下瓷套油纸电容式套管故障分析及防范措施

2012-08-31 06:06马骥峰刘斯佳肖烨辉
电力与能源 2012年6期
关键词:油纸电容式差动

马骥峰,刘斯佳,肖烨辉

(上海市电力公司 检修公司直流运检中心,上海 201708)

0 引言

南桥站共有7台换流变,其中6台运行,1台备用。换流变为单相三绕组型式,德国TU公司产品,后被西门子公司收购。1986年生产,1989年投运。每台换流变有6支套管,套管编号1.1和1.2为交流网侧F&G的油纸电容式套管;套管编号2.1和2.2为阀侧星形绕组套管,其中12只为F&G的油纸电容式套管,2只为HSP的油纸电容式套管;套管编号3.1和3.2为阀侧三角绕组F&G的油纸电容式套管。

1 故障原因分析

1.1 故障现象

2012年1月31日5:34南桥站直流监控系统发出P1PPR A(换流器差动保护Ⅱ段动作)、P1PPR A/B(Y桥差动保护Ⅲ段动作)等报警信号。极1闭锁,交流开关跳开。现场检查,发现极1换流变A相本体顶盖及左侧底部出现漏油;网侧1.1,1.2号套管,阀侧2.1,2.2,3.1,3.2号套管外表面未见异常;套管末屏、电流互感器(TA)端子盒等部位无异常;阀侧2.1号套管顶部外罩鼓起,对该套管进行放油检测,没有绝缘油流出。

1.2 追溯事件记录

根据2012年1月31日5:34事件记录,极1 PPRA/B系统换流器差动保护动作,Y桥差动保护动作,极1换流变1/2套保护比例差动动作,两套换流变非电量保护本体重瓦斯动作。涉及保护动作的相关器件如图1所示。

根据事件记录顺序,最初导致极1闭锁的保护为换流器差动Ⅱ段保护,其保护动作条件为|IdYC-IdDC|>max(0.2×Idnom,0.2×|IdYC+IdDC|/2),动作延时5ms。2012年1月31日5:34:51故障录波记载如图2所示。

图1 差动保护配置示意

图2 故障录波记载

由图2故障录波曲线可知,故障发生时阀组高低压端的直流电流出现差值1 900A左右(0.20s至0.21s间,低压端电流IDDC为0A,高压端电流IDYC为1 900A),持续时间超过5ms,满足动作条件,保护正确动作。

根据换流变比例差动和本体重瓦斯动作分析,怀疑换流变阀星侧绕组存在接地。根据故障录波记载,故障发生时Y桥正处于V3和V4导通期,如图3所示。

故障电流通过故障点流回对站,故障初期电流IDYC和IDYL增大,而阀侧电流和中性母线电流减小到零。只有IDYC有值,IDDC,IVY,IVD都没值。由于存在接地故障点,所以造成换相失败。阀由V3,V4导通→V4,V5导通状态不变→V5,V6导通,如图4所示。

故障发生后,换流器差动保护动作,执行Y闭锁,逆变侧立即投入BPPO,根据录波波形可知BPPO投入为C相,投入BPPO后换流变阀星出现两相短路,根据两相短路波形仅存在C相一相,其他两相均没有故障电流,同时结合非电量保护A相重瓦斯动作,推测故障电流的走向如图5所示。

图5 故障电流的走向

阀星电流波形如图6所示。

图6 阀星电流波形

根据以上分析,推测换流变阀星侧绕组套管A相TA附近存在接地故障。

1.3 电气试验及油样分析

电气性能检测结果为:极1A相换流阀触发导通合格;A相绕组绝缘电阻明显下降,但铁心夹件绝缘正常。油化性能检测结果为:极1A相相关气体含量均已严重超标,表明极1换流变A相出现内部放电故障,但B相和C相气体含量均为正常。

表1 极1换流变A相油化性能检测 μL/L

1.4 现场检测评估

现场检测发现:极1A相换流变本体顶盖及左侧底部出现漏油,阀侧Y接上部2.1号套管的顶部外罩鼓起,将该套管吊出后发现电容芯整体完好,但在套管根部均压球的高压端有明显放电痕迹,如图7所示。套管法兰内侧也有明显放电痕迹,如图8所示。

图7 套管根部均压球(高压端)放电痕迹

图8 套管法兰内侧放电痕迹

分析认为:2.1号套管发生故障时的短路电流引发了相应保护动作。短路电流的放电通道,是从套管下瓷套的下部高压端部内表面,向套管接地法兰处放电,形成贯穿性通道导致下瓷套爆裂,使得套管升高座部位绝缘丧失,继而发展为套管均压球对套管TA升高座部位击穿,如图9所示。

图9 套管放电示意图

2 现场检测分析与防范措施

2.1 现场检测分析

1)通过对故障变压器的测试,除了受污染外未发现其他异常,排除了变压器老化或异常引发故障的可能性。

2)电容芯外观良好,故障后测得电容量数据正常,排除了电容芯异常引发故障的可能性。

3)套管运行时油压正常,故障部位发生在下瓷套,排除了套管内部漏油引发故障的可能性。

4)套管运行在户内,故障后介损试验正常,排除了套管受潮引发故障的可能性。

5)发生故障的套管为下瓷套油纸电容式套管,共有油、纸和瓷套三种绝缘介质。瓷套电阻率大,沿面电场强度高,瓷套自身的沿面耐受能力差,易积累空间电荷,长期在交直流复合场强下,一旦介质发生劣化或者衰变,极易造成沿面放电。从套管放电部位是套管底部沉淀物易集中区来看,套管发生故障的原因是长期运行中产生的衍生物、分解物、溶解物等引起介质劣化,造成场强畸变,导致套管发生故障。

在高压直流套管的油纸绝缘系统中,交流系统电场为电容性特性,直流系统电场为电阻性特性。因此,在交流电压作用下,等位线和最大的电场强度均出现在电容率较低的油隙中,而在直流电压作用下,等位线和最大电场强度主要出现在电阻率高的绝缘纸中。在直流换流中,由于容性电场和阻性电场叠加后使得绝缘纸板中的合成电场降低,油隙中的合成电场增加。绝缘纸中的电场强度较直流时的相对值小,而油隙中的合成电场较直流时与交流情况下的电场强度大。因此,此下瓷套油纸电容式套管油介质中,在交直流合成电场中承受电场强度高,为了防止此类故障的发生,应考虑采用其他绝缘介质结构的套管来替代此套管绝缘方式。

2.2 防范措施

为了防止同类套管再次发生类似故障,采取3种防范措施:一是采取局放超声波监测等辅助手段进行监测;二是结合停电检修,对套管取油样进行分析;三是停电检修时增加套管末屏的介损测量。

3 结语

2012年1月31日南桥站极1换流变A相2.1号套管发生故障,主要原因是套管的油中瓷套结构在设计时考虑不周,此结构瓷套沿面电场强度高,一旦介质劣化、衰变后容易发生故障。建议对该类套管进行改进,取消油中瓷套,减少介质界面,这样可以简化绝缘结构,提高套管可靠性。鉴于该类型油纸直流套管存在结构设计缺陷,建议更换为目前使用量大、运行良好的油纸SF6气体套管或者胶纸SF6气体套管。

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