唐 雷
(深圳航天微电机有限公司,广东 深圳 518055)
纺织行业普遍使用变频调速感应电机,由于感应电机原理决定:其启动、低速时高效低下,能耗非常高。本项研究的是针对纺织行业应用需求进行,开发一种成本较低的节能型纺织机用调速电机。
现需要我们设计一台无刷电机,用于取代现行的感应电机,且要求效率提升5%,低速运行平稳。
感应电机Y100L1-4主要数据:
额定转速1450RPM
额定功率2.2kW
电机本体效率≥82%
无刷电机设计目标:
额定转速1450RPM
额定功率2.2kW
电机本体效率≥86.1%(83%x1.05)
三相无刷电机运转时,其电压平衡方程为:
电机转速方程为:
U为电源电压;△U为驱动电路压降;Iav电枢电流;rav电枢电阻KE电机电势常数。
转矩平衡方程为:
电机的主要尺寸与工作点的线负荷、气隙磁密有关。其公式为:
Di1电子内径,l计算长度,nN额定转速,P′计算功率,αp极弧系数,KΦ气隙磁场波形系数,Kw基波绕组系数,B0气息磁密,A电负荷。
主要尺寸与工作点的线负荷、气隙磁密相关。其中线负荷又由负载方式和散热条件来确定,如果为短时运行或加强的散热条件,可取大值,否则将要适当的取小。气隙磁密则根据所选永磁体材料,磁钢的布局结构来取值,如果是钕铁硼,一般取0.5~0.75b0。
本研究以现行感应电机Y100L1-4作为参照。其主要数据为:效率82.0%,定子外径155.0mm,定子长度105.0mm,铜线重2.5kg,硅钢片重量16.4kg。
本研究设计无刷电机对比了典型的圆柱方案、盘式方案;并对主要影响电机性能、成本、尺寸的转子永磁材料,分别对比了稀土钕铁硼磁体永磁体以及铁氧体磁体。交叉形成四个对比方案,四种方案均做了电磁优化。
本研究设计方案的目的是为了验证各种典型材料、设计方案,对效率提升的效果、以及这些设计方案对材料消耗、成本影响的情况。如下图,由上至下分别是方案A、B、C、D。
图1
方案A:采用烧结铁氧体磁铁,1型磁极(表贴)。圆柱结构,外形尺寸同三相异步电机Y100L1-4。由于转子较小,工艺原因造成磁极不能太多,更不没法采用内嵌磁极等其他提高功率密度的方案。计算结果:效率83.7%,定子外径155.0mm,定子长度105.0mm,铜线重1.6kg,硅钢片重量16.4kg。
方案B:采用烧结钕铁硼磁铁,1型磁极(多极磁环)。圆柱结构,外形尺寸同三相异步电机Y100L1-4(长度略短)。计算结果:效率83.4%,定子外径155.0mm,定子长度58.0mm,铜线重0.8kg,硅钢片重量7.8kg。
方案C:采用烧结钕铁硼磁铁,1型磁极(表贴)。其余结构尺寸基本同下面方案D。计算结果:效率89%,定子外径237mm,定子长度22mm,铜线重0.6kg,硅钢片重量6.3kg。
方案D:考虑成本低廉,永磁体优选烧结铁氧体,4型磁极。同时,为了低速平稳,选用了多磁极的方案。由于磁极较多,转子直径较大,电机设计成扁平盘式结构。效率88%,定子外径237mm,定子长度22mm,铜线重0.9kg,硅钢片重量6.3kg。
本研究按方案A、方案D制作验证样机:
图2
经过测量、试验,得出结论是方案D具有最优的成本、节能的优势。与参照感应电机Y100L1-4相比:额定效率达到87.1%,提升6.2%。 用铜量 0.96kg,节约 62%。 用铁量(硅钢片重量)6.45kg,节约61%。
无刷电机取代千瓦级感应电机+变频器系统,采用无刷电机,若稀土磁体,虽然磁体成本很高,但是气隙磁密提升后(约0.8t),功率密度较高,总体成本还是下降。但使用铁氧体磁体时,如果采用表贴磁体气隙磁密较低(约0.4t),功率密度不高,总体成本反而上升;如果采用嵌入式磁体,因为大幅提升了气隙磁密(约0.8t),总成本比稀土磁铁的电机还低20~30%。
本研究设计的无刷电机,显著提高了效率,同时对铜铁等材料的用量还能做到大幅节省。推广使用将有较好的经济效益及社会效益。
[1]郭庆鼎,赵希梅.直流无刷电动机原理与技术应用[M].中国电力出版社,2008.
[2]The Mathworks.SIMULINK Model-Based and System-Based Design,Writing S-Functions[M].Version 5 COPYRIGHT 1998-2002 by The MathWorks,Inc.