攀钢集团成都钢铁有限责任公司 (四川 610500) 韩红梅
我厂承接了由中国重型机械研究院(西重所)设计,在国际上也属于超大型的φ1626mm钢管水压机的制造任务,其结构主要由机架、排气移动小车、充水装置和排气头试压工具以及辅机设备等组成。而移动排气小车上的主缸是水压机的关键部件,技术要求十分严格,也是我厂首次制造大规格的主缸。由于φ1626mm水压机主缸缸体长2640mm,缸体头部外径1840mm,缸体外径1620mm,内径1220mm,厚度高达200mm。缸体要求按JB/T5000.15—1998锻件Ⅳ级锻件验收,其力学性能要求如下:σb≥480MPa、σs≥280 MPa、δ5≥12%、 Akv≥39J,材质采用了20MnMo。设计工作压力28MPa,试验压力34MPa。
由于该缸体尺寸较大,产品净重高达22.5t,整体制作难度大,超出我厂设备生产能力,故决定将主缸分拆为两段来制造,再组焊为一个整件,既降低单件重量,又减少了制造加工成本,从而大大缩短制造工期和降低制造难度、费用。为此确定了分断位置及坡口形式,并通过机加工来保证焊缝坡口的精确度,同时选择合理的焊接工艺及措施,确保焊接质量。
(1)根据对高压缸体工作时受力状况的分析以及便于锻制和加工,确定了主缸的分段位置,分为缸体头段、缸体尾段两部分,并确定了对接焊坡口形式,如附图所示。
缸体结构
(2)为确保焊后两端达到同轴度要求,在两段缸体的焊缝连接位置设计了长60mm、厚10mm的环状止口。为确保对接处根部焊透,每段缸体对接处留间隙2~3mm、钝边3mm。设计环状止口可以达到两个重要效果:一是起到了组装焊接前的定位作用;二是增设了根部焊缝的垫板,使熔深最低位在垫板处,待焊后加工去除该垫板后也就清除了焊缝根部容易造成缺陷的位置,确保了根部的完全焊透和焊缝底部的焊接质量。
20MnMo化学成分和力学性能如表1所示。其碳当量Ceq≈0.46%,由此可见20MnMo钢的淬硬倾向尚不严重,焊接性一般。但由于焊缝厚度达200mm,为避免产生冷裂纹,仍需要采取严格的工艺措施,即焊前预热,焊后进行消除焊接应力热处理等。
表1 20MnMo的化学成分和力学性能
通过对20MnMo钢的焊接性分析,并结合我厂实际状况,确定的焊接方法为先用焊条电弧焊打底焊,再实施埋弧焊。
(1)焊接材料的选择 焊条电弧焊打底:采用E5015(J507 );埋弧焊填充、盖面焊:在自动焊床上采用埋弧焊进行焊接。焊丝选用大西洋牌型号为CHW-S2CG(H08MnA )+焊剂CHF301,φ4mm填充,φ5mm盖面焊。
焊条CHE50(型号E5015、牌号J507 )化学成分如表2所示,熔敷金属力学性能如表3所示。
焊丝CHW-S2CG(H08MnA )化学成分如表4所示,熔敷金属力学性能如表5所示。
表2 焊条CHE50熔敷金属化学成分(质量分数) (%)
表3 焊条CHE50熔敷金属力学性能
表4 焊丝CHW-S2CG化学成分(质量分数) (%)
表5 焊丝CHW-S2CG熔敷金属力学性能
(2)焊接设备 由于工件超重,为保证焊接全过程的安全,采用托辊支撑,将工件夹顶在我厂用C61100车床改造的堆焊机床上进行堆焊。埋弧焊机采用施威牌ZD5-1250晶闸管弧焊整流器,焊条电弧焊选用ZX5-630直流焊机。
(3)焊前清理与保护 由于坯料是分段锻制而成、经粗加工后方可实施焊接,为此坯料质量的好坏直接影响焊接质量,故应对所有坯件逐一检查外形尺寸,全部进行了着色、超声波探伤,对缺陷处补焊磨光,直到着色、超声波探伤合格后为止。焊前必须完全清除表面氧化皮等杂质,污物和脂油用丙酮清洗,油漆用碱、标记墨水用甲醇清除,特别是焊接接头两侧各50mm范围,包括钝边和坡口,从而保证所有焊件表面的清洁性和内外在质量。
(4)组装、定位、打底焊 将主缸体两段的内外止口配合,在垂直状态装配为一体,在外圆上用6件20mm×100mm×200mm的Q235钢板将工件均布焊接连接牢固,然后再整体平放,在焊缝水平位置进行打底焊,边滚动边焊接。为安全运输,焊层厚度保证5mm,焊完后打磨干净焊缝表面进行磁粉探伤,确认无缺陷后,取掉连接板。
(5)焊接参数选择 第一,焊前对主缸进行加热炉整体预热,预热温度200~250℃。
第二,打底焊:采用E 5015(J 507)、φ3.2mm打底,焊条需经350℃烘焙1h,置于保温筒中,随取随用。φ3.2mm,焊接电流100~140A;φ4mm,焊接电流100~140A。
第三,埋弧焊参数:焊接电流575~600A,电弧电压34~36V,焊接速度30m/h,焊接热输入控制在20~30kJ/cm。
由于该主缸体焊接量很大,故采用多层多道焊接,在焊接至焊接总量一半时(即100mm处),必须进行一次中间退火和超声波探伤检查,退火温度控制在580~620℃。
为确保焊缝质量,层间温度控制在200~220℃,注意焊后保温缓冷。主缸体焊接完成后再次进行整体退火、保温、缓冷。
(6)焊后焊接质量评价 按JB/T4730.3-2005对焊缝进行100%超声波探伤检查达到Ⅱ级合格。按图样设计要求进行70MPa的水压试验,保压10min,缸体无渗漏及冒汗现象,试压结果为合格。
通过对材质为20MnMo钢的φ1626mm水压机主缸体焊接工艺分析和焊接生产实践,成功解决了大尺寸、大规格、高要求主缸体的焊接,圆满完成φ1626mm钢管水压机的制造任务。用户使用一年来,各项指标均正常。 (20121203)