水轮机轮叶操作机构故障与疲劳强度分析

2013-08-14 05:28林汉伟
河南科技 2013年7期
关键词:轮叶转轮油压

林汉伟

(飞来峡水利枢纽管理处,广东 清远 511825)

1 前言

某水电站位于广东省珠江水系北江流域上,共装有4台灯泡贯流式机组,单机容量为35MW,机组主辅设备由奥地利ELIN公司和MCE公司提供。电站#3水轮发电机组于1999年9月并网运行,2007年12月首次A级检修,2011年12月#3机组操作机构出现活塞缸耳柄断裂故障,累计A级检修前#3机组运行了40671小时,至活塞缸耳柄断裂时又运行了20114小时,即#3机组首次投运至故障发生时累计运行了60785小时,轮叶操作累计约18000次(平均每天约7次)。

2 耳柄断裂故障

2011年12月23日,电站#3机组在带35MW负荷运行过程中水导轴承处振动异常,同时出现有功与定子电流波动等异常现象,但导叶与轮叶未见异常调节。为查明故障,机组进行开、停机及空载试验,启、停过程振动大,现场可监听到水轮机室撞击声音,但仍能平稳停机。此现象说明水轮机操作机构存在故障,导致轮叶失控及有功负荷波动。机组流道排空后,发现转轮室上半部局部位置存在明显磨擦过热痕迹,但机加工车纹清晰;#1轮叶开度异常,叶片边缘无刮痕;轮叶密封尚好,仅微量渗油。以上现象说明不存在流道内重大撞击导致故障。随后拆出轮叶进入轮毂内部检查,发现#1轮叶活塞缸耳柄从根部断裂,拐臂连杆及销轴脱落至轮毂内(断裂形貌见图1),致使轮叶操作失控。

从活塞缸耳柄根部断口形貌可清晰看出起裂点、疲劳辉纹线、二次起裂点和瞬断区,可见这是一个疲劳破坏所导致故障。在耳柄根部上约1毫米处存在一道浅裂纹,裂纹形成后,交变应力使裂纹的两侧时而张开时而闭合,相互挤压反复研磨,这样形成了光滑区。随着应力的间断和大小的变化,在光滑区留下多条疲劳辉纹线。至于粗糙的断裂区,则是最后突然脆性拉裂所形成[1]。

图1 活塞缸耳柄断裂形貌图

3 转轮活塞缸有限元计算

进行应力计算是疲劳强度分析的前提,为了准确得到活塞缸耳柄的应力情况,采取有限元法,对活塞缸在各种操作工况下的应力进行详细计算,然后根据机组轮叶实际操作情况,对其疲劳强度进行计算分析,为活塞缸耳柄断裂原因分析及制定处理方案提供理论依据。

3.1 水轮机主要技术参数

水轮机型号:灯泡贯流式KR4/700;转轮直径:D=7.0m;额定转速:n=83.33rpm;额定水头:Hr=8.53m;最大水头:HMAX=15.00m;最小水头:HMIN=3.00m;水轮机额定功率:Nr=35.69Mw;水轮机最大出力:NMAX=39.97Mw;正向推力:F1=4500KN;反向推力:F2=5400KN;活塞缸操作最大油压:6MPa;轮叶操作压力:5.5MPa 和 4MPa。

活塞缸耳柄材料:GS20Mn5v,其抗拉强度δb=550MPa,屈服极限 δs=360MPa。

3.2 有限元计算模型及结果

由于活塞缸为周期对称结构,取缸体1/4作为计算模型。计算工况为缸体下行耳柄受拉和缸体上行耳柄受压两种工况,活塞缸油压4MPa时应力计算结果:上行最大应力402MPa,下行最大应力469MPa。

4 疲劳强度分析

4.1 计算参数的选取

有限元计算表明最大应力出现在活塞缸耳柄根部,该处应力集中最为严重,且与裂纹起裂点吻合,以该区域为疲劳强度评估分析区。根据3#机组运行时各工况下轮叶开关腔油压差变化,转轮叶片活塞缸正常工作时实际压力差不超过4MPa,故选取4MPa、3MPa油压计算耳柄根部的操作应力。

4.2 疲劳强度计算结果与评估

据运行统计数据,机组按服役50年寿命设计,则轮叶操作约7.2×104次,远小于材料在空气中的疲劳极限所对应的循环数(N=107次),按轮叶操作近似于N=105得到疲劳极限值δ-1=335.5MPa。活塞缸耳柄疲劳强度计算如下:

尺寸系数:Cd=0.75(构件尺寸对疲劳性能的影响)

表面加工系数:Cs=0.90(构件表面粗糙度对疲劳性能的影响)

有效应力集中系数:Kf=1(计算为局部应力)

疲劳极限取:δ-1=335.5MPa(N=105 次)

交变应力幅值:δa=469MPa(下行,4MPa压差,见表1)

耳柄的拉压疲劳安全系数计算公式[2]:

表1 各种结构方案耳柄根部的疲劳安全系数

按上述公式计算得到各种结构方案耳柄根部的疲劳安全系数见表1。通常疲劳安全系数应该大于1.4,由计算结果可以看出,如活塞缸按使用50年寿命计算,长圆筒结构无论操作油压差是4.0MPa还是3.0MPa,耳柄的强度均不能满足疲劳性能的要求。活塞缸整体应力水平不高,应力集中是疲劳破坏的主要原因,为了提高耳柄的疲劳强度,应在耳柄根部采用半径足够大的过渡圆角,尽可能地消除或减缓应力集中。疲劳强度计算结果表明,活塞缸去除长圆筒后,耳柄增加R10的过渡圆角,能很好改善局部应力,满足疲劳强度要求。

5 结语

根据上述计算成果,电站在#3机组活塞缸耳柄根部加工了R10的过渡圆角,并对操作机构连杆销轴重新制作和调质处理,取得较为理想的效果,恢复了机组发电。转轮作为水轮发电机组的重要结构部件,应力集中造成此次操作机构活塞缸耳柄断裂,电站其它机组也存在类似隐患,运行管理单位应加强检测,适时对转轮重新进行优化设计和更新改造。

[1]庞立军,钟苏.飞来峡电站转轮接力器缸疲劳强度评估分析报告[R].黑龙江:哈动国家水力发电设备工程技术研究中心有限公司,2012.

[2]刘鸿文.材料力学[M].北京:高等教育出版社,2011.

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