智能除尘系统的研制及应用

2012-10-21 11:54麻林伟冯太伟李福山菅成志
中国设备工程 2012年8期
关键词:电容量电炉烟尘

麻林伟,冯太伟,张 岩,李福山,菅成志

(1.河南奥鑫合金有限公司,河南 郑州 452481;2.郑州大学材料科学与工程学院,河南 郑州 450000)

原铁合金电炉除尘设备的能力是按电炉各烟尘量最大时设计的。铁合金电炉每个工艺时段中,烟尘量的差异较大,一般为6~10万m3/h,而在炉子闷烧时段烟尘量几乎为零。但是,除尘风机一直保持在额定功率下运行,不仅浪费了大量的电能、热能,而且影响除尘设备的使用寿命。为此,就6.6MV·A矿热电炉生产硅钡钙(SiBaCa)合金工艺及烟尘量进行分析,研究开发了矿热电炉烟尘浓度监测设备,以调控变频风机速度,实现智能除尘技术。该技术的顺利实施,不仅达到了环境保护要求,还有降低生产成本等诸多优点。

一、冶炼工艺与烟尘量的差异分析

矿热电炉在冶炼时,由于炉内电极间电弧的放电,产生大量的炉气,炉气中的CO在烟罩内燃烧后产生烟气。中小型半封闭矮烟罩铁合金电炉,烟气量为每吨产品大约产生1 500~2 000m3炉气。烟气量用下式计算。

Q=P·N·Z

式中:Q——烟气量,m3/h;

P——电炉变压器的容量,kV·A;

N——标准工况单位烟气量,10~12m3/h;

Z——电炉变压器的超载系数,取1.3。

根据上式计算,6.6MV·A矿热电炉烟尘量Q=102960m3/h。在上料焙烧时段,电炉变压器功率为额定功率的65%~75%,烟气量51 480~59 400m3/h;在闷烧时部分料面蹋料小面积刺火时段,烟尘量达到79 200m3/h;在大面积蹋料压料、出炉时,电炉变压器超载30%,烟尘量为102 960m3/h。硅钡钙(SiBaCa)合金生产工艺与烟尘量曲线图见图1。

二、烟尘浓度检测与变频智能调速系统的设计

1.烟尘浓度传感器

根据电容量计算公式C=εa/d,当两个极板相对面积a、间距d不变的情况下,介电系数ε随烟尘量的大小发生变化,电介质信号电容量C就发生变化。因此,电容信号可作为检测矿热电炉烟尘浓度指标。当流通的烟尘量增加时,电介质的介电系数ε变大,电容量C就变大;当流通的的烟尘量减小时,电介质的介电系数ε变小,电容量C就变小。经电子信号放大器,把电容信号转换生成4~12mA的电流信号至高低压变频器,实现风机电机智能变频调速(见图2)。

图1 生产工艺与烟尘量曲线图

图2 电炉烟尘传感器及智能变频系统

2.定时清吹灰系统

为防止电容信号传感器被烟尘附着,影响传感器灵敏度,设计了定时吹清灰系统。清吹灰空气压力设计0.8~1.5MPa,时间设定0.5h吹清灰一次,每次2~5s。通过电气联动控制(双延时继电器)实现定时吹清灰。

三、经济效益

6.6MV·A矿热电炉硅钡钙合金,配备环保除尘风机型号JY8-48,电动机型号Y352-4,额定功率315kW/380V,额定转速1 488r/min,额定电流577A。智能变频调速除尘风机投入运行后,在上料时段,变频器频率为20Hz时,风机的效率33.6%,电机电流230.8A;在变频器频率为30Hz时,风机效率60%,电机电流246.2A;在风机效率为100%时,额定转速1 488r/min,额定电流577A。经济效益分析见表1。

根据表1计算得知:年节电620 568kW·h,折合标煤2 028.89t;电价按0.616元/kW·h计算,年节约电费38万余元。

四、结语

矿热电炉烟尘浓度检测技术的应用,实现了环保风机智能变频调速,经过1年多的试运行,各项经济指标良好,不仅达到矿热电炉清洁生产要求,而且节约电能约30%。同时实现了炉内的热能损失降低、原材料节约及设备使用寿命延长等诸多效益,是值得推广应用的一项环保除尘节能技术。

表1 经济效益分析表

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