600 MW机组空气预热器堵塞原因分析及治理措施

2013-11-12 04:54黄国强何双江刘军来
河北电力技术 2013年1期
关键词:冷段吹灰煤种

黄国强,何双江,刘军来

(1.国电龙山发电有限责任公司,河北 邯郸 056400;2.上海锅炉厂有限公司,上海 200245)

某电厂2台600 MW机组自2007年投运以来,空气预热器出现严重的堵灰现象,危及机组的安全运行,降低了锅炉系统运行的效率。考虑到目前乃至今后仍然难以采用原锅炉设计煤种作为主燃料,为提高空气预热器的运行经济性和安全性,对空气预热器进行改造,达到了空气预热器安全、可靠运行和提高锅炉效率的目的。

1 空气预热器堵塞状况

某电厂2台600 MW机组,配置空气预热器为2-32.5VI(T)-2085 SMRC型回转式空气预热器。该空气预热器转子直径为14.236 m,转速为1.05 r/min,受热面高度为2 085 mm,其中热段层高度为1 000 mm、热段中间层高度为730 mm、冷段层高度为305 mm。热段层及热段中间层采用FNC波形的加强型传热元件,冷段层采用NF6波纹板型传热元件,无镀搪瓷。

1号机组于2007年1月投入运行,投运6个月后,发现空气预热器出现正压运行的状况,炉膛负压大幅度波动,不能稳定运行。检修中检查发现热段中间层传热元件积灰严重,外侧4组传热元件盒基本堵死,灰垢颜色发黑有坚硬结瘤现象,用水浸泡后灰垢能够软化。两年以后,由于冷端低温腐蚀严重,冷端传热元件几乎全部报废,机组排烟温度超过设计值30 ℃。

2 堵塞原因分析

2.1 煤质分析及硫酸露点温度计算

机组投产后,由于煤炭市场紧张,锅炉长期选用硫分较高的煤种,远远超出设计煤种。当燃煤硫分含量为0.95%时,烟气的露点温度约为101.8 ℃。当燃煤硫分升高时,直接导致烟气的露点温度升高。经过计算,如果燃煤硫分含量为2.39%左右时,烟气露点温度约为110 ℃。

2.2 传热元件腐蚀区域分析

燃煤燃烧生成大量SO2气体,其中部分SO2气体与烟气中未燃尽的氧气反应转化为SO3,SO3和烟气中水蒸气结合,形成硫酸蒸汽,在经过空气预热器低温段时,当烟气温度低于硫酸露点温度,硫酸蒸汽凝结成腐蚀性液滴,吸附在预热器金属表面上,腐蚀低温段金属。金属表面吸附硫酸液滴后,黏附性大大加强,使烟气中灰分向金属表面沉积速度加快,导致预热器冷端堵灰。

实际煤种在锅炉机组40%负荷工况下长期运行,排烟温度过低,为106 ℃。若煤种含硫量为2.39%左右,根据硫酸露点温度计算结果,烟气侧露点温度为110 ℃,现计算烟气侧转子的温度场,绘出传热元件腐蚀区域示意,见图1。原设计传热元件布置冷段层高度为305 mm,而硫酸腐蚀区域为整个冷段层(305 mm)和中温段层下方的150 mm。

2.3 灰分分析

原设计煤种灰分含量为21.73%,但实际煤种灰分含量平均值为32.41%,最坏时为40%~45%,偏离设计值较大,在硫酸腐蚀区域极易粘附到硫酸液滴上造成积灰。省煤器冷灰斗处没有设置排灰装置,本应排出炉外的积灰随烟气进入空气预热器,加大了烟气中飞灰浓度,恶化了空气预热器的运行环境,导致传热元件积灰更为严重。从飞灰采样的灰样来看,灰样中粗大的灰粒较多,较大的灰粒进入空气预热器传热元件中更容易发生堵塞现象。

图1 空气预热器转子传热元件硫酸腐蚀区域示意

2.4 吹灰情况分析

通过以上分析得知,冷段层和部分热段中间层传热元件受到硫酸腐蚀,最终导致冷段层和热段中间层严重积灰,必须进行吹灰和水冲洗。冷段层内沾污灰分容易吹扫,堵灰不明显,但是由于常规吹灰蒸气在穿过冷段层后,蒸气压力丧失,无法清除留在热段中间层的积灰,导致热段中间层下部堵塞。

