程治华,徐世权
(大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿, 湖北阳新县 435232)
丰山铜矿碎矿洗矿工艺流程的改造与实践
程治华,徐世权
(大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿, 湖北阳新县 435232)
系统研究了丰山铜矿井下供矿和碎矿洗矿的工艺流程,针对性地降低了井下原矿水分,改造了碎矿工艺流程,实现了井下矿石不洗矿干开,大幅度降低了工人劳动强度,创造了1000万元/a的经济效益。
丰山铜矿;洗矿工艺;原矿水分;矿泥;设备改造
丰山铜矿隶属于大冶有色金属集团控股公司的一座中型矿山,选厂设计处理量为3000t/d。投产至2010年期间,为了尽可能消除原矿矿泥对整个采选流程产生的不利影响,设计采用了一个洗矿流程。但是由于该系统流程长、设备设施故障多,矿泥中金属量流失严重,每年都造成了相当程度的经济损失。2010年以来,丰山铜矿通过对井下溜矿系统和碎矿系统的技术改造,实现了大幅度降低进入到碎矿流程的矿石水分含量的目标,在此基础上,取消选矿洗矿流程后,达到了井下溜矿和碎矿流程畅通的目的,实现了年增经济效益一千多万元的目标。
矿泥一般指直径小于5~10μm的矿粒,是矿业固体废物的一种。水法选矿或洗矿作业中产生的尾矿废物常以浆状形式排出,其沉淀物形成为矿泥。按其成因可将矿泥分为2种:原生矿泥和次生矿泥。在矿床内部由于地质作用产生的矿泥称为原生矿泥。矿石在采矿、运输、碎矿、磨矿过程中,由于爆破、运输、破碎等过程相互摩擦与碰撞产生的矿泥称之为次生矿泥。次生矿泥的多少与所采用的采矿方法、运输环节和选矿破碎方法有关。
矿泥遇水呈糊状,产生严重堵塞现象,给碎矿、筛分和矿石运输带来困难,其严重干扰选别过程及效果,尤其对浮选作业的影响较大,并造成精矿浓缩、过滤和尾矿浓缩困难,影响脱水效果。
丰山铜矿井下采出矿石泥矿含量大,占原矿总量的10%左右,主要为次生矿泥,矿泥中铜品位与块矿相当;粒级分布范围较广,对浮选技术经济指标影响大;其粘性较强,极易堵漏斗、粘矿仓,致使流程不畅。为使碎矿流程顺畅,丰山铜矿在选矿碎矿前设计了一段洗矿流程,从而消除或减弱矿泥对选矿作业的不利影响。
原洗矿工艺流程如图1所示,流程中存在的问题如下。
图1 改造前洗矿工艺流程
(1)选矿车间年处理井下矿量约66~70万t,其中有泥矿超过7万t。经过洗矿、分级,所脱去泥矿中的微细粒级矿泥约占泥矿总量的45%,为3.3万t,即有200t左右的铜金属量被直接作为尾矿排入尾矿库,经济损失巨大。
(2)几十年来,虽进行过部分流程改造,在立式砂仓安装了自动化控制仪表,但因维修与管理问题,仪表与设备故障频繁,难以维修,只能进行人工操作,导致难以准确控制立式砂仓放矿量。放砂量偏大,会影响4#球磨机的磨矿浓度;放砂量偏小,则砂仓内矿砂浓度偏高,容易堵塞放量管道。立式砂仓配置有2台砂泵(1台备用),生产过程中经常出现故障,维修频繁,导致生产不能正常进行。
(3)洗矿过程中,双层筛筛网磨损较快,更换工作强度大。其采用的是Φ5mm钢丝材质,一般情况下,新换上的筛网只能正常使用1周时间左右,之后每隔1~2d就需修补筛网,既耽误生产时间,又浪费成本。
(4)Φ18m浓密机放砂量同样难以控制。放砂量偏大,影响Ⅰ系列浮选浓度,进而影响浮选指标;放砂量偏小,则导致浓密机“压死”。一般情况下,平均每周就会“压死”1次,处理过程中既影响生产,又会流失更多的矿泥。
经过反复讨论认为,要从根本上加强矿泥回收工作,就必须取消洗矿流程,让矿泥100%进入选别作业,从而最有效地避免矿泥在洗矿过程中的流失。而取消洗矿作业的前提是大幅度降低井下供矿水分。实践证明,当原矿含水量低于5%时,碎矿流程畅通。
