免烧结粉煤灰陶粒BAF对乙烯化工废水的深度处理效果

2013-03-29 00:49李丽华金文杰代秀兰
化工环保 2013年2期
关键词:陶粒滤池乙烯

李丽华,金文杰,胡 成,代秀兰,马 放

(1. 哈尔滨工业大学 市政环境工程学院,黑龙江 哈尔滨 150090;2. 辽宁省环境科学研究院,辽宁 沈阳 110031;3. 辽宁科技大学 化工学院,辽宁 鞍山 114051)

乙烯工业在我国国民经济中占有举足轻重的地位,但同时也是用水和排污大户,为了提高水资源利用率,对乙烯化工废水进行深度处理并回用具有重要意义[1]。由于乙烯化工废水水质较为复杂,经过普通二级生化处理后,废水中仍含有大量的有机物、悬浮物及盐类,处理效果不佳[2]。曝气生物滤池(BAF)是在普通生物滤池基础上发展起来的好氧生物处理新工艺[3-4],不仅可有效去除COD、BOD5、SS、氮和磷等,而且具有较高的抗盐度冲击能力,在高含盐废水的深度处理中具有独特的优势[5]。新型BAF填料的开发及应用一直是BAF工艺的研究热点[6-10]。在BAF工艺中,大多采用粒状陶粒作为填料,粉煤灰陶粒由于具有性能优良、性价比好和应用范围广等优点,被广泛应用于废水处理中。但目前使用的粉煤灰陶粒大多是采用烧结工艺制备而得,存在工艺复杂、能耗和成本高等缺点。因此,近年来新型免烧结粉煤灰陶粒的研制受到了研究者的关注,并已取得了一定成果[11]。

本工作以粉煤灰为主要原料,制备了一种新型免烧结粉煤灰陶粒,考察了该粉煤灰陶粒BAF工艺深度处理乙烯化工废水的效果。

1 实验部分

1.1 废水水质

实验废水取自辽宁省某乙烯化工厂二级生化处理出水,COD 为40~70 mg/L,SS为24~60 mg/L,ρ(NH3-N)为0.7~3.0 mg/L,电导率为800~1 700 μs/cm。

1.2 材料和仪器

以粉煤灰为主体原料,辅以水泥、生石灰、石膏及硅酸钠等外加剂,采用独特造孔剂和造孔工艺,经自然养护制备了免烧结粉煤灰陶粒。普通商业陶粒:以黏土为主要原料生产,外购。

UV560型紫外-可见分光光度计:日本JASCO公司;DDS-11A型电导率仪:上海光学仪器厂;TG328型电光分析天平:上海天平厂;Phi l ips XL-30型SEM:荷兰飞利浦公司;XRD-7000型XRD仪:日本岛津公司;Autosorb-I型比表面积测定仪:美国Quantachrome公司。

1.3 实验装置及工艺流程

实验装置及工艺流程见图1。

图1 实验装置及工艺流程

BAF由透明有机玻璃柱加工而成,柱内径0.15 m,高2.0 m,下部承托层均采用粒径为10~16 mm的卵石,装填高度10 cm。1#滤柱内填料为自制的免烧结粉煤灰陶粒,作为对比的2#滤柱内填料为普通商业陶粒,两种陶粒粒径均为3~5 mm,装填高度均为1 200 mm。采用上向流运行方式。

1.4 BAF的挂膜启动和运行

采用接种挂膜方式进行BAF的挂膜启动,接种污泥采用该厂污水处理单元曝气池的回流污泥,MLSS为12 g/L,接种量为200 L。BAF中的填料装填完毕后,首先注入清水浸泡陶粒,24 h后排出清水,然后将曝气池回流污泥加入到BAF内进行闷曝,曝气量为6 L/h,4 d后连续进废水,并保持气水比(体积比)为(3~4)∶1,直至BAF挂膜启动成功。

在水力负荷为3 m3/(m2·h)、气水比为3∶1、进水水温为14~21℃的条件下运行装填不同填料的两个BAF。反冲洗时间均为9 min,普通商业陶粒BAF反冲洗水强度为8 L/(m2·S),自制免烧结粉煤灰陶粒BAF反冲洗水强度为5 L/(m2·S)。

1.5 分析方法

采用美国《水和废水标准检验法》中的开管回流法和酚盐法测定废水的COD和ρ(NH3-N)[12];采用重量法测定 SS[13]。

2 结果与讨论

2.1 陶粒的物理性能

自制免烧结粉煤灰陶粒和普通商业陶粒的物理性能见表1。由表1可见,自制免烧结粉煤灰陶粒的筒压强度与普通商业陶粒相当,但孔隙率和比表面积远高于普通商业陶粒,堆积密度低于普通商业陶粒。

