中国石油青海油田公司涩北气田台试9井实施割缝管压裂充填防砂作业后,日产气量达3×104m3。截至2013年4月2日,这口井已平稳生产近8个月,累计产气590×104m3。
台试9井在作业前处于停产状态。涩北气田每年有约20%的气井因水患、砂害、冰堵等原因造成停产、减产,影响气田正常生产。对此,涩北气田持续加大新工艺、新技术的推广力度,加快各种采气工艺试验,通过应用采气工程平台系统等软件不断优化各项排水采气工艺参数,提高工艺实施的成功率。涩北气田结合生产实际不断研发,填补技术空白,逐步形成适合涩北气田特点的采气技术工艺体系,连续攻克难题,有效应对水患、砂害。
结合地层特征,涩北气田坚持“一井一法、先易后难、技术成熟、经济有效”的原则和“一井一措施、一井一工艺”的技术思路,实现了“作业一口、恢复一口,试验一口、成功一口”的目标。2011年和2012年,涩北气田采用新工艺、新技术在气井措施作业,有效率分别为81.57%、86.05%,日均复产气量分别为85.48×104m3、86.41×104m3,连续两年恢复产能突破2×108m3。
“三重精细挡砂屏障、清洁携砂液、无接箍光滑防砂筛管”和“降水颗粒与石英砂相结合支撑剂的集成研究”实现了气田防砂技术的自主化,防砂有效率达到100%,探索出了适合涩北气田的泡排工艺模式,成功研制了低温泡排剂,攻克了冬季泡排无法作业的难题。2012年,涩北气田共实施泡排工艺261井次,年恢复产气量3 901×104m3,施工成功率93%。
目前,由涩北气田研究的防砂工艺、连续油管冲砂、封窜堵水工艺、井下节流工艺、泡沫排水工艺、不压井带压作业等10大技术已全面推广使用,成为增产增效的法宝。
涩北气田加强精细化管理,因地制宜,对生产的问题进行研判、分析,通过技术工艺的创新应用,新办法解决老问题,探索出一条科技进步推动生产、提高效益的发展之路。
2013年,涩北气田仍将加大技术创新力度,推动新技术在更大范围内应用,为青海油田建成高原千万吨油气产能持续“争气”。