王耀龙 翟溪
摘 要: 本文以蒙西发电厂一号机组二次风机变频改造为例,阐述了变频改造方案,分析比较了二次风机采用变频控制后的节能效果,事实证明该变频技术在节能降耗、提高自动化控制水平等方面具有优势。
关键词: 蒙西发电 变频 二次风机 节能
引言
蒙西发电厂使用2台300MW国产循环流化床机组,年运行小时数为5240.8h,长期处于较低负荷运行,平均发电功率为190MW。运行效率低,导致厂用电率较高,经济效益差。若进行变频改造,则可降低厂用电率0.6左右。实际统计循环流化床锅炉主要辅机:一次风机,二次风机,引风机,凝结水泵,循环水泵,在水泵原设计中约占厂用电率比例30%。为充分挖掘机组潜力,降低厂用电率和提高电网供电能力,电厂计划对2台引风机、2台一次风机、2台二次风机电机采用一拖一方式加装变频装置,即每台电机加装一台变频器;对2台凝结水泵电机采用一拖二方式加装变频装置,即每台变频器轮流带两台凝结水泵运行,提高电厂的经济收益。本文以蒙西发电厂一号机组二次风机变频改造项目为例,讨论变频调速技术在二次风机中的应用。
1.改造方案
蒙西发电厂#1、2炉型号为:SG-1057/17.4-M803型锅炉,锅炉为亚临界压力中间一次再热、单汽包自然循环、循环流化床锅炉。首次采用引进法国ALSTOM技术、由上海电器电站集团制造的300MW循环流化床锅炉,并配套上海汽轮机厂制造的直接空冷凝汽发电机组。于2007年年底两台机组相继投产。
该厂一号机组二次风机变频改造为:#1炉1A、1B二次风机变频器采用西门子(上海)电气传动设备有限公司生产的空冷型完美无谐波高压变频器,是控制交流电机速度调节的控制装置。#1炉1A、1B二次风机采用的是一对一的变频器,即每台电机拥有自己的变频器,可实现两台风机的变频运行方式。
完美无谐波变频器的硬件主要有干式变压器(绝缘等级H级)和功率单元及控制柜、旁路柜等。
干式变压器的主要作用是把6kV进线降压为630V,每相有6个抽头,其中每个抽头接一个功率单元,每相的6个功率单元采用串联方式连接。干式变压器共有18个抽头。
旁路柜内有三只隔离开关,分别是QS1(连接6kV进线至变频器)、QS2(变频器出口)、QS3(工频)。主要是用于工频、变频方式的倒换。QS1和QS2全部合入、QS3断开实现变频方式。将QS1和QS2断开,再合上QS3就可以实现工频方式。但是使用工频方式时(也就是QS3合闸状态)绝对不允许将QS1和QS2合入,否则上电时会对变频器造成损坏,而且QS2和QS3之间也带有机械闭锁功能。
图1 二次风机变频器一次图
Fig.1Electricalcircuitoffrequencyinverter
2.完美无谐波NBH系列高压变频器
完美无谐波高压变频器采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。完美无谐波变频器系统具有如下优点:提供纯净的输入特性,提供高功率因数,提供几近完美的正弦波输出。完美无谐波变频器符合最严格的电压、电流谐波畸变标准的要求,即使在输入容量不大于变频器额定容量的情况下也能满足。该变频器能保护其他在线设备(如计算机、电话、电子镇流器等)免受谐波干扰,同时能防止与其他调速装置发生串扰。功率因数是有功功率占总视在功率的比值,完美无谐波系列变频器获取几近完美的正弦波输入电流,使得其功率因数在整个调速范围内,无须使用外部功率因数补偿电容即可超过95%。完美无谐波变频器的设计使得变频器本身提供正弦波输出,无须使用外部输出滤波器。这意味着变频器只产生极少的失真电压波形,其产生的电机噪声根本感觉不到。事实上,完美无谐波变频器消除了变频器引发的使电机发热的有害谐波。同时,变频器引发的转矩脉动也被消除(即使在低速范围),因此降低了机械设备的应力,共模电压和dV/dt产生的应力也减至最小。
