赵 亮,曾廷付,余永增,谢新会,刘荣刚
(1.兰州石化公司设备维修公司,甘肃 兰州 730060;2.兰州石化公司炼油厂,甘肃 兰州 730060)
某炼油厂重整加氢装置4M50—186/2.4—8.2—82/7.2—20—BX型压缩机是双列双作用卧式活塞压缩机。该机自1999年安装投运以来,状况一直良好。但在2005年年底,机组因振动超标而报警,停车检修时发现曲轴一段北缸的曲柄销磨损严重,连杆大头瓦与曲柄销之间的配合间隙严重超标。对曲轴曲柄销处采用激光熔覆技术修复后,回装开机,运转状况良好。直至2007年3月,机组再次因振动超标报警,拆检发现所修复的曲柄销出现裂纹,进行同样修复处理后,机组于2010年5月发生类似故障,严重影响装置平稳生产;因此需对曲柄销裂纹产生的原因进行深入剖析,并提出改进措施。
故障发生前机组机体振动剧烈,原因可能有:(1)地脚螺栓松动,机组对中偏差过大;(2)主轴轴瓦烧瓦、磨损严重、脱壳;(3)连杆小头轴瓦烧瓦、脱壳;(4)十字头配合间隙过小,滑道巴氏合金烧损;(5)十字头配合间隙过大,连杆瓦大头瓦间隙过大等。
对以上振动的因素进行排查,均未发现问题。据此,判断曲柄销裂纹和大头瓦损坏是造成机组振动的根本原因,应对曲柄销裂纹故障进行分析。
曲柄销裂纹故障频发,需对曲柄销运行过程中的受力情况进行核算,判断其有无应力集中区。此外,对磨损后的曲柄销表面进行过修复处理,修复后的曲柄销表面有无缺陷是裂纹产生与否的直接原因。
1.曲柄销受力分析
曲柄销连杆机构的受力分析如图1所示。往复式压缩机工作时,活塞组件在汽缸内作往复运动压缩气体,活塞组件受气体力、摩擦力和往复惯性力作用。十字头上作用着综合活塞力PS,PS也为连杆力PL在活塞运动方向上的一个分力(PS=PL·cosβ),连杆力PL通过连杆作用在曲柄销上。在曲柄销上连杆力PL又分解为曲柄销垂直的切向力T'和沿曲柄半径方向的径向力R。连杆大头瓦和曲柄销相互作用力的径向分力产生的旋转摩擦力fr,视为作用在曲柄销处的切向力,即曲柄销上还作用着fr形成的切向力T"。曲柄销处的总切向力为两切向力的总和。
随着曲柄和连杆之间夹角的变化,曲柄销受力大小和方向在不断变化,为交变载荷。此外,压缩机频繁启、停机,曲柄销也受到启动冲击。
在压缩机运行工况下进行复合性热力计算和动力计算得知,压缩机的两级压力比匹配合理,活塞力相差不大,未发现一级活塞力超常,动力平衡性能良好。
2.曲柄销在修复过程中产生的缺陷
曲柄销于2005年年底因磨损严重,利用激光熔覆技术对其进行过修复。经表面着色探伤,没有问题,但熔覆层深处可能存在质量问题。原因在于:
(1)K202/A曲轴所用的材料是35CrMo,而目前激光熔覆所用的合金粉末多采用镍基、铁基及钴基自熔合金粉末。热膨胀系数的差异及各方面性能不匹配都能导致修复缺陷。
(2)激光熔覆时能量参数设定有偏差,能量密度不足以熔透预涂层,熔化部分与未熔化部分产生开裂,修复层可能存在细小的裂纹。
(3)熔覆时能量密度恰好可把预涂层熔化,由于基层界面未熔化,得不到冶金结合,并且涂层界面附近的气孔等缺陷没有得到充分熔合,导致熔覆层强度降低。
基于此,2010年5月故障再次发生后,对曲柄销继续进行修复,将修复后的熔覆层先后进行磁粉探伤和X射线无损探伤,发现少量微裂纹存在。对熔覆层进行硬度检测时,也出现硬度不均匀现象。
3.故障分析
微裂纹的产生与激光熔覆处理后材料内部存在较大的残余应力有关。如果基材与熔覆材料二者的膨胀系数、热导率等差别较大,在高能激光束的作用下,很容易导致热应力产生。此外,熔覆层的熔化和凝固过程,交界面处基材的固态相变等发生体积变化后均会产生组织应力。这两部分综合应力结果表现为拉应力状态时,容易在气孔、夹杂物尖端形成应力集中,导致微裂纹的产生。
