戢运波 (中石化管道储运公司武汉输油处,湖北 武汉 430077)
原油管道低输量运行影响因素分析与优化措施
戢运波 (中石化管道储运公司武汉输油处,湖北 武汉 430077)
以沿江炼化企业炼油装置检修期间仪长原油管道低输量运行为例,深入分析了炼化企业装置检修期间对原油管道低输量运行的影响,针对影响因素提出了优化运行、调整输送方式、合理制定装置检修计划、加强设备维护保养等优化措施。指出管道安全平稳运行意义重大,要从加强沟通与协作、提高应急处置能力等方面着手,对管道低输量运行具有指导作用。
原油管道;低输量;影响因素;措施
仪长原油管道(以下简称沿江管道)全长979km,设计年输量2700×104t,全线采用密闭、分输加热输送工艺,向沿江炼化企业安庆石化、九江石化、武汉石化、长岭石化、荆门石化5家炼化企业输送原油。为保障炼油工作的顺利进行,炼化企业需定期对装置进行检修,装置检修周期一般是4年1次,检修时长多在35~55d。在此期间,炼厂受储油罐罐容限制,接收原油能力有限,因此与之连接的原油管道输油量将会大幅下降,远低于管道正常输量,处于低输量运行状态。管道的低输量运行易出现生产事故[1]和计量交接纠纷,对管道输油设备也会造成损坏,给管道的安全生产带来了巨大的隐患。为此,提出对原油管道低输量运行影响因素进行分析,以便采取优化措施。
随着我国国民经济的快速发展,市场对成品油需求成倍增加,沿江炼化企业需满负荷运行才能满足市场需求,装置检修间隔周期大幅缩减,每次检修时间相应延迟,处于低输量运行的管段和运行时间也增多。2008~2013年,沿江5家炼厂共检修11次,检修周期从20~55d不等,相应的管道处于低输量运行,多数管段实际输量不到管道允许低输量的60%;站场输油设备操作频率比正常输送时增加50%以上,输油综合能耗增加20%以上;受运行参数的影响,油品交接计量误差增大,相互之间计量纠纷也有增加的趋势。
管道低输量运行时,造成的影响主要有3个方面:①管道存在安全隐患。因为仪长原油管道输送的是胜利油和进口油的混合,其中胜利油是高凝高黏油,输量低时油品出现分层,易出现管道凝管事故。②增大交接计量误差。管道低输量运行时,运行压力较低,流量很有可能低于流量计的最低标准值,从而增大交接计量误差。③增加能源消耗。为满足运行压力和输量的要求,输油设备需要频繁启停操作,管道多数处于不稳定工况运行,增加了能源消耗,不能实现节能。
表1 仪长管道冬季各支线允许低输量
2.1管道存在凝管安全隐患
原油管道低输量运行时,流速低,原油散热快,易凝管,存在较大的安全隐患。为防止管道出现凝管等重大生产事故,原油管道对低输量有严格的要求,一般规定管道的实际输量不低于设计的允许最低输量[2]。仪长管道各支线允许最低输量如表1所示。
2.2增大原油交接计量误差
表2 九江站工艺运行参数统计表
原油交接计量是企业间维护良好关系的重要保证,交接计量的准确性需要双方认可,计量误差应在可控范围内。在低输量运行时,受运行参数的影响,计量误差难以控制,易出现增大原油交接计量误差情况[3]。2012年九江石化对炼化装置进行检修,40d的检修周期要求库存不超过11×104t,这就使得黄梅-九江段管线处于低输量运行。具体工艺运行参数统计如表2所示。
从表2可以看出,九江站的进站压力极低,几乎接近于零,前几次流量计的读数在100m3/h左右,后几次低于100m3/h,超出了流量计计量范围,造成计量误差增大。
2.3设备频繁调整,输油能耗增加
低输量运行时,设备启停操作频繁,输油能耗增加20%以上。正常运行时,沿江管道某站综合能耗在47.6kg(标油)/(104t·km),低输量运行时综合能耗是59.9kg(标油)/(104t·km),增加26%。沿江管道各站2012年3月份正常输送和低输量输送设备操作具体情况如表3所示。
表3 2012年3月份正常输送和低输量输送设备操作对比表
3.1优化运行,调整输送方式
沿江管道输送的是胜利油和进口油掺混的原油,掺混比例可根据炼厂装置负荷进行调整。在低输量运行期间,由于管线热损失大,站间温降大。为避免造成生产事故,一般可以采取稀释输送、添加降凝剂输送或间歇输送等运行方式[4]。
