黄启望,陈 斌,宋之聪
(中国石油化工股份有限公司广州分公司,广东省广州市 510726)
国内一次性餐具年消费量达上亿只,发泡聚苯乙烯由于卫生安全及环保问题一度被禁止使用。PP 由于其良好的卫生安全性、耐热性并容易回收,故毫无疑问地成为最安全、环保的一次性餐具专用材料。目前国内用于一次性快餐盒生产的快速薄壁注塑级 PP 树脂缺口很大,大部分都是采用进口料。中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)广州分公司开发的高流动性快速薄壁注塑级 PP 树脂一方面可以完善中国石化此类专用树脂的供给布局,抢占市场先机;另一方面有助于中国石化广州分公司全面掌握高流动性 PP 的生产技术和完善 PP 树脂产品链,为企业创造更多的效益;此外还可为华南地区的广大用户在原料方面多提供一个选择,降低采购成本和物流费用,为客户创造价值。
对注塑树脂来说,一是熔体必须有足够的流动性,能够充满模腔;二是树脂收缩率的变化应在模具设计范围[1]。加工流动性能是一次性快餐盒专用树脂的重要指标,流动性能好的树脂可以在较低的温度和注塑压力下加工,而流动性不好的则需提供较高的加工温度和注塑压力,有时还会出现制品边缘注不满的缺陷。尽管熔体流动速率(MFR)可以用来粗略评价树脂的加工流动性,但普通 PP 的 MFR 是在 230 ℃,2.16 kg 条件下用2.095 mm 内径口模测定的,该条件与薄壁注塑专用树脂的实际使用条件差异较大。考虑到实际制品的壁厚多在 0.5 mm 以下且熔体在模具内流动的剪切应力远高于 MFR 测定时在口模内的剪切应力,通过测定 230 ℃,1.180 mm 内径口模条件下不同负荷的 MFR 来表征专用树脂的加工流动性,这与实际加工条件更接近,也更合理。
根据 PP 产品的用途,结合一次性快餐盒的特点,制定出一次性快餐盒专用树脂 S980 的产品性能指标(见表 1)。
表 1 S980 产品性能指标Tab.1 Specification of grade S980
中国石化广州分公司在 PP Ⅱ装置上采用一液一气两釜的本体法工艺技术,以钛系为催化剂,并将装置生产能力在原基础上扩大改造为70 kt/a,只生产 PP 均聚物。2005 年,该公司在 PPⅡ装置上以聚合生产 CF501(MFR 为 3.50~5.00 g/10 min)粉料为基础,采用在装置造粒工段添加降解剂(液体过氧化物)的方法,降低树脂的重均分子量、提高树脂 MFR,批量生产了 MFR 为(25.00±2.00)g/10 min 的纤维料 CS820 产品,为生产更高的 MFR 产品积累了技术和操作经验。
2011 年 9 月,在 PP Ⅱ装置上首次进行 S980(未添加成核剂)的试生产。11:00 从生产 MFR为 38.00~42.00 g/10 min 的 S960 牌号向 S980 切换,造粒机生产负荷为 9.2 t/h,切刀转速从 67% 提高到 69%,粒料冷却水设定值从 55 ℃ 下调至 53℃。缓慢提高降解剂泵的冲程,观察筛网后的压力和齿轮泵转速的变化,当压力从 4.5 MPa 下降至4.1 MPa 时采样分析粒料的 MFR,此时粒料继续进过渡仓;10 min 后产品 MFR 达到 50.00 g/10 min,切换料仓,开始转产 S980。本次牌号切换过程用了 20 min,11:40 转回生产 S960。共生产 S980 产品 6 t,送客户试用,同时做性能测试及评价。
首次生产 S980 产品过程中,主要存在的问题集中在造粒阶段,表现为:碎屑的产生量比生产S960 时增加约 20%,粒料带尾、黏料和微小颗粒增多,切刀的磨损速度偏快,齿轮泵转速出现大幅波动,树脂 MFR 波动大等。收集客户试用后的反馈意见:制品质感偏软,刚性不够,透明度稍差,直接注塑薄壁饭盒时熔体温度高 12 ℃ 左右,注塑压力也较高,注塑成型周期约 4 s,制品容易变形。
针对生产过程中出现的问题,提出了造粒机操作条件优化方案:将颗粒冷却水的温度从52 ℃ 降至 50 ℃,切刀转速从 900 r/min 升至 960 r/min,同时做好月度保养工作,根据切刀磨损情况进行更换,降低槽隙设定值,使模板加热蒸汽压力从 1.7~1.8 MPa 下降至 1.3~1.5 MPa。造粒控制参数优化数据见表 2。