丰山铜矿井下供矿受掘进、铲装、运输、粗碎、溜矿、提升等作业影响,原矿水分达到了10%左右,无法满足碎矿不洗矿的作业要求。井下降低原矿水分的改造措施及设备技术改造如下。
(1)首先对井下各中段下盘沿脉和各中段穿脉进路进行清理、打排水沟和卸水井,避免因积水导致掘进、铲装和运输作业途中原矿水分增加。
(2)对井下-351m中段粗碎防尘系统进行升级改造,大幅度地降低了粗碎过程中产生的粉尘,杜绝了破碎系统喷水防尘的陋习;对粗碎冷却水进行完善,做到了冷却水循环利用,避免了冷却水进入矿仓。
-351m中段破碎系统自安装以来,板式给矿机存在严重跑偏现象,使用寿命不超过3a,本次流程改造使用了激光测距仪,采用双矩形端面比较法,找出问题的根源在于传动系统与支撑系统构成的矩形中心线不重合。在确保不改变现有基础的情况下,工作组设计出双轴单绕点调整法,彻底解决了跑偏现象,避免了板式给矿机给矿过程中添加水协助卸矿的操作。
(3)卸矿漏斗在卸矿过程中磨损非常快,为减少溜斗的磨损,均在各溜斗上铺设了一层轨道钢,但轨道钢增加了矿石下卸阻力,导致矿石难以凭借自身重力作用顺利下滑,需要风吹水洗。本次改造对采掘主井溜板和-392m计量装置底板采用了光滑的低磁性材料——65Mn,解决了2处粘矿问题,同时减小了卸矿阻力,避免了用水冲洗。
计量装置泄漏问题的解决也取得了技术上的重大突破。传统的井底卸矿装置全部采用收敛式结构设计(固定部接口截面积大于活动部卸矿口截面积),利用粉矿回收装置回收泄漏的粉矿。本次改造根据流体力学局部压力损失原理,在扇形闸门两侧增设2个弧形补偿装置,再在下部溜嘴与扇形闸门对接处增设导流板,使固定部与活动部对接口截面积相等,从而最大限度地减少了矿石下行途中能量的损失,基本实现粉矿无泄漏的目标,避免了计量斗加水协助卸矿。
(1)碎矿通风除尘系统改造。考虑到降低供矿水分后,碎矿流程的灰尘量会显著增加,为了预防、控制和消除职业病危害,进一步整治现场操作环境,丰山铜矿对303#、305#、307#振动筛防尘系统和209#、210#、229#圆锥破碎机防尘系统进行改造,现场通风防尘的效果大大改善,为后续取消洗矿流程打下基础。
(2)为减少圆磨和各下矿漏斗堵塞问题,有针对性地对碎矿破碎系统局部设备设施进行了改造。原1#皮带与209#圆锥破碎机的下矿漏斗断面偏小,下矿时经常堵塞。本次改造后,该下矿漏斗通过能力加大,保证了下矿通畅,降低了堵塞频次。细碎Φ1750mm短头圆锥破碎机为弹簧型,一旦发生堵塞,处理起来非常麻烦。通过对其盛料箱进行改造,改变了下矿点,堵塞频次显著下降,大大提高了生产效率。对碎矿3台圆磨的下矿漏斗进行改造,采用65Mn钢板代替轨道钢作为漏斗衬板,基本解决了漏斗堵矿问题。
经过井下供矿系统和碎矿系统改造后,大幅度降低了井下矿石水分,原矿水分含量降到了4.7%以内,同时基本解决了碎矿下矿过程中堵矿问题。2010年6月,丰山铜矿拆除了选矿车间原洗矿流程中所有设备,对泥矿18m浓密机及立式砂仓则进行了改造利用,在井下水回收系统中用于蓄水供水,减少了矿区中心河沟的井下水排放量。
(3)沿断裂带的钾化、硅化、黄铁矿化、黄铁绢英岩化等蚀变是矿体存在的标志。
(4)黄铁矿化富集是含矿的直接标志,但应考虑构造的规模和其与金矿化的关系,规模较小的构造不利于成矿。一般情况下,黄铁矿化与金矿化密切相关。
魏家沟金矿区、灵山沟金矿区、原家金矿区皆位于北灵断裂带中,灵山沟金矿区、原家金矿区深部找矿已有突破,-400m以下已发现金矿体。北灵断裂规模大,切割深,具有广阔的勘查前景。在今后找矿工作中,应对灵北断裂带,3号蚀变带和7号蚀变带深部-300~-500m进行探矿,扩大矿区资源储量规模。
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2011-12-06)
李文彬(1982-),男,山东平阴人,助理工程师,从事矿山地质技术管理工作,Email:app20111@163.com。