1)稀释输送 正常输送时,输送的国产与进口油比例是2.5∶1;当炼厂装置检修时,改变混油比例,尽量降低鲁宁油(高凝高黏油)的量,增加进口油的量,比例变成1.2∶1或1.1∶1。这样就改变了油品的物性,使油品的黏度、凝点都有大幅下降,凝点由原来的10℃以上降至现在的3℃以下,同温度下的黏度下降了40%以上。这种方法的采用就使管道的允许输量值减小了,能够满足所需的安全运行要求。
2)添加降凝剂输送 2012年3月份武汉石化装置检修,大冶-武汉段管线的允许最低输量是533m3/h,实际运行的输量的298m3/h,远远低于允许最低输量。当时受油品限制,虽然降低了胜利油的比例,但是输送油品的凝点13℃,且大冶-武汉段管径粗,沿线水域多,热损失大,正常运行时下站的进站温度无法满足要求。后来采取了添加降凝剂措施,圆满完成了输送任务。不同温度下添加降凝剂黏度变化如表4所示。
从表4可以看出,在相同剪切速度和相同温度下,添加降凝剂后,油品的黏度大幅下降,凝点下降幅度也在10℃以上。有效地改变了油品的物性,为低输量运行创造了有利条件。
3)间歇输送 当油品物性无法改变或改变后仍不能满足计量要求时,在确保安全的情况下,可以采取间歇输送。2012年九江石化对炼化装置进行检修,40d的检修周期要求库存不超过11×104t,在实际低输量运行中出现流量计压力仅为0.01~0.02MPa。由于压力计本身误差为±1%,流量计可视零压力运行,不符合流量计运行条件,极易增加计量误差;同时流量计在标定时有流量计量范围,低输量运行会存在实际输量超出流量计计量范围,从而导致计量误差。采取间歇输送,即输送72h停运24h的运行方式,这样就提高了运行的输量,使输量在可以计量的范围内,从而达到减小计量误差的目的。
表4 不同温度下是否添加降凝剂的原油黏度变化情况
3.2加强站场设备检维修工作
输油设备运行一般只有在合理区间才能安全平稳运行,低输量运行时,超出了设备的合理运行区间,原有设备性能得不到保证,设备振动、噪音加大,调节阀频繁动作,流量计计量误差增大,设备磨损速度加快,影响设备的正常运行。所以要加强设备的维护保养,准备充足的备品备件,才能确保设备的安全运行。
3.3合理制定装置检修计划
炼化企业装置检修周期能否在预定的时间内完成,意义重大。一旦不能完成,将影响其他炼化企业的输油量。所以,在制定装置检修计划时,要合理安排检修工序、检修时间,并在实际施工中,认真监督施工单位,严格要求,确保在计划时间内能够顺利完成检修工作。
3.4加强沟通与协作,减少计量纠纷
检修期间,低输量运行时很容易出现流量低于流量计的标定范围,增大计量误差。此时双方要摒弃争议,相互协商,共同处理好计量误差问题,避免发生计量纠纷;同时,炼化企业要向管道企业及时通报工程施工进展情况,便于管道企业合理安排输油运行计划。
3.5提高应急处置能力
要确保管道低输量下安全平稳运行,除了要做好以上工作外,还要完善应急预案,加强演练,提高应急处置能力,以便出现事故苗头时,能够及时制止事故的发生,真正地确保管线的安全运行。
随着炼化企业炼油装置运行的延长、设备的老化,装置检修间隔周期会缩减,每次检修时间也会相应延迟,致使处于低输量运行的管段和运行时间增多,管道低输量运行的压力会越来越大。因此,就要从降低管道凝管危险、减少交接计量纠纷和减少设备操作频率等方面开展研究,进一步优化运行,调整运行方式、加强与炼化企业的沟通与协作,加强应急演练,提高应急处置能力,确保在此期间管道安全运行。
[1]杨筱蘅.输油管道设计与管理[M].东营:中国石油大学出版社,2006.
[2]Q/SH1200 0048-2012,原油管道工艺安全运行操作规程[S].
[3]安石峻.石油天然气计量与产品品质检验及分析实务全书[M].北京:中国知识出版社,2008.
[4]黄春芳.石油管道输送技术[M].北京:中国石化出版社,2012.
[编辑] 洪云飞
TE832.2
A
1673-1409(2013)25-0101-03
2013-06-23
戢运波(1963-),女,助理工程师,现主要从事生产技术管理方面的研究工作。