石立峰,耿宏霞
(黑龙江昊华化工有限公司,黑龙江 齐齐哈尔161033)
变频技术从上世纪80 年代开始迅速发展,并日趋成熟,因其节省效果而得到广泛应用。 黑龙江昊华化工有限公司于2009 年新建 “30 万t/a 烧碱装置、30 万t/a 聚氯乙烯装置”, 并新建75 t/h 流化床锅炉, 由于原35 t/h 锅炉耗电量较大, 决定对3 台35 t/h 锅炉进行变频改造。
从流体力学的原理得知, 使用感应电动机驱动的风机、水泵负载,轴功率P 与流量Q,扬程H 的关系为:
当电动机的转速由n1变化到n2时,Q、H、P 与转速的关系如下:
可见, 流量Q 和电机的转速n 成正比关系,而所需的轴功率P 与转速的立方成正比关系。 所以,当需要80%的额定流量时,通过调节电机的转速至额定转速的80%,即调节频率到40 Hz 即可,这时所需功率仅为原来的51.2%。从图1 所示的风机、水泵运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果。
图1 风机、水泵(设静压为零)的运行曲线图
当所需风流量从Q1减小到Q2时, 如果采用调节阀门的办法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从A 点变到新的运行工况点B 点运行,所需轴功率与H2×Q2成正比;如果采用调速控制方式,风机、水泵转速由n1下降到n2,其管网特性并不发生改变, 但风机、 水泵的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A 点移至C 点。此时,所需轴功率P3与HB×Q2成正比。 从理论上分析,所节约的轴功率△P 与(H2-HB)×Q2的面积成正比。 考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗, 通过实践的统计, 风机泵类通过调速控制可节能20%~50%,有些风机负载节能达60%以上。
2.1.1 改造原因
锅炉运行负荷根据生产的需要而变化, 鼓风机的风量也随之变化, 传统的风量调节都是通过调节风门挡板实现的, 这种风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多能量白白消耗在挡板上。为了节约电能,提高锅炉燃烧控制水平,增加经济效益,采用变频调速系统取代低效高能耗的风门挡板, 鼓风机风量变化范围为30%~90%, 配套鼓风机(1#、2#、3#炉)均为90 kW 电机,都是按冬季最大负荷配置,低负荷时鼓风机能源浪费较大,因此,使用变频器进行节能技术改造。
2.1.2 采取措施及投资
将鼓风机现有的自耦降压起动器拆除, 更换成变频器,通过改变频率,调整电机转速,使之达到锅炉低负荷时所需的鼓风量,转速与轴功率下降,节能效果良好。
90 kW 变频器3 台,约需24 万元(西门子变频器报价),其他材料可以利用原启动柜的。
2.1.3 节能效果
当变频调速后电机转速为未调速的60%时,鼓风机消耗功率为额定功率的21.6%, 空载损耗为0.15。
全速状态下的功率:p1=90-90×0.15=76.5(kW);变频状态下功率:p2=0.216×76.5+90×0.15≈30.1(kW);节约的功率:pj=76.5-30.1=46.4(kW)。
每年按运行180 天,每天按24 h 计,则全年节能:Q=pj×24×180=200 448(kW·h)
按每度电0.6 元/kW·h 计, 则每年节约的电费为:200 448×0.6=120 268.8(元)。
3 台配套炉鼓风机通过变频改造, 每年可节约电费:120 268.8×3=360 806.4(元)≈36(万元)。
变频器投入使用后,不但节约了电能,还可以实现大的电动机的软停软起, 避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时降低了对电网的容量要求和无功损耗。
2.2.1 改造原因
锅炉引风机的变化范围为70%~90%,配套引风机1# 炉为110 kW、2#、3# 炉均为132 kW 电机,都是按冬季最大负荷配置, 低负荷时引风机能源浪费较大,因此使用变频器进行节能技术改造。
2.2.2 采取措施及投资