吹灰器在夜间机组低负荷时连续运行,导致过多的水蒸气进入低温烟气,使得空气预热器传热元件表面凝结的硫酸浓度下降。硫酸刚开始凝结时浓度为75%以上的浓硫酸,腐蚀性不是很强,但较多水蒸气混入烟气中降低硫酸浓度,当硫酸浓度为25%~60%时,对金属的腐蚀性大大增强,并使传热元件长期处在湿润阶段,吸附更多的积灰,造成堵塞。

2.5 暖风机投运情况分析

最低冷段综合温度通常需满足以下2个条件。

a. 转子冷端综合温度=空气入口温度+烟气出口温度≥138 ℃。

根据计算,实际转子冷端综合温度=22.8 ℃+106 ℃=128.8 ℃,不满足转子冷端综合温度要求。

b. 最低冷端综合温度=(硫酸露点温度-40 ℃)×2=(110 ℃-40 ℃)×2=140 ℃。

根据计算得知,排烟温度过低,电厂应投运暖风机。但是从电厂的实际运行情况来看,仅在冬季使用暖风机,导致一年之中有较长运行时间存在硫酸结露的现象,造成空气预热器腐蚀和堵塞。

3 治理措施

根据该电厂空气预热器堵塞情况分析,以及今后长期无法改变燃煤煤质的情况,决定在保证空气预热器换热效率基本不变的情况下,采取以下措施,以使空气预热器适应现有实际煤种,解决空气预热器堵塞的问题。

3.1 改造传热元件

将冷段传热元件高度增加至硫酸腐蚀区域以外,冷段传热元件高度由305 mm改成600 mm,采用上海锅炉厂有限公司TC-1封闭流道波形的镀搪瓷耐腐蚀材料传热元件,既容易吹扫,又耐腐蚀。热段传热元件保留继续使用,受空气预热器转子高度的限制,中温段传热元件更换为500 mm高的DU3波形传热元件,以确保换热效率。传热元件改造前后对比如表1所示。

表1 传热元件改造前后对比

传热元件参数 原设计改造后热段层传热元件波型FNCFNC传热元件材质SPCCSPCC传热元件高度/mm1 0001 000传热元件厚度/mm0.50.5热段中间层传热元件波型FNCDU3传热元件材质SPCCSPCC传热元件高度/mm730500传热元件厚度/mm0.50.5冷段层传热元件波型NF6TC-1传热元件材质CORTEN搪瓷传热元件高度/mm305600传热元件厚度/mm1.01.2

改造后传热元件腐蚀区域全部发生在冷段层。当硫酸腐蚀区域积灰并造成阻力上升时,需要开启冷端吹灰器进行吹灰,吹灰蒸汽可以吹透具有封闭流道的TC-1波形传热元件。

3.2 合理使用吹灰器

对空气预热器的运行阻力进行监控,当空气预热器阻力超过设计值30%以上时,应尽早使用高压水冲洗,使阻力恢复到最低水平。正常工况下,吹灰器投运以每8 h吹灰一次为宜,不宜连续运行。吹灰蒸汽压力不小于1.4 MPa,温度不小于350 ℃。确保吹灰器疏水效果,避免在吹灰器运行时,蒸汽管道内的疏水进入空气预热器加重堵灰。

3.3 适时投运暖风机

当空气预热器出口烟气温度和进入空气预热器的送风温度之和小于140 ℃时,应立即投运暖风机,不是只在冬季才投运。

3.4 降低飞灰含量

尽量降低煤粉细度,防止锅炉燃烧后产生大颗粒的飞灰加重空气预热器堵灰,并在省煤器冷灰斗处设置排灰装置,可大大降低进入空气预热器烟气中的飞灰含量,预防堵灰。

3.5 其它措施

检查空气预热器的清洗管、消防水管阀门,确认没有水漏入空气预热器。当空气预热器进行水冲洗后,必须低负荷运转送风机和引风机不低于3 h,确保空气预热器完全干燥后再重新投入使用。

4 结束语

通过分析可知硫分含量过高,排烟温度过低是造成空气预热器堵塞的主要原因。在电厂使用实际煤种不变的情况下,通过采取对空气预热器传热元件改造,采用合理的吹灰方式,适时投运暖风机,并对清洗管消防管等辅助设备进行检修等措施后,目前该电厂空气预热器堵塞的问题已解决。

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