2011 年 10 月,按照造粒机操作条件优化方案进行了 S980 的第二次试生产,本次共生产S980 约 15 t。由于此次加入了成核剂,粒料带尾现象明显减少,颗粒外观显著改善。产品经汕头伟达实业有限公司试用表明,制品的刚性及透明性都有所提高,刚韧平衡性较好,基本满足一次性快餐盒的生产要求。
客户反馈意见提到制品容易变形,一次性快餐盒专用树脂需要改进的地方是提高产品刚性,改善流动性,缩短制品成型周期。为此采取添加微量成核剂的方法提高刚性。
PP 成核剂主要分为 α 成核剂和 β 成核剂,其中 α 成核剂的作用是提高 PP 材料的刚性和制品的透明性,本实验的成核剂筛选综合考虑成本及效果,尽可能筛选出性价比最佳的配方。试验中采用装置试生产的 MFR 为 48.00 g/10 min 的颗粒料为基料,成核剂的筛选结果见表 3。
表 3 成核剂筛选结果Tab.3 Selection of the nucleating agents
从表 3 可以看出:配方 3 具有较高的抗冲击性能和结晶温度,可保证制品的韧性和较短的加工成型周期;而且成核剂用量最少,成本最低,尽管弯曲性能稍差,但总体性价比最佳,可作为生产配方。
2012 年上半年,一次性快餐盒专用 S980 树脂进入稳定生产,部分批次产品分析结果见表 4。添加成核剂后的 S980 基本符合指标要求,质量稳定。
表 4 S980 产品质量Tab.4 Product quality of grade S980
2012 年 10 月收到客户反馈的意见:一次性快餐盒专用树脂 S980 流动性稍差,注塑温度需提高 20 ℃ 左右,成型周期也相对较长;因加工温度提高,所以制品出现轻微发黄现象。
一次性快餐盒专用树脂 S980 流动性稍差的原因是由于采用可控流变工艺,使树脂在降解过程中相对分子质量分布变窄,所以对树脂的加工流动性产生不利影响。改善 S980 加工流动性能的方法:一是整体提升粉末树脂的 MFR,降低基础树脂的降解程度,从而改善 S980 的相对分子质量分布;二是将产品(粒料树脂)的 MFR 进一步提高至 53.00~56.00 g/10 min。
2013 年 1 月生产 S980 时,对第一反应釜和第二反应釜粉末树脂的 MFR 进行调整,以此适应产品流动性的改变,造粒产品的 MFR 控制在51.00~56.00 g/10 min。将调整后生产的产品送指定客户试用。调整前后 S980 流动性评价见表 5。
表 5 MFR 调整前后分析结果Tab.5 MFR analysis results before and after adjustment
过氧化物应不是制品变色的主要原因,即使过氧化物浓度很高的降温母粒,提高加工温度后树脂和制品也不会有任何变色,白度甚至比普通PP 还好;即使 S980 中存在残留过氧化物,但在加工制品的过程中,于 250 ℃ 左右条件下也基本完全分解。制品变色原因应是由助剂引起的。预混剂是指几种添加剂按比例混合后切成粒状物。基于前面的分析,初步拟定采用新配方(预混剂 B/成核剂)与旧配方(预混剂 A/成核剂)进行产品性能分析(见表 6)。
从表 6 看出:加工温度的变化不会导致新配方制品出现颜色变化。
客户试用采用新配方生产的产品后认为: 新配方 S980 产品加工过程正常,制品外观大有改善,未出现颜色变化。用户认可产品性能的改进。至此,S980 流动性和制品变色问题基本解决。
a)以 CF501 粉料为基础树脂,通过调整造粒系统降解剂注入量、颗粒冷却水温度、造粒切刀转速、槽隙设定值、模板加热蒸汽压力等参数,可稳定生产 MFR 达 53.00~56.00 g/10 min 的一次性快餐盒专用树脂 S980。
表 6 不同注塑温度下新、旧配方产品性能Tab.6 Properties of the product prepared with different formulae at different injection temperatures
b)通过调整助剂配方,可解决加工温度变化引起的 S980 制品变色问题,使制品外观明显改善,产品性能得到用户认可。
[1] 洪定一.聚丙烯—原理、工艺与技术[M].北京:中国石化出版社,2005:498.