将鼓风机现有的自耦降压起动器拆除, 更换成变频器,通过改变频率,调整电机转速,使之达到锅炉低负荷时所需的鼓风量,转速与轴功率下降,节能效果良好。
110 kW 变频器一台, 需8.5 万元;132 kW 变频器2 台,需18 万元;共计投资26.5 万元;其他材料可以利用原启动柜的。
2.2.3 节能效果
当变频调速后电机转速为未调速的80%时,引风机消耗功率为额定功率的51%,空载损耗为0.15。
1#35 t 炉(110 kW)全速状态下的功率:p1=110-110×0.15=93.5(kW);变频状态下功率:p2=0.51×93.5+110×0.15≈64.2(kW);节约的功率:pj=93.5-64.2=29.3(kW)。
每年运行按180 天,每天按24 h 计,则全年节能:Q=pj×24×180=126 576(kW·h)。
按0.6 元/kW·h 计, 则每年节约的电费为:126 576×0.6=75 945.6(元)。
2#、35 t 炉 (132 kW) 全速状态下的功率:p1=132-132×0.15=112.2(kW);变频状态下功率:p2=0.51×112.2+132×0.15≈77 (kW); 节约的功率:pj=112.2-77=35.2(kW)。
每年按运行180 天,每天按24 h 计,则全年节能:Q=pj×24×180=152 064(kW·h)。
按每度电0.6 元/kW·h 计, 则每年节约的电费为:Md=152 064×0.6 元=91 238.4(元)。
3#炉同2#炉。
1#、2#、3#炉引风机通过变频改造,每年可节约电费:75 945.6+91 238.4×2=258 422.4(元)≈25.8(万元)。
现有的24 台各种工业高压(10 kV)电机开工率仅为40%,为了节约能源,拟进行变频电气了自动化节能改造。
24 台高压电机合计总功率为26 069 kW, 年总消耗电量为26 069 kW×8 000 h=20 855 200 kW·h=2 085.5 万kW·h。根据生产负荷情况,拟按照合同能源管理模式分三期实施。
(1)一期改造。改造公用循环水泵(1 000 kW)2台;聚合循环水泵(1 400 kW)1 台。
表1 一期改造后预计年节电量及电费预测表
(2)二期改造。改造5 ℃冷冻水机组(1 303 kW)2 台;-35 ℃冷冻水机组(820 kW)1 台;75 t 炉给水泵(280 kW)1 台、引风机(560 kW)1 台、二次风机(220 kW)1 台、一次风机(450 kW)1 台;鼓风机(710 kW)1 台、(355 kW)1 台;雨水泵(185 kW)1台。
(3)三期改造。 改造空气压缩机(1 050 kW)1 台、(370 kW)1 台; 氯气压缩机 (450 kW)1 台、(220 kW)2 台;水环压缩机(250 kW)3 台;VCM 压缩机(500 kW)3 台。
3.2.1 测量装置及测量范围
根据用户配电系统的具体情况, 在被控对象的电源进线处安装三相电度表计量装置 (含电流互感器),所安装计量设备的计量范围能覆盖全部被控对象,但不应包含可能运行的非被控对象。
3.2.2 测量方法及条件
采用HCS 系列节能控制系统在节能工况下运行和在原模式(即工频运行)工况下运行的能耗进行对比的测试方法,即系统在相邻两天中,采用节能模式和原模式(即工频运行) 交替在相同时间段上运行,对其能耗进行测试、记录和对比。
使用HCS 负荷动态自动跟踪智能控制系统后,系统运行管理的自动化程度得到大大提高,可减轻操作人员的劳动强度。 同时,系统将实现在低频状态下启、停,可大大减少对电网的冲击和对电机的磨损,减少设备的故障率,延长设备的使用寿命,降低设备的维修成本。
现阶段, 节能减排已成了每个企业可持续发展必须考虑的问题, 而高压变频器的广泛应用可以很好地节约电能,减少能源消耗。建议有关企业积极推行高压电机变频改造, 对经常不需要在工频状态下满负荷运行就可满足工艺要求的风机、 水泵类电机进行变频改造, 自有资金不足的可以利用节能返款发承包模式,这样,既不用业主单位直接投资,又节约了电能,降低了能源消耗。新建项目也应该在设计时就充分考虑变频器的节能作用,工况经常变动的,有时不需要在满负荷条件下运行的电机都尽量加装变频器,以达到节能的目的。