入泵筒与外管环空之间,增大过流面积。配套新型泄油器。

2.1 阀座总成

针对进油阀组堵塞,对阀座总成进行改进,将固定阀体与阀罩的2个分离零部件改为一体结构,增加过流面积,并增加了阀罩内部空间,对防止异物堵塞阀座起到一定的作用。改进前和改进后的阀座总成结构如图4~5。

图4 改进前阀座总成

图5 改进后阀座总成

2.2 固定阀罩

对传统式固定阀罩结构(如图6)进行改进,将传统的阀罩改成梅花型,增大油流通道(如图7),同时对支承座内表面做光滑处理。

图6 传统式固定阀罩

图7 改进后固定阀罩

2.3 扶正体

改变现有扶正体的形状(如图8),防止杂物由4个扶正抓之间落入泵筒与环空之间,改进后的扶正体如图9,杂物不会落入环空之间,会引导杂物落在柱塞上部,上下冲程的过程中,柱塞也会带动落物运动,防止沉积而堵塞出油通道。改进前的油流面积为912mm2,改进之后的油流面积为1 146mm2。

图8 改进前的扶正体

图9 改进后的扶正体

2.4 双通接头

双通接头进液孔原来为6个小孔(如图10),将原来的圆孔设计改为月牙形的结构(如图11),过流面积由原来357.96mm2增大为514.36mm2,增大过流面的同时也能有效地防止大直径杂质堵塞通道。

图10 双通接头进液孔改进前

图11 双通接头进液孔改进后

2.5 滑套泄油器

ø25mm抽油泵采用的是实心柱塞结构,且泵筒与外管之间为油流通道,当安装普通的销钉泄油器时需要打通2道油流通道,所以不能在泵筒的下部安装普通的销钉泄油器。配套的锚定泄油器因为结垢造成卡瓦不能收回,出现卡死油管的现象。因此,设计出了一种安装在泵筒上方的撞击式的滑套泄油器。

2.5.1 结构

滑套泄油器安装在泵筒上方,首先应考虑在下放抽油杆柱时,如何避免柱塞撞击滑套,造成泄油;在起管柱时,如何避免卡钻。由于在下泵时,即使柱塞是贴着油管内壁下井的,在前端也会产生2.9mm的空间,滑套的前端壁厚只有2mm,这样即使柱塞贴着油管壁下井,当遇到滑套时,滑套内孔有较长的20°倒角,此时会起到一个导向的作用,引导柱塞进入泵筒,而不会带动滑套,破坏泄油器,其结构如图12。

图12 滑套泄油器结构

2.5.2 滑套泄油器的密封试验

为检验滑套泄油器密封性能,用600型试压机对泄油器密封性能进行试验。

表1 滑套泄油器的密封试验

2.5.3 滑套改进

本泄油器是采用投杆撞击密封滑套,剪断铜剪钉,密封滑套下移,露出泄油孔泄油,达到泄油目的。针对现场泄油器存在的问题,为了避免井斜大的井和在上下冲程时减少柱塞与滑套的碰撞几率,对泄油器滑套进行改进,改大滑套锥度,由原来倒角面3 mm改为1mm,如图13。

图13 改进后滑套

3 现场应用

改进后的ø25mm实心柱塞抽油泵在长庆油田共应用150口井,截至2013-07底,全部生产正常,平均生产时间283d,较改进前延长了132d,其中最长的生产时间达382d,有效延长了检泵周期。

4 结论

1) 为了满足长庆油田低产油井的生产需要,研制了ø25mm实心柱塞抽油泵。根据现场应用中出现的问题,对该抽油泵的阀座总成、固定阀罩、扶正体双通接头进行了结构改进,并配套了新型滑套泄油器。

2) 针对ø25mm抽油泵的实心柱塞结构,设计出了一种安装在泵筒上方的撞击式的新型滑套泄油器,并通过优化改进滑套结构,满足现场使用要求。

3) 现场应用表明,改进后的ø25mm实心柱塞抽油泵可以解决进油阀组堵死、油管卡钻、泄油器打开等问题,延长检泵周期,满足低产井生产需求。

[1] 苑慧莹,李 川,王百战,等.ø28mm整筒抽油泵的研制与应用[J].石油矿场机械,2011,40(8):42-45.

[2] 张延水,宋念友.抽油泵游动阀改进设计[J].石油矿场机械,2009,38(10):57-59.

[3] 吕亿明,曾亚勤,张军,等.防气分采抽油泵研制与应用[J].石油矿场机械,2012,41(9):72-75.

[4] 李春红.抽油泵阀罩的应力计算及失效分析[J].石油矿场机械,2011,40(8):39-42.

[5] 张宏录.低漏失增效抽油泵研制及应用[J].石油矿场机械,2012,41(1):79-82.

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