陈岳松,曾 扬,黄洪辉
(湖南省酒埠江水电站,株洲 412313)
酒埠江水电站位于湖南省株洲市攸县境内的湘江二级支流攸水上游。工程1958年动工,1960年电站建成发电。水库控制流域面积625km2,水库正常水位164.0m,总库容为2.65亿m3,是一座具备年调节性能的大型水利枢纽,枢纽开发以灌溉为主,兼顾防洪、发电等综合效益。
电站为坝后引水式电站,装设3台3.0MW的立轴混流式水轮发电机组。采用单隧洞钢筋混凝土一管三支的引水方式,在每台机组蜗壳入口前装设DN1750mm电动蝶阀,蜗壳为半埋入式铸铁蜗壳。电站水轮发电机组均系上个世纪50年代国产设备,水轮机为仿苏PO-263-BM,发电机为TS325/44-22,B级绝缘。机组设计水头为31.7m,单机额定流量为11.88m3/s。由于当时生产工艺及制作水平有限,经过52年运行,机组效率低,出力已不足设计值的70%。同时,机组出现了机械部件磨损、锈蚀,电气设备绝缘老化等问题,机组运行安全性、稳定性下降。
电站2011年被列为全国首批农村水电增效扩容改造试点,2012年11月底,电站3台水轮发电机组全部更新改造完毕,并投入运行。
1)保持现有水工建筑物基本不变,水轮发电机组必须与现有的水工建筑物及尾水流道相配合;
2)根据国家试点要求,机组增效扩容改造额定工况下水轮发电机组的综合效率达到81%以上,电量增加10%以上。
根据上述原则,结合电站水工枢纽建筑物相关特性,增效扩容新机组必须满足下列参数要求:
1)特征水头不变(最大水头38.5m,额定水头31.7m,最小水头24.5m);
2)水轮机转轮直径基本不变,即1.30m≤D1<1.34m;
3)机组调节保证值要满足机组设备安全、稳定运行的要求,即机组额定流量≤11.88m3/s,发电机转动惯量≥50t·m2;
4)水轮机在额定水头3 1.7 m 时出力≥3.48MW;发电机额定出力为3.3MW,最大出力为4.125MW;
5)发电机冷却方式由自然通风冷却改为密闭空气循环冷却方式,通风方式应满足机墩基本不动的要求,空冷器的尺寸满足现有发电机机坑尺寸的要求。
根据电站上述参数计算及增效扩容改造工作要求,改造后单机容量(P=9.81×11.88×31.7η,考虑综合效率η取90%)可提高到3.3MW。
根据电站水头范围,以及电站高水位时多为灌溉期,要保证灌溉流量,而在低水位没有灌溉任务时,必须以发电效益为主的运行特点,改造机型仍选择立轴混流式水轮机。
经咨询相关水轮发电机组制造厂商,符合电站改造要求的水轮机有4种(见表1)。
经比较,转轮HLA551C的模型效率及额定点效率最高,HL240效率最低,且HL240单位流量偏小,设计工况偏离最优工况较大,参数不够理想。 HL280模型效率较HLA551C低,且额定流量较大。综合来看,HLA551C型模型转轮比较理想,且HLA551C转轮是一种技术比较成熟的转轮型号,应用也较普遍,运行效果理想。经综合比较,本次改造选用HLA551C模型转轮。
表1 水轮机技术改造方案比较表
根据模型的效率曲线(见图1)分析,HLA551C-132的额定点效率比HLA551C-134高,HLA551C-132在31.7m及以下水头高效率区比较宽,在高水头运行时又能增加机组的过流量,更符合电站调度运行实际。原机组的吸出高度为+1.0m,HLA551C-132的吸出高度为+5.47m,在保持现有的安装高程(126.5m)不变的情况下,水轮机的空蚀特性更好。通过综合比较,水轮机选用HLA551C-132。
考虑到电站原水轮机蜗壳、导水机构都是铸造件加工粗糙,流道不理想,本次改造一并更换成与转轮相匹配的钢板压制蜗壳,以便优化转轮进、出水角度。并更换540mm长尾锥管和尾水补气部分,更好减少流道水能损失,提高尾水能量回收。
