Cherat水泥公司利用MI-CFD理论提高分解炉的性能
所有的分解炉都含有一定程度的分层流动,这将导致O2和燃料缺乏有效混合,造成燃料不完全燃烧,不完全燃烧的燃料颗粒被带入旋风筒内燃烧,将产生结皮,影响旋风筒的分离效率。Cherat水泥公司通过四根燃烧器煤粉喷入系统的优化设计,提高本地或高硫煤的替代率,以及碎轮胎的替代使用,并且使其有效燃尽,同时不产生结皮。结果显示,分解炉内煤粉燃尽率从88%提到98%,生料分解炉水平从77%提高到83%。
Cinar推荐在水泥厂实施:
(1)将现存上升管道燃烧器降低1m,给上升管道燃烧器提供大动量的轴流风,使煤粉和窑气更好地混合。
(2)将燃料分为两部分,分别喷入两个不同的位置,50%的煤粉喷入上升管道燃烧器;另外50%喷入优化设计后的燃烧器,它们位置更高些,在三次风管进口的水平高度,取得了较好的燃尽率,并且避免了过热。
(3)提高轮胎碎片的喷入位置,靠近上升管道的尾部,在分解炉锥部下面。这样可以增加碎轮胎在上升风管的停留时间,提高其燃尽率,使大部分碎轮胎悬浮,避免掉入窑尾部燃烧。
目前水泥厂取得较好的煤粉燃尽率,生料分解率在产量为3300t/d时提高了6%。解决了窑系统不稳定和结皮现象,同时极大降低了生产成本。
(张凯编译自No.8/2012 World Cement)