对于6kV电压等级完美无谐波变频器而言,每单元个数6,线电(VAC)6600V,变频器总单元数18,分立的功率单元安装在单元部分。所有功率单元的机械和电气参数均相同,所以它们可以方便地进行互换。每个单元包含自己的控制板用来与主控系统通过光纤进行通讯,该通讯是单元与控制柜内的主控部分之间的唯一连接,因而每个单元与主控系统完全电气隔离。
图2 功率单元结构
Fig.2Structurediagramofpowerunit
功率单元旁路(选件)作为选件,系统内的每个功率单元配备一只旁路接触器。如果功率单元发生故障,则变频器主控板自动接通对应的接触器。一旦该接触器得电,损坏的功率单元就不再作为系统电气的一部分,因而变频器可继续工作。一旦功率单元发生故障并被旁路,系统控制自动进行补偿(中心点漂移)以保持电机电压平衡。为了补偿跌落的电压,每相最多为5个功率单元的系统可为每相配备一个额外的功率单元(选件)。该3个备用功率单元用来补偿跌落的电压。如果没有配备备用功率单元,则变频器将工作在稍低的输出电压,但是仍然提供全部额定电流。功率单元旁路系统包括每个功率单元一个旁路接触器,一个接触器控制板(安装在功率单元柜内)及主控系统与接触器控制板之间的光纤连接。
因为完美无谐波变频器每相中的单元是串联的,所以将故障单元旁路不影响变频器的电流容量,但电压容量将下降。通常所要求的电机电压大致与速度成比例,所以变频器能满足应用要求的最大速度也将下降。在一个或多个单元发生故障后使电机有效电压最大是十分重要的。
(A) (B)
图3 电压叠加原理
Fig.3Voltagesuperpositionprinciple
如上图(A)每相5个功率单元串联,正常运行。为15单元变频器中没有单元被旁路,100%的单元在使用,提供100%的电压。A相电压指令相对B相電压指令有120°的位移,相对C相的位移为120°。
在上圖(B)中,通过调整相位角(中性点漂移)使变频器输出恢复平衡,15单元变频器仅A相旁路2个单元,余下87%的正常单元在使用,可提供80%的输出电压。单元电压的相位角被调整,因而,A相与B相及C相的相位差为132.5°,而不是通常120°这种方法等效于在单元电压指令矢量中引进零序成分。
3.节能分析
变频器节能分析理论计算
根据蒙西电网的实际运行情况,蒙西发电厂其年平均利用小时数约为5240.8小时,电价按0.35元/KWh计算,变频系统效率不低于95%。
二次风机电机参数:功率:1800kW,电压:6kV,电流:206A,功率因素:0.88,转速:1490rpm,电机类型:三相异步电动机,型号:YFKK630-4W。
当#1机组负荷为150MW时,风门开度为50%,电动机电流为110A。
工频运行时的耗电功率P=UIcosφ/η
=1.732×6000×110×0.88/0.95
=1058890W=1058.89kW
变频运行时的耗电功率P=P(Q%)/η式中,P为变频调速后的电动机功率,P为电动机的额定功率,Q%为机组固定负荷时风机运行功率与额定功率的比值转差率,η为变频系统效率。
则当#1机组负荷为150MW时,风门开度为50%,变频运行时的耗电功率为
P=P(Q%)/η
=1800×0.5/0.95
≈236.84kW
加装变频装置后,每年节省费用计算
D=(P-P)×H×A
=(1058.89-236.84)×5240.8×0.35
=1507869.874元≈150万元
结语
根据节能分析,二次风机在两年内可收回成本。蒙西发电厂1号锅炉二次风机改为变频调速控制后,取得了明显的经济效益,也提高了机组运行的安全可靠性。另外,采用变频调速后,二次风机不仅可以实现软启动,延长电机的使用寿命,改善电机的运行条件,而且二次风机转速下降,可减少阻力,降低噪音,可见变频调速技术在节能降耗、提高自动化控制水平方面具有很大的优势,值得推广应用。
参考文献:
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