周鹏高 彭 俊 刘 杨 甘一风
(1.中国石油新疆油田分公司工程技术研究院,新疆 克拉玛依 834000;2.中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂,新疆 克拉玛依 834000)
艾克1井位于准噶尔盆地中央坳陷玛湖凹陷内,是一口主探二叠系风城组一段(P1f1)的风险探井。风城组自下而上分为风一段(P1f1)、风二段(P1f2)和风三段(P1f3)。该井第三次开钻采用常规方式钻进至风三段后,机械钻速为0.63~0.95 m/h。为了提高钻井速度,拟在第四次开钻风三段和风二段实施氮气钻井。
艾克1井第三次开钻,钻至4 700 m中完,钻进揭开风三段115 m。为了避免储层段气体钻井井下燃爆风险,注入气体选用氮气。氮气钻井的主要风险有井壁失稳、地层出油/水和井控问题。
艾克1井实施氮气钻井前,其最近的邻井风南7井钻至4 450 m中完,钻进揭开风城组约1 100 m。艾克1井第三次开钻的井径曲线表明,进入风城组后井径规则,井眼稳定性好。应用风南7井电测资料分析风城组井壁稳定性[1-3],风南7井进入风二段后,泊松比下降,抗压强度增大,将逐渐超过上覆压力,井眼稳定性变好;风二段坍塌压力系数小于0.6,并有减小趋势。
综合上述分析认为,艾克1井第四次开钻,在风三段和风二段实施氮气钻井,不会发生大段的井眼力学失稳。由于风城组含有泥岩夹层,易坍塌、崩落,且井壁掉块具有较强的随机性和不可预知性,因此,需制定现场应急措施。
艾克1井预测储层埋藏深为5 013~5 330 m,该区域邻井在风城组地层压力系数最高达1.60。针对氮气钻井钻遇异常高压的井控风险,采取以下对策:①选用105 MPa压力等级的井控装备和FX35—17.5/35旋转控制头,以满足关井时井口最高关井压力和氮气钻井动密封要求;② 第三次开钻中完后,下入复合套管:244.5 mm SM125TT套管0~2 750 m+244.5 mm VM110HC套管2 750~4 700 m,套管抗外挤强度分别为53.9 MPa和70.8 MPa,能满足氮气钻井要求;③ 选用耐压105 MPa的浮阀和旋塞等内防喷工具。
预计风三段和风二段出现高产油气流的可能性不大,井控风险可控。
氮气钻井过程中,地层出油/水易引起卡钻和井壁失稳。根据已钻邻井录井、测井、试井资料,预测风三段和风二段大量出液的可能性不大。氮气钻井期间若地层少量出液影响携岩,可增大注气量转换为氮气雾化钻井;地层出液速度较大(大于5 m3/h)时,可转为常规钻井液钻井[4-5]。
根据最小动能理论[6],对艾克1井第四次钻215.9 mm井眼的注气量进行模拟,计算出满足环空节点处携岩率为30%的最小注气量(见图1a)。地层出油/水时,需要转化为雾化钻井,雾化钻井所需最小注气量如图1b所示。从图1可看出,若氮气钻井机械钻速为3~9 m/h,地层无液体产出,保证环空节点处携岩率为30%的最小注气量为49~540 m3/min;若地层产液量为1~5 m3/h,所需的最小注气量为68~121 m3/min,地层出液后,携岩所需气量急剧增加。
图1 最小注气量分析图
改变氮气注入量,环空携岩率变化规律如图2所示。随着注气量的增大,携岩率显著增大,注气量增大到一定程度后,携岩率的变化较小。注气量过大,会造成经济与动力的浪费,且对管线的冲蚀严重[7]。根据最小注气量和携岩率模拟结果,井段4 700~5 000 m时,合理注气量为90~110 m3/min;井段5 000~5 400 m时,合理注气量为110~130 m3/min。
图3是注气量为100 m3/min,地层出水量为0~5 m3/min时的氮气钻井井筒压力剖面。从图3可以看出,地层不出水时,井口立压仅为1.23 MPa。随着出水量的增大,立压逐渐增大,当出水量达到5 m3/min时,立压接近2.0 MPa。地层出水时立压绝对值变化不明显,但相对幅度较大,因此氮气钻进过程中应加强对立压的精细监测,以利于井下复杂的识别。
图2 携岩率与注气量的关系图
图3 氮气钻井井筒压力图
根据井筒流场模拟结果,氮气钻井正常钻进时,合适的气量为90~130 m3/min,当地层少量出液(小于5 m3/h)时需转换为雾化钻井,所需气量为130~180 m3/min。为了提高处理井下复杂能力,配备满足200 m3/min的氮气供给设备:供气量为27 m3/min的空压机15台,处理量为60 m3/min、额定压力为15 MPa的增压机4台,处理量为70 m3/min的制氮设备3套。
艾克1井第四次开钻采用氮气钻进,井段4 700~5 386 m,总进尺为686 m,共经历了3趟钻,使用了3只F215.9 mm钻头,历时12 d。氮气钻井参数与技术指标如表1所示。
氮气钻进至井深5 177.08 m处,扭矩上升至30~40 kN·m,立管压力由1.56 MPa上升至1.98 MPa,转盘憋停,卡具卡死,通过震击解卡。根据井底返出岩屑判断,造成卡钻的原因是风二段盐质泥岩掉块。在后续钻进过程中控制机械钻速,每钻进3 m划眼1次,继续钻进至5 187 m处提钻换钻头。
表1 艾克1井氮气钻井参数与技术指标表
氮气钻进至井深5 386 m时,岩屑潮湿,团块增加,返出岩屑减少。由于携岩困难,钻具悬重接近钻杆抗拉强度,且地质预告显示进入主探层风一段8 m,因此终止氮气钻井,经过21 h顺利转换为常规钻井液钻井。
艾克1井氮气钻井平均钻速为5.12 m/h,与邻井风南7井相同层位及井段对比,机械钻速提高了6.92倍,节省钻头13只,技术效果明显。
1)风城组地层适合氮气钻井,不会发生大段的井眼力学失稳问题。氮气钻井的主要难点是地层出水后的携岩问题,现场应根据井口立压等工程参数变化特征和岩屑返出情况,灵活调整注入参数,必要时可适当控制钻速。
3)在氮气钻井期间应强化现场管理,应严密监测井下异常,将工程施工与地质分析紧密结合,选准合适的转换时机,高效转换。
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