根据电站现有参数计算,机组改造后单机容量可提高到3300kW。同时,考虑到电站地处湘东幕阜山暴雨中心,在极端天气情况下,水库调蓄能力不足,调度手段有限,为增加电站发电消落能力,提高水资源利用效益,本次改造要求发电机具备10%的过负荷能力。综合上述因素,发电机选择了与水轮机相匹配的SF3300-16/3050,相关参数见表2。同时为合理有效利用原有基础,发电机机座不变,以保证发电机结构尺寸与现有水工结构相匹配。
发电机的转速由原来的273r/min提高至现在的375r/min,机组重量减轻,荷载减小。发电机绝缘由B级改为F级绝缘,提高了机组的绝缘等级。冷却方式由开敞式风冷更改为封闭式水冷,不仅可降低定子线圈的温度,还可提高机组的过载能力。
1)冷却方式选择:原有发电机是B级绝缘,原自然风冷却冷却方式冷却效果很不理想,在3.0MW额定负荷运行时,定子温度长期超过100℃,加快了线圈绝缘的老化,而且在停机过程中发电机线圈较易受潮,严重影响了机组运行的可靠性、稳定性。针对上述问题,本次改造,将原开敞式自然风冷却改成封闭式空气冷却器冷却方式,外加辅助加热器。
表2 改造后发电机主要参数
2)空冷器设计:由于原来机坑通道宽仅600mm,空间十分有限,不利于冷却系统布置。为了保证通道有足够空间,方便检查维护,将定子外壁挂空冷器处做成直边形,同时冷却器改由紫铜、铜镍合金的无缝管与合金金属叠片组成,以增加散热面积,提高冷却效果。空冷器厚度只有170.0mm,通道空间最小处有430.0mm,最大限度地节约了空间。运行实际表明,在3.4MW负荷运行时,空冷器的热风58.3℃,冷风22.52℃,定子温度最高只有84.6℃,远低于F级绝缘允许的最高温度140℃,冷却效果非常理想。同时,辅助加热器还很好地解决了线圈受潮的问题。
表3 酒埠江电站改造前后效能指标对照表
3)定子内部风道优化:常规情况下,改成封闭式空冷后,为了保证定子内部的通风道,在原有土建结构不作损坏的情况下,定子踏脚板的高度必须抬高,这样势必会出现通风道高度的一个台阶,影响发电机层外观的整体性。由于电站厂房宽度有限,内空仅9.0米,为满足机组运行安全和维护操作的方便,设计时在不降低定子本身强度的前提下,将定子承重支架的线圈上、下端部改成V型钢板支架结构,以增加风道,同时,挡风板采用玻璃钢压制成流线形导风圈,固定在上、下机架的支臂上。运行实际表明,通过改造,既保证了发电机风路中压力损失低、通风顺畅,又减少了漏风和通风损耗,同时其较高的刚度还有效的防止通风引起的机械振动噪音,确保了厂房安全通道的畅通和整体性。
传统的水轮机主轴密封主要是采用盘根密封,易磨损,漏水,正常维护量大。本次改成巴氏合金无接触式密封,结构简单,维修方便。主要是以巴氏合金材料作为密封件,巴氏合金密封与主轴始终似接触非接触状态,而在顶盖密封与尾水补气箱下部用一根Φ150mm无缝管连接一起,利用顶盖漏水旋转离心力与尾水真空的吸力,达到将主轴密封渗水排至尾水管内的目的。这种密封可自我调整,不但密封效果好,而且减少了机房内的渗水量。
湖南省湘电试验研究院有限公司对改造后新机组进行了试验,技术报告评价如表3。
根据试验测试的结果,水轮机出力及效率、流量等各项指标均优于设计值,达到且超过预期效果。
在不改变水工建筑物的情况下,对老旧电站的增效扩容改造,选择适合电站水位特征的水轮机型号是增效扩容改造的关键。根据电站实际对机组局部结构进行优化,并选择安装维护简便、性能优越的轴承、冷却器等新产品,不仅可以提高机组运行的可靠和稳定性,降低机组运行、维护成本,确保增效扩容改造成效,还可有效缩短工期,较快恢复电站的正常运转。
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