康明斯发动机排气管内表面耐久试验氧化现象分析与研究

2013-08-28 06:40保定长城内燃机制造有限公司河北072650郭全领
金属加工(热加工) 2013年5期
关键词:排气管铸铁增压器

保定长城内燃机制造有限公司 (河北 072650) 郭全领

1.概述

康明斯电控柴油发动机经1000h耐久试验后,对发动机零件排气管外观检测(见图1),发现排气管内表面产生氧化层脱落现象(见图2、图3),同时发现经500h耐久试验后,增压器与排气管的联接螺栓焊死在增压器上(见图4),造成增压器报废,更换新增压器后耐久性试验得以继续进行。

2.分析研究目的

检测1000h耐久试验后排气管变形量,是否有裂纹产生,以及分析排气管氧化起皮的原因,排气管氧化起皮的壁厚,分析增压器与排气管联接螺栓焊死的原因。

3.技术分析报告内容

(1)检测1000h耐久试验后排气管变形量 采用三坐标测量仪测量1000h耐久试验后的排气管变形量,即测量排气管增压器面相对于管口面的垂直度。测量结果显示,排气管1000h耐久试验后,以排气管管口面为基准,其增压器面垂直度偏差为0.010mm、0.011mm,变形量小于产品要求,而管口面垂直度允许误差为0.13mm,实际值为0.059~0.13mm,均满足用户使用过程中的排气管拆装、密封要求。

需说明的是,由于检测分析方面的问题,排气管先从中间锯开,后进行变形量的测量,故可能会产生测量误差。

(2)检测1000h耐久试验后排气管裂纹 通过对排气管内外表面仔细目测,没有发现任何裂纹现象。

(3)检测分析1000h耐久试验后排气管氧化起皮的原因 根据产品要求,1000h耐久试验排气管材质力学性能、化学成分及组织技术要求及检测结果见表1。从中可以看出,各项指标均满足产品材料规定要求。

检测1000h耐久试验后氧化起皮处,同包次浇注排气管金相组织和毛坯件相同部位的组织如图5~图8所示。从中可以看出,除了试验件表面氧化外,排气管石墨和基体组织试验前后均满足产品要求,试验前后金相组织没有明显变化。

表1 排气管铸件材质力学性能、化学成分及组织要求

根据相关对非合金球墨铸铁氧化倾向的研究,非合金球墨铸铁(见图9,试验温度700℃,试验时间500h)氧化倾向比QTRSi4Mo牌号的排气管大,这因为QTRSi4Mo牌号属于中等耐热铸铁,化学成分中Si含量高于非合金球墨铸铁。

(4)检测分析排气管试验氧化前后壁厚的变化情况 为了分析排气管氧化前后壁厚的变化情况,我们又解剖了同一炉次生产的另外一件排气管毛坯件,壁厚对比如下,对比测量结果见图10及表2。由表2可以看出,测量的排气管试验前后的管壁有效尺寸满足产品尺寸要求。

氧化层起皮厚度为0.2~0.5mm。

表2 排气管试验前后的壁厚尺寸对比

4.球墨铸铁高温氧化机理分析与讨论

(1)铸铁的高温氧化特点 同许多金属一样,铸铁的金属基体在高温氧化性气氛下会氧化。铸铁组织中除了金属外通常还有石墨,铸铁的氧化是金属基体氧化和石墨烧损的综合结果,二者相互影响。铸铁的氧化取决于化学成分,以及石墨形态和数量。

(2)铸铁氧化膜结构 铸铁氧化时,表面形成一层或多层氧化膜。该氧化膜的致密性、稳定性及与铸铁的附着性决定了氧化膜是否具有保护铸铁的能力。铸铁氧化膜的结构与铸铁的化学成分,以及形态有关。

由图9可以看出,非合金球墨铸铁的氧化膜致密性、稳定性、附着性较差(需要说明的是球墨铸铁比灰铸铁、蠕墨铸铁抗氧化性优良),因此通过加入合金元素改变氧化膜结构,提高其致密性、稳定性、附着性,可以提高球墨铸铁的抗氧化性能。试验证明,当球墨铸铁中wSi>4.5%、wCr>2%、wNi>20%时,可以显著提高球墨铸铁氧化膜的致密性、稳定性、附着性,提高球墨铸铁的抗氧化性能。例如,QTRSi5耐热铸铁与奥氏体耐热球墨铸铁相比, QTRSi5耐热铸铁硬度高,加工性差,脆性大,而奥氏体耐热球墨铸铁性能优良。综合比较而言,QTRSi4Mo具有较好的综合性能,其抗变形性、抗裂性较好,虽然抗氧化比上述两种球墨铸铁差些,但是抗氧化能力通过710~740℃的1000h耐久试验,根据上述QTRSi4Mo排气管壁厚尺寸测量,分析认为能满足发动机设计的寿命期内的要求,因此耐久试验后的QTRSi4Mo排气管出现的氧化起皮(0.5mm)现象,对于排气管寿命周期内来说属于正常现象,另一个重要的因素是QTRSi4Mo排气管加工性能好,制造成本相对低,故考虑到以上因素,从这次QTRSi4Mo排气管耐久性试验表现的结果来看,是合格的,部分部位出现的起皮现象也是正常的。如果要彻底解决该问题,需改变材质,采用抗氧化性更好的耐热性球墨铸铁,例如将QTRSi4Mo的硅量(重量分数)从3.8%~4.2%提高至4.5%~5.5%,或直接采用QTRSi5耐热铸铁、奥氏体耐热球墨铸铁。

(3)部分部位出现的起皮现象分析 经过这次耐久性试验后,QTRSi4Mo排气管内表面——气流通道面,部分表面出现起皮现象是因为QTRSi4Mo属于中等耐热性材料,具有一定的耐热性和抗氧化性,如果是普通球墨铸铁排气管材料,经过这样的耐久性试验后,则其内表面会出现严重的氧化起皮——全部内表面出现起皮,氧化起皮厚度更厚,排气管有效壁厚明显降低,但对于QTRSi4Mo球墨铸铁排气管来说,这种现象明显较弱。部分部位出现起皮现象的原因是:铸铁高温氧化速度取决于供氧量,供氧量越大,高温氧化越严重,排气管出现起皮部位是温度较高部位、拐弯部位,这些部位涡度大、供氧量更充分,因此加速了铸铁氧化速度,故易出现起皮现象。

关于500h耐久试验后增压器与排气管的联接螺栓焊死现象,分析认为由于试验温度高(710~740℃),螺栓螺纹内存在不耐高温、不耐氧化的物质,该物质高温膨胀或氧化膨胀,从而产生了联接螺栓焊死现象。

5.结语

根据以上检测分析和讨论,可以得出以下结论。

(1)排气管经710~740℃的1000h耐久试验后,排气管没有裂纹,装配尺寸变形较小,满足产品尺寸要求。

(2)耐久试验后,铸件壁厚尺寸满足产品要求,局部出现的氧化起皮现象,属于正常现象,能满足排气管寿命周期内的使用要求。

(3)耐久试验后,内部金相组织合格,满足产品要求。

(4)如要彻底解决排气管氧化起皮问题,以提高产品质量,则需改变材质,采用抗氧化性更好的耐热球墨铸铁,但会增加不小的制造成本。

(20130122)

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