徐曙
(湖南省电力公司科学研究院,湖南 长沙410007)
目前300 MW 汽轮机普遍存在末两级低压加热器(通常称为#7,#8 低加)疏水不畅,必须开启危急疏水才能保证低加水位的现象。部分机组情况略好,#7,#8 低加危急疏水只需部分开启即可运行;但有些机组必须全开危急疏水,从运行情况看,正常疏水流量很小;有些机组由于低加水位不准确,运行人员强制开启危急疏水,导致危急疏水温度很高,甚至已经是汽水混流。
#7,#8 低加危急疏水开启运行必然导致七、八段抽汽流量增加,不利于机组的经济性。而疏水不畅或汽水混流,均能导致#7,#8 低加满水至低压缸,危及机组主设备安全。
某厂生产的N300-16.7/537/537-7 型亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、单轴凝汽式汽轮机,设计低加疏水采用逐级自流方式。以该机组低加运行情况为例进行分析。
造成低加危急疏水汽水混流的主要原因是由于#7,#8 低加水位显示不正常,解决这一问题的关键是对低加水位计和水位开关进行校验,使水位计和水位开关能正常运行,确保运行人员可通过危急疏水调整门调整低加水位,保证不出现低加满水现象,避免危急疏水汽水混流和水击现象。
#7,#8 低加正常疏水不畅,是由热力系统设计、管道设计、设备安装、设备运行等原因引起的。其主要原因在于七、八段抽汽压差较小,导致疏水压差较低,同时和#5,#6 低加相比,疏水流量较大所致。其疏水压差(采用抽汽压差代替)和疏水流量在额定工况的设计值见表1。
表1 额定工况低加设计参数
由表1 可知,抽汽压力越低的加热器疏水压差越小,然而疏水流量却越大,因此,从热力系统设计值看就容易发生疏水不畅。
从实际运行情况看,由于低压缸运行状况、低压缸排汽真空随循环水温度变化,往往导致七、八段抽汽压力偏离设计值,而且由于七、八段抽汽压力较低,其相对变化量可能较大。七、八段抽汽压力偏离设计值可能对低加疏水不利。
#7,#8 低加安装在同一个壳体内,#7 低加正常疏水从低加底部引出,至少需要经过3 个弯头才能引至#8 低加。如果现场安装条件不好,可能需要增加疏水管道长度和弯头,增加了管道阻力,不利于低加疏水的畅通。#7 低加疏水管道安装的时候受现场条件制约,弯至#7,#8 低加上方,再弯下来进入#8 低加(见图1)。这种安装方式对低加疏水是非常不利的。从300 MW 机组设计参数看,七、八段抽汽压差仅73 kPa,换算成水柱约为7.3 m H2O。要克服管道高差的影响,可能只有30~40 kPa 的压差将疏水送入#8 低加,很难满足疏水流量的要求,导致疏水不畅。如果疏水管道高于#7,#8 低加较多,同时七、八段抽汽压差偏低设计值较远,正常疏水可能无法流动。即便考虑采用虹吸,也需要疏水首先充满管道,在运行中难以实现。
图1 疏水管道的的安装方式
从以上分析知,七、八段抽汽压差太小和正常疏水管道布置不合理是造成#7,#8 低加疏水不畅的主要原因。解决该问题的对策如下:
1)校核低加水位计,保证低加水位计量准确可靠。保证低加不会满水至低压缸,同时可以保证低加危急疏水管道不至于发生汽水混流和水击。由于避免了蒸汽直接从危急疏水漏入凝汽器,有利于经济性,但低加水位出现高Ⅱ值时#7,#8 低加危急疏水可能仍然需要开启运行。
2)改造低加疏水管道,尽量减少管道弯头和管道长度或增加管道通流面积,疏水管道降至#8低加疏水口的水平高度以下,以降低管道阻力。这样可以增加低加疏水通流能力,但当七、八段抽汽压差较小仍有低加疏水不畅的问题。
该方法适用于#7,#8 低加危急疏水改造前运行时开度较小的机组。当改造前运行的危急疏水开度很大,改造后低加疏水有所改善,但不能完全解决问题。
一旦低压缸运行状况发生变化或低压缸排汽压力变化较大,引起七、八段抽汽压差减小,低加正常疏水不畅,导致危急疏水需要开启。
3)可以采用增加疏水泵将#7 低加疏水打至#7低加出口。疏水泵采用变频方式自动控制,保证低加水位正常。由于疏水泵较小,增加变频疏水泵投资并不大。七、八段抽汽压差不再作为#7 低加疏水动力,因此不需要考虑低压缸及排汽真空变化对疏水的影响。由于#7 低加疏水泵至#7 低加出口,#8低加的疏水流量大大降低,从而保证了#8 低加疏水可以正常自流至凝汽器。
按等效热降法分析,七段抽汽和上级疏水在#7低加的放热量可分为2 部分,第1 部分为抽汽焓、上级疏水焓至#7 低加饱和水焓;第2 部分为#7 低加饱和水焓至#7 低加正常疏水焓。如果#7 低加逐级自流至#8 低加,这2 部分热量都将被利用于#7低加。如果#7 低加疏水端差增加,则热量将有一部分被利用于#8 低加,从而引起熵增,对机组经济性不利。
如果采用增加疏水泵的方式,取水口一是从正常疏水管道上取水,二是从危急疏水管道上取水。这样第1 部分热量都将被利用于#7 低加。第2 部分热量则不同,如果从正常疏水管道上取水,这部分热量被利用于#7 低加;而从危急疏水管道上取水,热量将被利用于#6 低加,因此,疏水泵的取水口最好在#7 低加的危急疏水管道上。这也是采用疏水泵的加热器全部不设疏水冷却段的原因。
以300 MW 机组为例,按设计热平衡图和等效热降法计算,如果#7 低加疏水由正常疏水全部改走危急疏水,且危急疏水温度为进汽压力下的饱和温度,热耗率将比设计值增加约18.7 kJ/kWh,折合供电煤耗约0.75 g/kWh。如果从正常疏水取水后泵至#7 低加出口,热耗率将比设计值降低2.3 kJ/kWh;如果从危急疏水取水打至#7 低加出口,热耗率将比设计值低4.2 kJ/kWh。由以上计算看,如果#7,#8 低加疏水能够逐级自流,考虑到疏水泵的成本、用电量以及运行维护,不采用疏水泵是合理的,但是,如果疏水完全不能逐级自流,增加疏水泵后热耗率将下降4.2+18.7=22.9 kJ/kWh,折合供电煤耗约0.916 g/kWh,扣除疏水泵的耗电,供电煤耗将下降约0.85 g/kWh。
以上计算中危急疏水温度采用进汽压力对应的饱和温度,且#7 低加疏水全部走危急疏水。如果#7低加有部分疏水通过正常疏水流动,其改造经济性将有所下降;如果#7 低加疏水全部走危急疏水且存在汽水混流现象,其改造经济性还将上升。
300MW 汽轮机末两级低压加热器疏水不畅主要是由于设计疏水压差较小,且疏水流量较大引起的。另外,部分机组疏水管径较小、管道安装不合理也是一个重要原因。对问题较轻微的机组,可采用调整疏水管径、减少疏水管道弯头和长度的方式进行改造;对一些问题较严重的机组建议采用加装疏水泵的方式进行改造,可以彻底解决此问题,有利于机组的节能降耗。
〔1〕林万超. 火电厂热系统节能理论〔M〕. 西安交通大学出版社. 1994.
〔2〕东方汽轮机厂. 300 MW 汽轮发电机组热力特性说明书〔R〕.2001.