梁 毅
(兰州蓝天浮法玻璃股份公司,甘肃 兰州 730060)
浮法玻璃生产线生产过程:原料破碎混合加工—熔窑内原料熔化—锡槽平滩成型—退火消除应力—冷端横切加工—玻璃装箱。
其辅助生产系统主要有循环冷却水、压缩空气、氮氢保护气体、油泵房(天然气)、供电及蒸汽生产系统。
2011年9月8日上午10:30,浮法玻璃生产线锡槽内玻璃带突然发生断板事故,整条生产线被迫关停。原因为锡槽内1支冷却水包被烧弯,头部落至玻璃板上,将流动的玻璃带打断。操作人员紧急撤出烧弯水包,重新拉引玻璃带,经过紧急抢修,于当日17:30分恢复生产。
在此次事故的抢修中,由于打开了锡槽两侧所有的观察孔,导致锡槽内氮、氢保护气体外泄,空气进入锡槽,使锡槽气氛失调,造成槽内锡液严重氧化及蒸发,锡液的蒸发量达3~5t之间,事故合计直接经济损失约160万元。
由于锡液蒸发造成槽顶长期掉锡灰等杂物,生产的玻璃原板上存在杂物、光畸变点增多,造成近1周生产出的玻璃整体质量极差,成为等外品或废品,事故损失被延伸。
冷却水包受热弯曲,说明当时水包内部循环冷却水量少。调阅水泵房当时操作记录,发现水泵房当日事故时间段,出现过两次非正常停电,致使冷却循环水泵在20min内发生两次停机。从而导致冷却水包水流量减弱,使水包受热弯曲。经查,两次停电,均为外网停电事故。
水泵房和浮法玻璃生产线分别由2座变电站供电。水泵房上级变电站记录显示当日上午10:10和10:20,变电站低压Ⅱ段电源进线柜内断路器分别跳闸一次。跳闸后,值班人员都及时恢复送电。经查此次事故不存在越级跳闸的可能。
之后对变电站低压进线断路器进行检查发现,断路器A相过电流保护装置支架连片铆钉断裂,支架连片脱落,导致断路器误动作,造成跳闸。
由此可判定当日10:10,断路器A相过电流保护装置支架由于使用时间长,产生机械疲劳,A相过流保护装置支架连片铆钉断裂,但未脱落,保护机构有微小的位移,造成断路器保护误动作,断路器跳闸。变电站值班人员按操作条例进行检查,未见异常,合闸送电。送电后,由于设备群启,电流较高,断路器震动较大,经过接近10min的运行,其A相过渡保护装置支架连片铆钉彻底脱落,但其机械机构整体卡死,未出现较大的位移,造成了断路器保护第2次误动作,即10:20断路器第2次跳闸。变电站值班人员第2次继续按照操作条例进行检查,未见异常,合闸送电。第2次送电后,断路器A相过渡保护装置支架机械机构整体已经彻底卡死,并且没有出现较大的位移情况发生,其设备达到暂时的平衡状态,送电后再未出现误动作跳闸事故。
水泵房为两段供电方式,Ⅰ段带1#冷水泵,Ⅱ段带2#冷水泵,2台水泵为1用1备。
10:10时间Ⅱ段失电后,2#水泵停止工作,生产线用水改由保安水塔供给(可以满足生产15min的用水量)。值班人员启动备用1#冷水泵,启泵后发现电流偏低,检查发现1#冷水泵的逆止阀处于关闭状态,遂抬逆止阀重锤,但未抬起,导致1#冷水泵处于空载状态,未将冷却水送出。
此时,水泵房Ⅱ段已恢复供电,操作人员马上停1#冷水泵,并启动2#冷水泵后检查供水状态,在此期间,10:20变电站Ⅱ段低压断路器第2次跳闸,水泵房Ⅱ段再次失电,2#冷水泵刚启动后突然停泵。短时间的两次停电使水泵房操作人员处理延迟,在检查判定停泵原因时,Ⅱ段供电恢复正常,操作人员继续重新启动2#冷水泵,水系统恢复正常。
水泵房1#管线上的逆止阀为微阻缓闭形式,因1#水泵停泵时间长,其重锤有锈蚀,致使动作不灵活,操作人员在操作过程中,启动1#水泵时,变频器频率增加速度较慢,两种状况结合从而造成逆止阀未能正常打开,启动1#备用泵失败。另外,在10min之内两次外网失电,这是操作人员没有遇到过的特殊情况,因此导致操作人员处理缓慢,使锡槽水包钢管在锡槽内被650~1 050℃之间的热量烧弯。
1.对变电站内所有断路器进行彻底的检查。同时对断路器A相过电流保护装置进行修复。
2.对水泵房作业指导书进行完善,对操作人员重新进行培训。
3.对水泵房逆止阀进行检修,并定期对停用水系统逆止阀进行试验。
4.浮法玻璃生产线加装缺水报警装置。