由于修复层的厚度有限,当曲柄销熔覆层的强度降低时,导致熔覆层的承载能力受到严重削弱,曲柄销在修复时产生的内部缺陷使其局部应力过高,在交变载荷和冲击载荷的共同作用下,这些应力高的部位就会出现细小裂纹。伴随裂纹的产生,会引起更高的应力集中。随着载荷的波动,这些裂纹在微观上一开一合,沿一定截面扩展,产生疲劳破坏。裂纹扩展到曲柄销表面中间位置时,使曲柄销和连杆大头瓦间不能形成连续的油膜;从而失去了油膜的减振和润滑降温效果,产生巨大的冲击载荷。同时,曲柄销和连杆大头瓦之间的干摩擦产生大量的热量,引起大头瓦表面温度过高,使连杆大头瓦表面的巴氏合金烧损,导致振动值升高至报警值。
曲柄销裂纹一旦产生,较强烈的轴系扭振将使连杆大头瓦绕曲柄销产生较大幅度的振动。一方面,导致连杆大头瓦与曲柄销之间油膜压力的变化幅度增大,在轴瓦表面产生较大的附加冲击力,使轴瓦表面在较短的运行时间内产生裂纹,并以较快的速度沿着最大切应力方向由表面向内部扩展;另一方面,连杆大头瓦与曲柄销之间的油膜容易破裂,使轴瓦表面产生咬粘,且由此造成的裂痕会成为新的裂纹源,并在轴瓦运行的过程中不断扩展。这些裂纹不断向下扩展到达轴承合金与钢的结合面后,继续沿着结合线扩展。当它们彼此相遇产生裂纹的再结合时,就会形成轴承合金的小块剥落。许多小块剥落的组合导致了轴瓦表面的大块剥落。未被润滑油带走的剥落物将成为异物而起磨粒磨损作用,并使轴承间隙不断变化,造成润滑油泄漏,从而破坏稳定的润滑油膜,进一步促使轴承产生咬粘,造成连杆大头瓦快速疲劳失效,导致振动迅速增加,最后达到机组的报警值。
可见,曲柄销熔覆层承载能力降低、裂纹产生而导致润滑油膜破坏是曲柄销龟裂、大头瓦合金层脱落、振动加剧的根本原因。
如前所述,对修复后熔覆层先后进行磁粉探伤和X射线无损探伤,发现少量微裂纹存在。需对熔覆工艺、参数、熔覆层进行调整。
(1)因镍基合金粉末含大量B、Si、C等元素,随着高硬度硼化物、碳化物含量的增加,熔覆层的塑性下降,脆性增大,裂纹倾向也增大。据此,采用预热和焊后热处理,可使熔覆层内的应力松弛,防止基材的热影响区发生马氏体镶边,从而有效减少或消除裂纹。
(2)熔覆层稀释率随激光功率的增大而增大,功率密度较低时,基体熔深小,熔层与基体间的元素扩散大大降低,稀释率减小,可得到细密的熔覆层组织。功率和扫描速度一定时,同种合金粉末熔覆的裂纹率随熔覆层厚度的增加而增加,需选择较薄的熔覆层。而送粉量和激光功率一定时,随扫描速度的增加,熔覆层裂纹也增加;因此,尽可能采用较慢的扫描速度。改进前后熔覆工艺参数见表1。为进一步改善熔覆层的表面质量,在正式熔覆前进行小功率预热扫描,经试验得知较佳的预热扫描参数为:功率800W,扫描速度300mm/min。经预热的涂层在熔覆后的表面质量明显优于未经预热的涂层,并可减少熔覆后的磨削加工量。
表1 改进前后激光熔覆的工艺参数
(3)在不影响熔覆合金性能的条件下加入稀土氧化物,得到组织细密的熔覆层,从而减少在运转过程中曲柄销裂纹产生及扩展的倾向。
对执行此改进工艺所修复的曲柄销进行金相组织检测,对熔覆层进行显微硬度分析,发现熔覆层与基体界面都达到了冶金结合的效果,未发现熔覆层有微裂纹、气孔、夹杂等缺陷。曲轴回装后使用到目前,运转情况良好。
加工制造或修复受交变载荷的零件时,其内部缺陷会引起应力集中,成为疲劳破坏的隐患。需通过大量试验改进激光头熔覆技术修复工艺和参数。滑动轴承的配合间隙和温度都会对润滑油膜刚度有影响,润滑油膜失效则失去冷却和缓冲减振作用,导致曲柄销裂纹扩展并磨损失效。
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