中转站热洗添加化学清防蜡剂试验研究探讨

2013-08-15 00:51郭磊大庆油田有限责任公司第三采油厂黑龙江大庆163000
化工管理 2013年12期
关键词:清防蜡块液态

郭磊 (大庆油田有限责任公司第三采油厂 黑龙江 大庆 163000)

一、室内试验

一是对药品进行了一次检测,从防蜡率和降粘率角度分析化学清防蜡剂的主要作用。二是在室内进行井筒模拟实验,研究不同热洗温度下的蜡块的形态及添加化学清防蜡剂的溶蜡效果。

1、药品检测

从表中可以看出,化学清防蜡剂具有一定的防蜡和降粘的作用,并且防蜡率要高于降粘率,说明化学清防蜡剂以防蜡作用为主。

2、清防蜡剂在不同温度下溶蜡效果室内模拟实验

(1)材料准备及药量配比

a、蜡块若干,按照质量均匀的分成12份。蜡块选自采油九队的B3-353-SE66井,见聚浓度为290mg/l

b、热洗水取自22号中转站热洗泵进口放空处。

c、取每份2g化学清防蜡剂共6份,分放入单号烧杯中。

根据日常水泥车洗井2罐清水、50kg药来估算,单井添加化学清防蜡剂的浓度为2500 mg/l,进而得出本次模拟实验所需加入化学清防蜡剂的用量为1.1g。但根据现场实际的可操作性、可观察性,把实验的浓度值提高一倍,既单个实验样品中加入的化学药剂为2g,计算添加化学清防蜡剂的浓度为4444 mg/l。

(2)模拟实验过程及结果

a、放置在水浴温度为100℃的样品 1、2,从外观静止状态上看,蜡块均已溶化成液态漂浮在热洗水表面。经搅拌后发现加药的样品中液态油易打散成油珠,而未加药的样品中液态油粘连在一起。

b、放置在水浴温度为75℃的样品3、4,从外观静止状态上看,加药的样品中蜡块溶化成液态油,其表面漂浮着一层油皮,而且烧杯壁上不粘连蜡块,经搅拌样品中的液态油易打散成油珠;未加药的样品中蜡块也溶化成液态油,表面无油皮,但烧杯壁上粘连部分蜡块,经搅拌样品中的液态油粘连在一起。

c、放置在水浴温度为70℃的样品5、6,从外观静止状态上看,加药的样品中蜡块部分溶化成液态,烧杯壁上不粘连蜡块,经搅拌无太大变化;未加药的样品中蜡块部分溶化成液态,烧杯壁上粘连部分蜡块,经搅拌样品中的液态油粘连在一起。

d、放置在水浴温度为65℃的样品7、8,从外观静止状态上看,加药的样品中蜡块少许溶化成液态,烧杯壁上不粘连蜡块,经搅拌无太大变化;未加药的样品中蜡块少许溶化成液态,烧杯壁上粘连少许蜡块,经搅拌样品中的液态油粘连在一起。

e、放置在水浴温度为 60℃、55℃的样品 9、10、11、12,从外观静止状态上看,均凝结成块漂浮在热洗水表面,经搅拌均无太大变化。

(3)室内模拟实验认识

一是温度起主导作用,当温度达到100℃时,蜡块迅速溶化为液态,当温度达到75-70℃时,蜡块完全溶化,而温度在70℃以下时,蜡块部分溶化或者不溶化,因此在热洗过程中应保证井筒内的热洗水的温度在70℃以上。

二是化学清防蜡剂起辅助作用,当温度介于75-70℃,化学清防蜡剂效果明显,表现出两大特性。

a、降粘性,搅拌易打散成油珠。

b、防蜡性,加入药剂的样品不易挂壁。

因此在日常洗井过程中,应保证热洗水在井筒内的温度保持在70℃以上,保证管壁上的蜡溶化成液态油。而且在热洗过程中添加化学清防蜡剂,防止液态油粘连到管壁上,可延缓井筒结蜡,延长热洗周期。

二、现场试验效果

1、现场设备工艺准备

加药泵前有一缓冲、混合罐,其内径为57cm,可用高度为94 cm,容积为240L,外有U型管,值班室有电子液位二次仪表,二者均可观察液位的下降情况。当液位下降到距加药罐底端12 cm左右时,值班人员添加配比为1:1的清防蜡剂。

2、现场试验操作要求

一是因化学清防蜡剂较粘稠,隔膜泵无法将纯药打入热洗汇管内,所以要求中转站值班人员按照药剂与清水1:1的比率进行添加操作。并且为了确保隔膜泵不抽空,要求液柱降到距罐底部12cm处续加混合药剂。

二是为了确保在化蜡阶段井筒内的热洗水中含有化学清防蜡剂,要求在起热洗泵的同时起加药泵。

3、现场试验效果评价

(1)总体评价

截止目前两站总共试验185井次,其中50号中转站实施69井次,22号中转站实施117井次。在试验过程中,起加药泵平均5分钟后,在热洗泵入口取样处可观察到热洗液中有药剂的存在;替液阶段结束后,在井口掺水放空处可观察到药剂的存在。为了更好的研究热洗过程中加入化学清防蜡剂试验效果,我们在6月中旬开始加入热洗汇管底数的录取。据统计单井的热洗水为40m3,单井清防蜡剂使用103Kg,浓度为2575 mg/l。总体洗井时间平均缩短20分钟。替液阶段时间无明显的缩短,时间缩短集中在后三个阶段。

(2)延长热洗周期试验效果

在50号中转站选取20口井进行延长热洗周期试验的摸索,目前平均免洗期为41.1天,新制定的热洗周期为46.5天,是原热洗周期的1.55倍。

三、结论及认识

一是室内检测表明,化学清防蜡剂的防蜡率要高于降粘率。

二是温度起主导作用,当温度达到100℃时,蜡块迅速溶化为液态,当温度达到75-70℃时,蜡块完全溶化,而温度在70℃以下时,蜡块部分溶化或不溶化,因此在热洗过程中应保证井筒内的热洗水的温度在70℃以上。

三是化学清防蜡剂起辅助作用,当温度介于75-70℃,化学清防蜡剂效果明显,表现出两大特性。

四是185井次现场试验表明,加药后热洗时间平均缩短23分钟。替液阶段时间无明显的缩短,时间缩短集中在化蜡、排蜡、巩固三阶段。

五是低含水、低产液的井因含蜡量高和洗井难度大,缩短的热洗时间较其它井平均多缩短7分钟。

六是热洗过程中添加化学清防蜡剂,防止液态油粘连到管壁上,可延缓井筒结蜡,延长热洗周期,试验的20口井的新热洗周期是原来的1.55倍。

猜你喜欢
清防蜡块液态
洪水浸泡后病理切片和蜡块的抢救措施
安塞油田化学清防蜡工艺效果分析
介绍一种简便的组织蜡块修边法
探讨蜡块脱钙法在常规病理技术制片中的应用
2017年中外液态食品机械行业大事记
油井清防蜡专利分析
浅谈液态渣的显热利用和工艺技术
内陆核电厂放射性液态流出物“近零排放”探讨
油井清防蜡剂的国内研究进展
液态燃料火箭技术诞生100周年