李岩松,李祖瑜
(1.大化集团大连化工股份有限公司,辽宁大连 116308;2.大连大化工程设计有限公司,辽宁大连 116033)
分级使用不同品位蒸汽,高效回收蒸汽凝结水
李岩松1,李祖瑜2
(1.大化集团大连化工股份有限公司,辽宁大连 116308;2.大连大化工程设计有限公司,辽宁大连 116033)
介绍了我公司蒸汽系统和高温热水系统的工艺流程,对凝结水用于干铵空气预热进行计算分析;分级使用不同品位蒸汽,充分回收蒸汽凝结水中的热能,可以节约大量蒸汽。
蒸汽;凝结水;品位;利用;高效
蒸汽是纯碱行业的主要能源之一,其当量的大小直接关乎产品成本的高低。为了提高我公司蒸汽管网的能源利用水平,降低产品成本、节能降耗,我公司利用此次搬迁改造的机会,从设计、施工到运行管理各个环节都严格执行国家有关标准和技术规范。对于搬迁后新建的蒸汽管网,一开始就从设计上周全考虑,使管网有最佳的能源利用率。首先,从保温环节减少管网的热损失,保证保温性能不退化;其次,在运行管理中,杜绝水、汽泄漏;最后,建立高效的回收蒸汽凝结水系统。由于我公司的蒸汽冷凝水压力在2kg以上,在综合考虑实际工况和回收后凝结水的品质,我们采用了闭式余压回水方式来回收蒸汽凝结水。
我公司使用的蒸汽主要由合成氨厂输送来的3.2MPa饱和蒸汽,由热电厂输送来的4.2MPa和0.89MPa的过热蒸汽。0.89MPa蒸汽除用于蒸汽煅烧炉暖炉以外,部分减压为0.4MPa蒸汽使用。4.2MPa蒸汽首先要经过减温减压器降至3.2 MPa,然后与合成氨厂输送的3.2MPa饱和蒸汽汇合,用于煅烧工序的轻灰煅烧炉和重灰流化床。用后的蒸汽凝结水收集于一次闪发器并闪发出1.4MPa的低压二次蒸汽,与3.2MPa饱和蒸汽减压而成的1.4MPa蒸汽合并后用于氯化铵工序的干铵炉。1.4MPa的蒸汽凝结水再次闪发为0.4 MPa的低压蒸汽,不足部分由1.4MPa蒸汽减压而成的0.4MPa蒸汽和0.89MPa蒸汽减压而来的0.4MPa补充,用于淡液蒸馏、母液加热和各处的设备、管线的伴热。见图1。
图1 蒸汽系统流程图
各级闪发后所得的凝结水约150℃,再集中送至专设的干铵炉空气加热器的空气预热段,用以给鼓风机输送的空气预热。降温后的这部分热水一部分引入盐水工序的二次盐水加热器,用来在冬季给二次盐水加热;另一部分送往煅烧工序,用作补充用水,如重灰母液循环槽、化碱槽、洗水槽、减温减压水箱等处。剩余时则送往热电厂使用。这样蒸汽的热能几乎全部被利用,除了煅烧工序使用的是新鲜的蒸汽,其余全部是闪发蒸汽和凝结水的热能,做到按质使用、多级利用。见图2 。
图2 凝结水系统流程图
以纯碱75t/h的负荷计,经过计算和查定,产生的蒸汽凝结水如表1。
表1 蒸汽凝结水回收量查定 单位:t/h
图3 干铵炉空气预热段示意图
为了合理、有效的利用好蒸汽凝结水的热能,我公司在这次搬迁改造的设计中,增加了干铵炉的空气预热段,见图3。将鼓风机输送的冷空气用蒸汽凝结水预热,有效的利用了蒸汽凝结水的热能,降温后的凝结水的温度大约可在85℃左右,除在平时送往煅烧工序做补充水外,在冬季送盐水工序为二次盐水加热,来保证二次盐水的温度。
经过查定高温热水在干铵炉空气预热器的进出口的温差为30℃。空气在预热器进出口的温差为155℃。
Q1——高温热水释放的热量;
Q2——空气升温后吸收的热量;
c1——高温热水的比热;
c2——空气的比热;
m1——高温热水的质量;
m2——空气的质量;
△T1——高温热水降温前后的温差;
△T2——空气预热前后的温差;
m——1.4MPa蒸汽的质量;
Q——可节约的1.4MPa蒸汽的热量;
r——1.4MPa蒸汽(205℃时)的潜热1 951.3 kJ/kg。
1)空气预热所需的热量:
2)高温热水释放的能量
3)节约1.4MPa蒸汽量:
由于1.4MPa蒸汽全部由进3.2MPa蒸汽减压而来,故可节约3.2MPa蒸汽近似为8t/h。3.2 MPa蒸汽以150元/t计,年节约价值:8t/h×150元/t×8 000h=960万元/年。
注:由于高温凝结水的显热变化不大,本文未予考虑。
相对于搬迁改造前的高温热水(蒸汽凝结水)直接送往电厂而言,搬迁改造后的这种按质用能、多级利用的工艺流程更加科学、合理,大大的节约了成本。
TQ 114.162
B
1005-8370(2012)05-21-02
2012-02-06