自制免烧结粉煤灰陶粒(a)和普通商业陶粒(b)的SEM照片见图2。由图2可见,与普通商业陶粒相比,自制免烧结粉煤灰陶粒的表面更粗糙,且表面分布有更多明显的孔径通道,使其具有更大的比表面积,可为微生物和基质的接触、混合创造适宜的环境,更有利于提高微生物与载体之间的黏附力,促进生物膜的形成。

自制免烧结粉煤灰陶粒的化学组分见表2。由表2可见,自制免烧结粉煤灰陶粒的主要组分为硅和铝的氧化物,其次是钙的氧化物,因而该陶粒具有较高的生物和化学稳定性。

表1 陶粒的物理性能

图2 自制免烧结粉煤灰陶粒(a)和普通商业陶粒(b)的SEM照片

表2 自制免烧结粉煤灰陶粒的化学组分

2.2 两种填料BAF的COD去除率

在平均进水COD为54.62 mg/L的条件下,两种填料BAF的COD去除率见图3。由图3可见:装填自制免烧结粉煤灰陶粒的BAF平均COD去除率为57.14%;装填普通商业陶粒的BAF平均COD去除率为55.24%。装填自制粉煤灰陶粒的BAF对COD的去除效果好于装填普通商业陶粒的BAF。因为自制免烧结粉煤灰陶粒具有更大的空隙率和比表面积,更有利于菌体的生长及对污染物的吸附和截留。

图3 两种填料BAF的COD去除率

2.3 两种填料BAF的 SS去除率

在平均进水SS为33.93 mg/L的条件下,两种填料BAF的SS去除率见图4。由图4可见:装填自制免烧结粉煤灰陶粒的BAF的平均SS去除率为68.64%;装填普通商业陶粒的BAF平均SS去除率为66.94%。装填自制粉煤灰陶粒的BAF对SS的去除效果好于装填普通商业陶粒的BAF。

图4 两种填料BAF的SS去除率

2.4 两种填料BAF的NH3-N去除率

在平均进水ρ(NH3-N)为1.33 mg/L的条件下,两种填料BAF的NH3-N去除率见图5。

由图5可见:装填自制免烧结粉煤灰陶粒BAF的平均NH3-N去除率为74.89%;装填普通商业陶粒BAF的平均NH3-N去除率为72.21%。装填自制粉煤灰陶粒的BAF对NH3-N的去除效果好于装填普通商业陶粒的BAF。

2.5 两种填料BAF的反冲洗情况

自制免烧结粉煤灰陶粒BAF反冲洗后,出水水质见表3。由表3可见,出水水质在反冲洗后第三天开始恶化,因此确定最佳反冲洗周期为2 d。

图5 两种填料BAF的NH3-N去除率

表3 反冲洗后出水水质

在反冲洗实验中发现,普通商业陶粒在气流和水流的作用下,呈板结团状上移,很难散开;而自制免烧结粉煤灰陶粒填料则呈分散流化状态上移,有利于反冲洗。在水量和气量均相同的情况下,当自制免烧结粉煤灰陶粒填料膨胀度达到30%时,普通商业陶粒膨胀度却不足20%。当水力停留时间为0.5 h、反冲洗周期为2 d时,达到同样的反冲洗效果,普通商业陶粒BAF每次反冲洗需消耗水量为75 L,而自制免烧结粉煤灰陶粒BAF每次反冲洗仅需消耗水量50 L。可见使用自制免烧结粉煤灰陶粒,具有反冲洗耗水量小、反冲洗效果好的优势,主要是因为自制免烧结粉煤灰陶粒密度较小所致。

3 结论

a)新型免烧结粉煤灰陶粒与普通商业陶粒相比,具有更为优良的物理化学特性,可提供更有利于菌体附着生长的环境和良好的反冲洗条件。

b)在平均进水COD为54.62 mg/L、平均SS为33.93 mg/L、平均ρ(NH3-N)为1.33 mg/L的条件下,自制免烧结粉煤灰陶粒BAF平均COD去除率为57.14%,平均SS去除率为68.64% ,平均NH3-N去除率为74.89%,均略高于普通商业陶粒BAF。

c)自制免烧结粉煤灰陶粒BAF最佳反冲洗周期为2 d。自制免烧结粉煤灰陶粒具有反冲洗耗水量小、反冲洗效果好的优势。

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