河南中烟工业有限责任公司 新郑卷烟厂 张晓峰
2012年11月6号,某厂制丝车间的一台切梗机,在更换下刀门检测开关以后,启动切梗机时,发现切梗机刀辊无法正常运行。通过观察刀辊电机的风叶没有转动,确认刀辊电机没有启动。切梗机的人机操作界面没有生成任何报警消息,PLC控制系统所有模块中也没有发现红灯报警,控制刀辊电机的驱动控制系统操作面板上也没有任何报警提示。
经过认真分析,认为可能引起的故障原因有:
1.机械方面。SEW制动器制动间隙过小。在制动器正常释放后,制动器仍然处于制动的状态,电机无法正常运行。
2.电气方面。
(1)SEW制动器制动整流块损坏。
(2)SEW制动器制动线圈损坏。
(3)SEW制动器没有输入制动电压或者输入的制动电压过低。这三种原因都会导致制动线圈在电机启动时不能同时正常释放,使电机一直处于制动状态,影响电机正常的启动和运行。
根据上面的故障分析,分别从机械和电气两个方面排除故障。
1.按照说明书的要求拆卸SEW制动器,测量制动器的间隙,根据制动器具体型号间隙调整的参数范围的要求,确认刀辊电机制动器的间隙在参数的合理范围0.5 mm内,满足正常制动的要求。
2.当220 VAC制动电压输入到制动整流块上,但制动器并未动作。首先将从制动线圈接到制动整流块上的线与制动整流块分离开,将制动整流块的输入电源线也与制动整流块分离开,如图1所示。
然后给制动整流块接入220 VAC电源,用万用表直流电压挡分别测量制动整流块上1脚与3脚,1脚与5脚,3脚与5脚间的直流电压,以上3组其中有一组测出为80~100 VDC左右,说明SEW制动器的制动整流块正常。输出直流电压过低或者过高或者数值变化大,都说明整流块损坏。
接着用万用表电阻挡分别测量制动线圈上白色线与红色线;白色线与蓝色线;红色线与蓝色线间的电阻值,其中两组电阻值相加等于第3组阻值,说明SEW制动器的制动线圈也正常。如果任意两根的电阻为零或者无穷大或者与标准值偏差很大,则可确认线圈烧毁。
最后检测提供制动电压的电源回路。按下启动刀辊的按钮后,用万用表检测制动电压,结果是没有220 VAC制动电压输入到制动整流模块。用于确认刀辊制动的中间继电器是菲尼克斯的固态继电器,启动刀辊后固态继电器的指示灯点亮,表明固态继电器线圈处于工作状态。所以怀疑是固态继电器的触点故障。在PLC没有接受到制动器制动松开的确认信号时,无法给刀辊的驱动控制系统发出刀辊启动的指令。经过监控切梗丝机的PLC程序,如图2所示,发现用于刀辊制动松开的确认信号I0.4,在按下启动刀辊的按钮后在处于逻辑“0”状态,导致刀辊启停位M46.0一直处于逻辑“0”状态,使刀辊电机无法启动。
经过更换菲尼克斯的固态继电器,再次按下启动刀辊电机的按钮,刀辊电机可以正常启动。
为了以后出现同样的故障时,生成报警或消息提示,在PLC程序增加一段程序,如图3所示。
根据切梗丝机PLC输出的报警点,在切梗丝机的人机界面中生成相应的报警信息。这样在固态继电器的触点出现故障时,可以在人机界面上生成相应的报警信息,提醒操作人员和维修人员进行维护或更换。同时对一些其他固态继电器也进行了相同的处理,避免了同类故障的发生。