赵新强
【摘要】普光气田是我国特大气田,构造上位于四川盆地川东断褶带黄金口构造带普光构造,P106-2H部署在该构造上的一口水平开发井。具有井斜度大、水平井段长、高温、高压、高含H2S、CO2 的特点,前期处理井筒、酸洗、射孔、难度大。本文对P106-2H的投产作业施工进行描述,该井通过酸洗、防喷器射孔、屏蔽暂堵、永久封隔器座封完井、酸压改造储层等技术,顺利完成了该井的投产作业施工,并取得了日产天然气62.29×104m3(12mm气嘴)的产量。这种工艺措施对今后国内外高压、高含硫化氢气田特别是水平井投产开发有一定的借鉴意义。
【关键词】普光气田 水平井 试气投产作业技术 难点分析
1 概述
普光气田是我国特大气田,主要为海相礁滩相储层,含气层位为三叠系飞仙关组和二叠系长兴组,储层岩石以白云岩为主,储集空间以孔隙为主,裂缝不发育,储层非均质性强,跨度大,属于深层、高产、高温、高压、高含H2S 和CO2 的长井段孔隙型碳酸盐岩气藏。
P106-2H井位于四川省宣汉县普光镇北斗村9组,构造上位于四川盆地川东断褶带黄金口构造带普光构造,是一口水平开发井。该井完钻井深是6805.00m(垂深:5803.78m),全井最大井斜76.31°,方位22.13°,所在井深6805.00m;阻流环所在井深6427.85m,闭合距1324.66m,闭合方位19.34°,本次投产所选层位是飞仙关组,投产井段为5966.3-6344.8m,跨度378.5m,累计射孔段厚度226.6m。在施工过程中主要运用倒角油管处理井筒、酸洗,防喷器射孔、屏蔽暂堵漏、优化完井工具,酸压改造储层等技术,本井经过大型酸压后,取得了日产天然气62.29×104m3(12mm气嘴)的产量。
2 技术难点分析
(1)投产井多处于山区,道路崎岖,井场狭小,而投产作业井深普遍超过5400m;二者之间的矛盾给作业队伍设备配套、井场布置及设备搬迁增加了难度。
(2)投产作业井存在高压、高温、超深的特点,硫化氢含量在11.42-17.05%之间,进行大规模酸性气田投产作业在国内外尚无成熟工艺可借鉴。超高浓度硫化氢对人身及设备安全防护是一个考验,井控风险大,同时对投产所用的工具、材料要求也及其严格。
(3)现场配合施工单位多:试气井单井投产施工涉及井下试气作业、地面测试放喷、地面取样、射孔、录井、测井、酸化压裂、下合金钢油管、完井工具及采气树技术服务等专业,交叉作业单位多,给生产组织运行带来了一定的难度。
(4)水平井段长,管柱摩阻大,特别是上提管柱时摩阻更高,前期处理井筒、射孔施工风险高,对施工管柱要求安全系数高。同时也加大了前期井筒处理、酸洗、射孔的難度。在完井工具的结构、组合选取方面也提出了更高要求。
(5)酸洗难度大,为保证酸浸效果好,需要多次重复浸泡水泥环,在酸洗过程中要做到防止卡钻和管柱腐蚀而落井,又必须考虑酸液对油管、套管的腐蚀程度,因此对酸液的配制、酸洗施工实际操作提出了较高要求。
(6)射孔井段长,射孔枪在水平井段震动大,可能发生卡钻事故,射孔枪身长,起爆级次、起爆单元多,可能因为部分枪身无法引爆而造成发射率达不到设计要求。
(7)本井需要经酸压改造储层,酸液配制、酸压管柱、酸压工艺的选择在满足地层改造施工的同时,还应充分考虑硫化氢的影响.
(8)普光酸性气田周围人口稠密,若施工时硫化氢泄露,将造成重大安全事故和极坏社会影响。
3 应对措施、达到效果及评价3.1 施工准备工作
在搬上本井之前,首先勘查好进井场道路,对井场周围的居民做好调查,认真做好前期的钻机、井架的搬迁安装,井场设备的摆放、安装,地面试气测试流程管汇、节流管汇、压井管汇、环空检测管汇的连接、固定、试压,井场规格化建设等
3.2 前期井筒处理
由于本井是水平井并且水平井段长,增大了处理井筒及射孔的危险系数。首先在选材方面,我们选用钢级BG110SS油管进行前期的井筒处理和射孔。大大提高了管柱的安全系数,降低了管柱进入水平段的风险。
其次在进行前期的通井、刮管等井筒处理工作时,注意在油管底带工具(导锥、通井规、刮削器)至回接筒位置、套变井段、最大井斜深度,以及最大狗腿度处缓慢下放通过,防止工具碰挂,时刻观察悬重变化,遇阻时加压不超过30KN;管柱进入水平段后,每下两根油管上提管柱,将一根单根完全提出钻盘面后下放,对管柱静止负荷、下行负荷、上提负荷做好详细记录,测算好管柱摩阻。大直径工具(通井规、刮削器)管柱进入水平段后,每下入100m钻杆反循环完井保护液(整个钻杆内容积的1.5倍)一次,防止井底有杂质或震动脱落的水泥环将管柱卡死,为射孔枪顺利进入水平井段做好了准备。
3.3 酸洗
由于固井原因,钻井完成后水平井段可能存在附着套管壁上的水泥环,大直径工具进入水平段后风险高,摩擦或震动造成水泥环脱落,引起管柱被埋或卡死,造成井下事故。为降低大直径工具进入水平段的风险,所以在大直径工具进入水平井段前对水平段进行酸洗施工。
根据设计要求,我们使用了BG110SS油管带导锥到人工井底进行了酸洗作业,累计利用液体370.1m3(其中隔离液70m3、酸液29.1m3、清水81.0m3、密度1.24g/cm3环空保护液190m3)对井段5600-6400m反复进行了三次酸洗施工。通过酸洗将附着在套管壁上的杂质、水泥环用酸液进行处理,并大排量循环,将反应物循环出井筒,在酸洗过程中,从井筒返出的液体中,观察到有明显的沉淀物,酸洗施工取得了明显的效果,为顺利施工提供了保证。
3.4 射孔
因为本井全井最大井斜76.31°,并且水平段较长,射孔难度系数及危险系数大大增加,极易造成射孔后管柱断脱或者射孔后卡钻。
针对以上情况,我们选用BG110SS油管进行油管输送射孔枪进行射孔,但是与普通直井射孔所不同的是将射孔管柱底部1500m油管的接箍进行上下45°倒角处理,这样减小了射孔管柱在进入水平段时的摩阻,利于射孔后射孔管柱的顺利起出。